提高稠油井盘根盒可靠性
2017-11-28李斌郭永宝朱博宇
李斌 郭永宝 朱博宇
[摘要]鲁克沁油田稠油开发生产以来,普遍采用空心杆掺稀降粘井筒举升生产,在实际生产过程中,空心光杆盘根盒大多采用一级密封,相比较于稀油井二级密封实心光杆盘根盒,空心光杆盘根盒密封有效期短、密封效果差,井口泄漏率高、泄漏量大,对生产、安全环保带来很大负面影响。统计2014年采油一工区井口盘根泄漏率平均高达6.09%,现场盘根盒泄漏率高,造成频繁更换盘根,更换盘根时泄压时间长、泄压量大。盘根更换频次平均21天/次,更换盘根时的平均泄压量15.4L。
通过现场取证调查发现,要解决稠油井采油井口盘根盒泄漏率高的问题,首先就要从降低井口盘根更换频次和减少泄压时泄漏量两方面入手。
[关键词]稠油井;盘根盒
一、改进思路及方案实施
目前盘根更换周期大于40天的井有23口,占工区总井数的10.7%,说明设定40天的目标是可行的:防喷器的主要作用是停井时完全密封光杆,这是防喷器的基本功能,因此设定泄压量为零的目标是可行的。从采油现场针对井口盘根盒性能问题从人员、材料、设备、方法、环境五个方面进行分析,找出了7条末端因素:井口盤根不能得到及时巡检和维护、操作人员技能水平低、光杆材料质量不合格、未按操作规程操作、盘根盒填料腔较短、防喷器胶芯失效、井口回压高。经过对7条末端因素进行逐项验证,最终确定2条主要因素:盘根盒填料腔较短;防喷器胶芯失效。
针对盘根盒填料腔较短的问题,我们对盘根盒进行改造,适度加长填料腔长度,使之能多加1-2个盘根,并且加工二级密封盘根盒:针对防喷器胶芯失效,泄压困难,改造防喷器结构,使之具有高强度、强密封性能、可方便更换胶芯。
试验一:改造二级盘根盒,在目前使用的盘根盒上部安装一个二级盘根盒,同时缩短盘根盒压盖尺寸。其优点是一次可加入的盘根数增加,同时通过黄油嘴加注润滑脂,延长盘根使用时间。防喷器。将胶皮芯子密封直径由φ28mm加工为φ41.5mm,同时将内芯材质进行优选。同时将光杆防喷器内革兰与四氟件下半部整合为一体,使用金属材料加工制作成两半:同时将注水泵废旧阀片切为两半,内直径为φ43mm,代替了四氟件上半部分,强度较四氟件高,与盘根盒压盖配合较好。最后将防喷器及四氟密封件与试验一中二级盘根盒结合在一起使用。
将改造好的盘根盒现场试验,其优点有:更换盘根时无需进行放压,达到了保护环境的目的;不使用四氟件,降低生产成本。但是还有不足之处:整体高度较高,安装条件受限。
试验三:针对整体高度较高,安装条件受限的问题,我们又改变思路,借鉴目前使用的盘根盒,将第二次试验的盘根盒填料腔深度由76mm加工为86mm,同时使用改进的金属格兰与废旧阀片,形成一种全新的盘根盒。
经过对三种试验现场应用进行统计,试验二、试验三都可以延长盘根更换周期,降低更换盘根时的泄压量,由于试验二安装高度受限,确定试验三更适合现场实际。同时,为降低安装高度,将光杆防喷器下部扣型加工为母扣。同时具有以下优点:更换盘根时无需泄压,快速操作;不消耗四氟件,降低生产成本;可降低井口盘根盒高度12cm方便操作。
试验后我们并及时定期检查维护,确保盘根盒完好。操作人员按要求巡查、操作,杜绝野蛮、违章操作,造成盘根盒的损坏。扩大应用规模,规模推广,巩固效果。并进一步改造,持续优化,进一步试验适合鲁克沁稠油生产的普通、防腐光杆:并对后续新投井、措施井推广应用下部为母扣的盘根盒,可降低井口高度。
二、应用效果
通过7个月的试验,现场采油工工作量大幅降低:截止11月底,改造后空心杆防喷器应用油井21口,最后改造成的盘根盒现场应用16口,更换盘根频次由改造前平均21天/次提高至平均41天/次。泄压量大幅降低:前期更换盘根时平均泄压量15.4升/次,更换新式盘根盒后更换盘根时不用泄压,降低了劳动强度,减少了环境污染。杜绝了“跑冒滴漏”现象,井口面貌焕然一新。在改进前,油井更换盘根频繁,不仅消耗盘根和四氟件,还要进行泄压,影响油井的开井时率,该井后,减少了盘根、四氟件的消耗,不进行泄压,减少了了因泄压导致的占产时间,提高了油井开井时率。
三、技术创新点
通过改进试验,制造出更加适用于空心杆泵上掺稀工艺的稠油井盘根盒,具有以下创新点:成功将原稠油井的一级密封盘根盒改造成二级密封盘根盒:借鉴稀油井光杆防喷器结构,加工出稠油井防喷器:将光杆防喷器内革兰与四氟件下半部整合为一体,使用金属材料加工制作成两半,便于随时更换:将盘根盒填料腔深度由76mm加工为86mm,同时使用改进的金属格兰与废旧阀片,形成一种全新的盘根盒。endprint