750 kV同塔双回线路沿长间隙雷击放电故障分析
2017-12-21马军
马 军
(国网甘肃省电力公司检修公司,甘肃 兰州 730050)
750 kV同塔双回线路沿长间隙雷击放电故障分析
马 军
(国网甘肃省电力公司检修公司,甘肃 兰州 730050)
针对国内首条750 kV同塔双回线路发生的沿长间隙雷击放电故障,对故障点进行查找;结合故障塔的地形和基本参数,对故障原因进行了排查及分析;提出了线路防雷措施,可为其他线路的长间隙雷击放电故障提供参考。
同塔双回线路;雷电绕击;长间隙放电;防雷
0 引言
某一、二线是国内首条同塔双回架设的750 kV超高压输电线路,于2009-05-25正式投产运行,是西北750 kV电网联接陕、甘、青、宁4省(区),实现西北水、火、风电打捆外送的战略通道。线路10 mm,15 mm冰区同塔双回架设,20 mm,30 mm 重冰区单回路架设。该 750 kV 线路二线全长268.105 km,共有铁塔505基,其中单回路段长36.185 km,铁塔99基(耐张塔36基,直线塔63基)。该线路海拔高,覆冰重,地形、地质情况较为复杂。海拔高程为 1 212—2 737 m,沿线高山占26.6 %,一般山地占48.4 %,丘陵21.9 %,平地占 3.1 %。设计风速 30 m/s,在六盘山主脉风速为 33 m/s。
1 故障跳闸情况
2010-07-16T15:51:58,该 750 kV 线路二线C相发生瞬时接地故障,两侧线路保护和断路器辅助保护正确动作。兰东变7540,7541断路器C相跳闸,7540,7541PSL—632C断路器辅助保护动作,7541断路器于故障发生后705 ms重合成功,7540断路器于故障发生后1 327 ms重合成功;平凉变7540,7541断路器C相跳闸,7540,7541RCS-921A断路器辅助保护动作,7541断路器于故障发生后702 ms重合成功,7540断路器于故障发生后1 277 ms重合成功。
线路两端故障录波显示故障点距兰东变 89.57 km, 距 平 凉 变 157 km, 与 线 路 长 度268.105 km不吻合21.5 km。初步判定故障铁塔范围为146—192号,跨度25.4 km,处于会宁县桃花山至太平镇地段。
2 故障查线情况
7月16日20:00,线路运维人员赶到会宁县。故障发生时为雷阵雨天气,雷电活动频繁,降雨量较大,温度15—26 ℃,东南风,风力4—5级。由于故障区段线路铁塔型式为鼓型双回路塔,故障相别为中(C)相,单侧中相横担较上相(B相)、下相(A相)横担长,结合当时天气情况分析,发生雷电绕击中(C)相导线的可能性较大。
7月17日,地面巡查145—194号,巡视长度27.673 km,共检查铁塔50基,未发现故障点及异常情况。7月18—20日,巡视人员穿着合格的全套屏蔽服带电登塔查找故障点,巡视区段为139—184号,查线26.325 km,检查铁塔46基,发现147,156,168,169号地线放电间隙烧伤。
3 故障塔情况
3.1 地形情况
故障区段线路地形为山地,山势较陡。169号铁塔位于山脊顶部,海拔高度2 009.2 m,小号侧档距758 m,为陡坡断沟,沟底与塔位高差在200 m以上;大号侧档距295 m,为缓坡山洼。163—174号区段(6.72 km)中169号铁塔海拔最高。
3.2 基本参数
图1 ZGU225型塔头单线
169号铁塔为该线路一、二线同塔双回架设,塔型ZGU225(33),鼓型塔,塔高68.2 m,单侧上横担长13 m、中横担长15.8 m、下横担长13.8 m、地线横担长16.3 m;单侧中相(C相)横担较上相(B相)、下相(A相)横担分别长2.8 m和2.0 m。上横担至中横担垂直高度为16.8 m,中横担至下横担垂直高度为15.2 m,地线挂点至中相挂点垂直高度为25.88 m,保护角为0。塔头单线如图1所示。
经计算,中相(C相)右下子导线小号侧防振锤锤头至下横担(A相)小号侧端头,顺线路水平距离1.0 m,横线路水平距离1.8 m,垂直距离6.26 m。
设计气象条件为西北地区气象分区Ⅲ,绝缘子串型为2×41片,爬电比距2.71 cm/kV,绝缘子型号为XSP—210,结构高度170 mm,爬距545 mm,绝缘子串长6 970 mm,金具串总长8 743 mm。防振锤为FFR—4型,安装距离1.45 m;下相横担端部宽1.7 m。
