北津电站机组定子短路事故分析
2017-11-29陈顶灵吴建新
陈顶灵,吴建新
(国网浙江省电力公司紧水滩水力发电厂,浙江 丽水 323000)
北津电站机组定子短路事故分析
陈顶灵,吴建新
(国网浙江省电力公司紧水滩水力发电厂,浙江 丽水 323000)
针对北津电站发生的一起机组三相短路事故,通过事故经过和相关信号信息的还原,分析事故发生的原因,剖析了暴露出的问题,并总结了经验教训。
定子短路事故;现场检查;事故分析
1 前言
福建北津电站位于建瓯市徐墩镇北津村,是一座河床径流式电站,装机容量50 MW。电站主接线为两机一变扩大单元接线,装有两台25 MW的低水头灯泡贯流式机组,主机为东芝水电。工程于2003年开工建设,2006年11月投入商业运行。2011年初发生了1号机定子短路事故,我们负责了此次事故的调查工作。这是一起间歇发展的复杂事故,现将事故分析整理成文,期待与大家共同探讨和提高。
2 事故经过
2011年2月26 日21:58,北津电站发“1号机电气事故”,跳闸停机。调取上位机信息显示:
21:50 1 号机发“开机令”
21:58:16 1号机励磁起励
21:58:48 1号机“发电机保护事故停机”。此时机组状态为发电机刚建压至额定值,发电机开关未合上。发电机保护动作后1号主变高压侧开关16 A开关、近区607开关、1号坝变603开关、低压开关5ZKK、1号厂变605开关、低压开关1ZKK分闸。
21:59监视1号机事故停机后正常,当值值长汇报。
22:10进入1号机灯泡头处检查发现有少量烟味和焦味。
3 相关保护和监控信息记录
3.1 继电保护信号
现场检查1号机发电机保护屏显示:①21:56:53零序电压定子接地保护动作;②21:56:53比率制动差动保护A相、B相、C相动作;③21:56:58.664复压过流t1保护动作;④21:56.58.964复压过流t2保护动作。
3.2 监控系统信息
中控室上位机显示:1号机电气故障光字牌显示“发电机故障”;1号机事故光字牌显示“发电机保护跳闸”;电气事故、1号机调速器紧停电磁阀投入。
监控简报信息如表1所示。
表1监控简报信息
4 保护动作数据记录
4.1 1号机保护整定值
1号机保护型号为:WFB—811/R4微机保护,许继电气生产,定值如下:
(1)比率制动差动保护
额定电流:3.82 A,最小动作电流:1.15 A,最小制动电流:2.3 A,制动斜率:0.4
(2)复压过流保护
低电压:73.5 V,负序电压:10 V,动作电流:5.35 A,延时 t1=4.2 s,t2=4.5 s
(3)定子零序保护
3u0=10V,零序电流:10.0A,延时 t1=6.0s,t2=6.0s,t3=6.0 s
4.2 1号机保护动作数据
从1号发电机保护数据库调用动作时记录的数据如下:
(1)比率制动差动保护动作(表2)动作时间:2011/02/26 21:58:53.485
表2
(2)复压过流保护动作(表3)
t1动作时间:2011/02/26 21:58:58.663 t2动作时间:2011/02/26 21:58:58.964
表3
(3)定子零序过电压保护动作
动作时间:2011/02/26 21:58:53.747
定子零序电压:3U0=43.97 V
5 事故现场检查情况
事故后现场检查,拆除1号发电机中性点部位安全网,发现中性点引线、流变铜排母线表面的绝缘材料均有不同程度烧焦,穿墙引线部位更为严重,环氧树脂绝缘隔板上部第一块烧焦特别严重;打开上部第一块环氧树脂绝缘隔板,发现定子线棒也有烧焦现象,AB两相穿墙引线烧焦现象更为严重。对发电机定、转子都用500 V摇表进行摇绝缘,定子A、B、C三相相间、对地均为0,认定定子绝缘已经损坏;转子绝缘为0.4 MΩ,认为转子正常。
6 事故过程分析
