莱钢加热炉水梁整体更换维修实践
2017-12-04孟令达
孟令达
(山钢股份莱芜分公司 棒材厂,山东 莱芜271100)
经验交流
莱钢加热炉水梁整体更换维修实践
孟令达
(山钢股份莱芜分公司 棒材厂,山东 莱芜271100)
莱钢棒材厂型钢车间加热炉水梁多次出现漏水事故,安排抢修进行整体更换。设计符合现场工况的吊装工具,将水梁整体拆除更换。与原来维修方法相比,减少对接焊口45个,缩短工期5 d,降低维修费用4万元,提高了维修质量。
加热炉;水梁;吊装装置;焊接工艺
1 前言
莱钢棒材厂四条轧材生产线共计4台加热炉,其中3台为步进梁式加热炉,1台为推钢式加热炉。3台步进梁式加热炉采用两段式汽气化冷却水冷梁布置,循环泵强制循环,确保了循环冷却进回水温度,保证了水梁运行安全,降低了冷却水消耗及热损失,提高了水梁滑块表面温度从而减少钢坯黑印,产生的蒸汽可以增压余热发电及采暖。型钢车间加热炉低温区水梁采用滑块与钢管焊接连接方式,经过近10 a生产使用,水梁表面拉伸裂纹明显,尤其近几年多次待料停炉加剧了水梁疲劳恶化。2016年出现两次水梁裂纹漏水事故,对生产造成重大影响。为消除低温段水梁漏水重大设备隐患,决定于2016年11月12日对型钢车间加热炉进行停机年修,对低温段水梁全部更换。
2 水梁更换维修
型钢车间加热炉于2009年投产使用,炉长26m,炉宽10.8m。以往水梁局部更换均由出料炉门处通过出炉辊道转入炉内,投入大量人工在炉内吊运调整,耗时较长且工期不确定。此次水梁全部更换工程量较大,更换件总重(含耐火材料)约45 t、单根长度为13m、总计54道焊接端口。年修时间定为12 d,加热炉水梁有效施工周期仅为7 d。如按以往维修方式,需将单根水梁拆分为两段,通过人工将新旧水梁倒运,无法保证施工工期,且对接焊口较多,焊接质量难以保证,安全风险也相应增加。经现场勘查、图纸研究,决定采用水梁整体拆除、外运、吊装、更换的施工方案。该方案难点为水梁单根长度13m,带耐材重量约5 t,加热炉区域作业空间狭窄,整体更换需对车间外墙开孔,且没有以往检修方案经验可以借鉴。
具体施工安排如下。1)制作1套适用于水梁整体更换的施工工装,具备组装灵活、人工搬运、满足水梁负重、运行可靠、滑道滚轮式吊运方式,满足水梁的整体倒运、在线找正焊接、安全施工的技术要求。2)在加热炉入炉侧端墙入口悬臂辊道孔处扩至1.5m×0.8m孔洞,对应车间外墙开1.5m×1m孔洞,在型钢车间外组织吊车与炉内工装配合,将水梁整体外运及新梁安装。3)新梁进入后,利用工装进行接口对接,上表面标高调整,确保图纸要求。4)施工人员(15~20)人/班、焊工(具有资格证)不低于10人、氩弧焊4台、交直流电焊机6台。5)焊接工艺。坡口处理干净无锈迹,对接焊采用氩弧焊打底焊丝直径Φ1.2~Φ1.6mm。连续多道次焊接,每道次间焊缝打磨光滑,焊渣清理干净,头两道采用Φ2.5焊条,随后道次可采用Φ3.5~Φ4.0焊条。焊条保温烘干。
焊接完毕后,超声波抽检(抽检率20%),打压试漏(0.1~0.15 MPa),保压3 h。工装简图如图1所示。
图1 加热炉水量更换维修吊装装置
3 实施效果
工装组装至水梁焊接完毕,工期为86 h(3.5 d),和以往维修相比缩短工期5 d,人工费用节省4万元。探伤人员对54处焊缝进行超声波探伤抽检,抽检14处,抽检率26%,抽检结果符合要求。组织实施打压试漏,测试压力15 kg,保压时间6 h,54处焊缝无漏点,施工质量合格。固定梁滑块表面标高+770mm,活动梁滑块表面标高+670mm,各段水梁间表面标高误差<5mm,符合图纸要求。
4 结 语
型钢车间加热炉水梁创新式整体拆除、更换,有效避免了分段更换过程中存在的焊缝对接精度不高、水梁分段后焊接端口较多、施工人员劳动强度大、施工周期长等缺点。利用设计制作的工装及科学的施工方案和组织,节省工期5 d,为后续工作提供了良好条件及施工环境;通过先进的机械工装,降低了施工人员的劳动强度,大大减少了施工人员数量,有效降低了施工费用;水梁的整体吊装焊接,减少了对接接口45处,便于接口尺寸的灵活调整,更利于执行焊接工艺及施工要求。
TG307
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1004-4620(2017)04-0066-01
2017-06-07
孟令达,男,1982年生,2006年毕业于内蒙古科技大学热能与动力工程专业。现为山钢股份莱芜分公司棒材厂工程师,从事锻件营销管理工作。