4 故障原因排查
(1) 故障区段设计为Ⅱ级污区,污秽等级较低。因6月份结合线路停电对绝缘子刚进行了清扫,故障区段绝缘子比较干净,登塔检查也证实了这一点。从故障现场情况看,没有发现沿绝缘子表面放电的痕迹,因此可以排除绝缘污闪的可能。
(2) 故障区段线路下方无塑料大棚和树木,故障巡视未发现导地线上悬挂或地面有脱落的薄膜、绳线等异物,因此可以排除异物短路放电的可能。
(3) 169号铁塔地质为湿陷性黄土,故障巡视中对169号铁塔接地电阻进行测量(实测值如表1所示),均符合设计要求(169号铁塔接地型式TJ10,设计允许工频电阻值为20 Ω)。这说明接地网性能良好,能够及时将雷电流泄入大地,因此可以排除反击的可能。
表1 故障塔接地电阻实测值
(4) 通过对169号铁塔塔头各部尺寸计算,得出中相(C相)右下子导线小号侧防振锤锤头与下相(A相)横担小号侧端头的净空距离为6.6 m,较绝缘子串(长6.97 m)短0.37 m,中相右下子导线防振锤与下横担端头形成放电通道,如图2所示。中横担长出上、下横担,且由于地线挂点至中相挂点垂直高度为25.88 m,档距中央的垂直高度相差更大,雷电易绕击中相。因此,可断定雷电绕击中相(C相)导线,在169号右下子导线小号侧防振锤与下横担(A相)小号侧端头形成雷电放电通道,击穿了空气间隙引起C相跳闸。雷电瞬间消失后空气间隙绝缘恢复,重合闸动作使线路又恢复运行。
169号铁塔距平凉变169.97 km(距兰州东101.38 km),与平凉侧行波测距基本吻合。
5 故障分析结论
2010-07-27,西北电网公司在兰州组织召开该750 kV线路二线C相瞬时接地故障分析会,会议对此次故障原因进行了分析,结论如下。
(1) 查询国网雷电定位系统数据,在故障发生的瞬间故障区段确有雷电活动。
(2) 雷电监测网提供该瞬间故障区段的雷电流幅值均小于35 kA,并依据国内外高塔运行经验,鼓型塔中相雷击跳闸多为绕击造成。
(3) 相关研究表明,架空地线对地距离超过45—50 m后,对导线的屏蔽效果会减弱。169号铁塔全高68.2 m,且位于山脊顶部,档距中央导、地线对地距离更大,小号侧地线对地距离超过200 m,架空地线的屏蔽效果大大降低;导、地线在风力作用下摆动,一定程度上影响了防雷保护角,致使中相更容易遭受雷击。
(4) 169号铁塔接地装置连接良好,接地电阻极小,耐雷水平超过150 kA。169号直线塔地线放电间隙烧伤,说明避雷线起到泄放雷电能量的作用,却未能防止另一次雷电绕击,未能有效保护C相。
由此,此次故障是雷电绕击中相(C相),致使169号铁塔中相右下子导线小号侧防振锤与下横担(A相)小号侧端头空气间隙击穿,形成雷电放电通道,引起C相跳闸。
图2 中相右下子导线防振锤与下横担端头形成放电通道
6 防雷措施
该750 kV线路二线连续2年(2009,2010年)出现雷击跳闸,故障定性为绕击;雷击故障点相邻在20 km内,故障区域可能是局部地势下的小气候。建议采取如下几个防雷措施。
(1) 针对该750 kV线路防绕击时,不建议加装线路避雷器。其理由是:尚无法确定在哪些塔位加装才能起到良好的防雷效果,装线路避雷器费用高、增加运维成本。但可在故障区域试装较经济且免运维的防绕击避雷针,为750 kV线路防雷增效积累运行经验。
(2) 鉴于还未完全掌握该线路运行规律,目前应继续加强对雷电的监测,并总结、积累运行经验,待条件成熟时,对该线路进行有针对性的防雷差异性评估,最后根据雷电活动的规律制定相应的防雷措施。
7 结束语
超、特高压输电线路塔头空气间隙、绝缘子串长度都较大,运行中要充分考虑击穿间隙的离散性、随机性及不确定性,以便准确分析雷击故障原因,科学总结雷击规律,制定有效措施,不断提高线路防雷技术水平。
1 中国电力科学研究院.GB/T 50064—2014交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范[S].北京:中国计划出版社,2014.
2 解广润.电力系统过电压[M].北京:水利电力出版社,1994.
3 韩志坚,黄建元,王 刚.苏州市区10 kV架空绝缘导线雷击断线分析及对策[J].电力安全技术,2011,13(2):5-7.
2017-06-12。
马 军(1977—),男,高级工程师,主要从事超、特高压输电线路运检技术工作,email:majunwuwei@126.com。