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一起塔吊倒塌事故调查分析

2017-11-14王登明李军

中国新技术新产品 2017年23期

王登明 李军

摘 要:本文通过现场调查取证、分析计算,对一起典型塔式起重机倒塌事故作了事故原因分析。

关键词:塔式起重机;倒塌;事故分析

中图分类号:TU712 文献标识码:A

1.事故概况

2013年4月24日上午7时40分许,某事一在建建筑工地4#楼发生一起塔式起重机(简称塔吊)倒塌事故,造成塔吊司机1人死亡,塔吊毁坏。

2.现场勘查情况

2.1塔吊基本情况

使用单位:浙江****公司;安装单位:*******,制造单位:*****;设备名称:普通塔式起重机;出厂编号:120071, 出厂日期:2012.10 , 内部编号:2#;使用地点:****商贸城4#楼工地;塔吊已经某检验机构于2012年12月27日检验,已投用。

2.2事故现场勘查取证

(1)塔基基础勘查情况

①塔机从标准节基节处断裂,断裂面距地面约55cm,如图1所示。

②4个断裂面,有3个是新断面(2#、3#、4#),一个是陈旧性断面(1#),如图2、图3所示。

③在地脚螺栓处,发现1#、3#有松动印迹、有积水,如图4所示。

④在塔机基础周围,发现4根报废标准节连接螺栓,断裂面为陈旧性痕迹;一根跟随塔机倒塔散落在地面的连接螺栓,螺栓1/4断面为新痕迹,其余均为陈旧性痕迹;如图5所示。

⑤塔身倒塔方向,如图6所示。(陈旧断面立柱相反方向),断口水平位移距离2.4m。

⑥标准节连接处下部有大量污水留下的痕迹,如图7所示。

(2)屋面检查

①起重臂距前端部约5.5m处,有塔机倒塔碰撞建筑引起的变形痕迹,如图8所示。

②小车牵引钢丝绳断裂,如图9所示。

③事故后运行小车距起重臂前端部约14.5m,距根部约40m,如图10所示。

④事故后小车卷筒上出绳圈数还有2.5圈达到极限位置,回绳圈数51圈,如图11所示。

小车卷筒直径307mm,每一圈周长等于:πD=3.14×307

=0.964(m)。

小车在下坠的过程中,由于惯性,可能继续出绳,出绳圈数不作为计算依据。小车回绳如果没有人为操作是不可能收回的,以小车回绳圈数计:

51×0.964(m)=49.16(m)

⑤塔帽后臂(力矩臂)严重变形,如图12所示。

a.塔身共安装标准节12节,底座节1节,塔机下支座第三节严重变形,连接处开裂,如图13所示。

b.塔机安装高度计算:

15个标准节时:40(m);12个标准节时:40-7.5=32.5(m);至小车高度:32.5+1.5(吊钩至小车)=34(m)。实际吊高:34(起重臂下弦)-2.5(小车至吊钩)-5.2(吊绳至载荷底)=26.3(m)。

c.屋顶建筑高度:21.9m。

d.屋顶建筑上有钢筋摩擦,如图14所示。

⑥塔机中心至屋顶建筑最小距离实测约为51(m)。

⑦塔机中心至事故载荷吊点约39.4+2.5+8.5=50.4(m)。

⑧塔机中心至事故载荷落点约为55(m)。

⑨事故载荷清点,如图15、图16所示。

Φ25螺纹钢:长:8.75m,计:24根,合计:210m。

Φ25螺纹钢:长:7m, 计:25根,合计:175m。

Φ25螺纹钢:长:2m, 计:10根,合计:20m。

Φ25螺纹钢:总长:405m。

Φ20螺纹钢:长:8.7m, 计:8根, 合计:69.6m。

Φ20螺纹钢:长:7.7m, 计:8根, 合计:61.6m。

Φ20螺纹钢:总长:131.2m。

Φ25螺纹钢单位重量:3.856kg/m ;Φ20螺纹钢单位重量:2.468kg/m。

Φ25螺纹钢总重: 3.856kg/m×405=1.5617(t)。

Φ25螺纹钢总重: 2.468kg/m×131.2=0.3238(t)。

总计:1.8855(t),以吊点计:50.4(m),允许吊重应为:1.26t;以事故时实际吊点计:49.16(m),允许吊重应为:1.31t;而实际吊重为:1.8855t。

3.事故发生过程

2013年4月24日上午7点43分左右,塔机司机在塔机指挥的指导下,从距離塔吊中心约50.4(m)的地方吊起已加工好的螺纹钢约1.8855(t)(注:按使用说明书的要求该点吊重应在1.26t以下)到建筑物屋面指定位置,运行路线如图。行走至屋顶建筑物上空时(注:此时正好与塔机基础节陈旧断裂面成一直线),陈旧断裂面支柱此时应承受拉应力,由于已经断裂,承受不了相应应力,造成对角受压单肢失稳,向前倾覆,在陈旧断裂面处整体断裂,塔机倾翻。受拉支柱断裂,过力矩是事故的直接原因。

4.事故现场勘查情况分析

4.1设备存在缺陷

塔机基础节断裂,超载保护装置失效,地脚螺栓松动,地脚螺栓与基础连接部松动、底座与基础之间有凹坑、有积水,标准节连接螺栓松动等。

4.2违规操作

距离塔吊中心约50.4(m)处,起吊约1.8855(t),而允许吊重应为:1.26(t),超载。

4.3安装方未按塔机安装方案安装

塔机基础不平需找平时,必须使用垫铁,而安装方未使用。以至于塔机在使用过程中出现塔机底座与基础之间出现凹坑。

4.4未按要求作运行检查,维护保养工作不到位

运行检查、维护保养如按使用说明书要求认真检查,上述第1条设备缺陷在检查中均可发现。

4.5操作人员,维护保养人员缺乏安全意识,操作技能欠缺

上述第1条设备缺陷有很多是明显易见的,如能及时处理,本次事故均可避免。如标准节连接螺栓,在事故发生前已多次因断裂更换。如在更换时分析一下断裂原因,对地脚螺栓、标准节连接螺进行紧固。在如地脚螺栓、标准节连接螺松动,塔机在运行过程中,均会发出异响,标准节基节断裂时(指1#立柱),异响声音更大,此时操作人员停机检查,进行处理,本次事故也可避免。

参考文献

[1] GB/T3811-2008,起重机设计规范[S].

[2]王福绵.起重机械技术检验[M].北京:学苑出版社,2000.

[3] TSG 03-2015,特种设备事故报告和调查处理导则[S].

[4]张质文.起重机设计手册[M].北京:中国铁道工业出版社,1998.

[5] TSGQ7016-2008,起重机械安装改造重大修理监督检验规则[S].