(1)从监控记录“1号机机端电压80%以上动作”和“1号机空载状态动作”,说明机组建压已经成功;下一流程原本应是投入自动准同期进行同期并网流程,监控记录没有“投自动准同期”信号,也没有“合开关”信号。
(2)“1号发电机保护事故动作”和“1号发电机保护跳闸动作”信号结合保护动作数据,可以认定发电机纵差保护无时限动作出口,由于开关在“分闸”位置,不能切除故障电流;同时联跳灭磁开关、起动停机流程工作。
(3)“1号机励磁灭磁开关分闸”表明切除了励磁电源,定子绕组短路电流下降,“1号发电机保护事故复归”和“1号发电机保护跳闸复归”表明1号发电机差动保护复归。
(4)“1号机事故停机动作”和“1号机调速器紧停电磁阀投入”表明已启动停机流程。
(5)再次发出的“1号发电机保护事故动作”、“1号发电机保护跳闸动作”和“1号主变高压开关跳闸动作”信号结合保护动作数据分析,是复合电压过电流保护t1时间出口跳开主变开关;短路电流起动差动保护同时也起动复压过流电流元件,短路时机端电压小于低电压动作值,满足复压过电流保护动作条件,开始计时,维持到延时元件动作时出口跳闸。
(6)灭磁开关分闸断开励磁电源,定子电压慢慢消失,定子短路电流也应随着衰减,为何可持续4 s多出口跳闸,只能理解为转子灭磁回路灭磁效果不好,有较大的励磁电压持续存在,定子电压也较大,短路电流也较大,加上复压过电流保护电流元件返回系数较大,足以满足t1时限(4.2 s)出口去跳主变高压开关和t2时限(4.5 s)出口跳所有开关;保护信号与整定时间完全相符。
(7)再次发出的“1号发电机保护事故复归”信号、“1号发电机保护跳闸复归”只表明短路电流较小,复压过流保护返回。
(8)定子零序过电压保护记录的零序电压表明定子先发生单相接地短路,电压值43.97 V,可以计算出离中性点43.97%位置发生接地短路,监控系统没有记录,但发电机保护记录的动作时间与纵差保护动作出口时间相同,而定子零序过电压保护t1、t2、t3均整定为6 s,也就是说在差动保护动作出口前6 s就已发生定子单相接地故障,如果以第一次“1号发电机保护事故”来认定差动保护动作出口,就基本上可推断接地故障发生在21:58:42(监控系统时钟)前后,也就是“机端电压80%以上复归”信号发出的同时就发生了单相接地故障。
(9)“1号发电机故障”表明定子单相接保护动作出口发故障信号,反推也能证明单相接地故障发生在21:58:42。
(10)微机保护无时限整组动作固有时间很短,最快动作时间可以达到20 ms以内,一般不超过50 ms,加上差动保护启动“1号机发电机保护事故”和“1号机发电机保护跳闸”的时间应不超过1 s,也就是说由单相接地转化成相间接地短路或三相短路的时间应在21:58:47前后。
7 事故原因总结
北津电站地处福建省,南方的气候特点是空气潮湿,湿度大,发生事故前近半个月(2011年春节)电站都停机,发电前2 d气候反常,回潮严重。运行人员申请发电后,并未按运行规程规定对定、转子进行绝缘测试,也没有进行机组空转干燥运行以提高定、转子绝缘水平,而是直接开机建压。正是定、转子潮湿绝缘下降,导致开机建压过程中发生单相绝缘击穿接地,发展成三相短路,造成重大设备事故。事故抢修持续一个多月,更换了三相定子下层线棒各一根。事故的教训是:设备操作要严格遵守运行规程。
8 结束语
针对一起机组三相短路事故进行了详细分析,还原了事故经过,剖析了事故暴露出的问题,并总结了经验教训,为今后的机组运行管理和事故分析提供了一定的参考。
TV738
B
1672-5387(2017)11-0037-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.11.014
2017-08-30
陈顶灵(1969-),男,工程师,从事水电站电气设备管理工作。