莱钢特钢大型轧线250T热剪机升级改造
2017-11-04马龙
马龙
(莱芜钢铁集团有限公司设备检修中心,山东 莱芜 271100)
莱钢特钢大型轧线250T热剪机升级改造
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(莱芜钢铁集团有限公司设备检修中心,山东 莱芜 271100)
针对莱钢特钢事业部大型轧钢线热剪机剪切效率低、剪切质量差、故障率高等问题,对其进行升级改造,创新采用了“回”字型内应力壳体结构、气动离合器、制动器、涨紧套等新技术,提高了剪切质量及效率,保证了设备的可靠性,取得了良好的效果。
热剪机;升级;改造
热剪机是轧钢线关键设备之一,热剪机作用是为经过粗轧的钢坯进行切头去尾,其结构是否合理直接影响着产品表面质量及产量的提升。莱钢特钢大型轧钢线建成于1980年4月,经过多次升级改造之后大型线生产能力的增加,用户对棒材使用性能、尺寸精度、端部和表面质量提出的更高要求,现有250T热剪机已远远不能满足生产需要及顾客需求,主要表现在成品材端部开裂、劈叉。
1 改进250T热剪机列存在的问题
图1 原250T热剪机
莱钢特钢大型轧钢线热剪机(图1)1984年12月安装投入使用,服役近31年,随着市场开发,现生产的钢材规格已达到φ160mm,生产过程中热剪机暴露出一系列问题:(1)热剪机剪切功率小,锯切能力低。最初设计剪切生产φ65~φ110规格坯料。随着新产品开发,生产的钢材规格达到φ160mm之后 ,其功率、剪断面能力、开口度、工作行程等都不能满足现生产规格要求。(2)现250T热剪机不能满足用户对棒材使用性能、尺寸精度、端部和表面质量提出的更高要求。现热剪机剪切的钢材端部开裂、劈叉等缺陷较多,钢材尺寸误差较大,剪切效率较低。(3) 现热剪机,设备本体严重老化:曲柄连杆机构变形,曲轴磨损严重;热剪上剪壳变形,座体开裂;离合系统老化,离合器及爪盘(大齿轮装配)更换维修周期为3~4次/月;热剪润滑系统效果差,铜套、铜瓦、衬板磨损严重,备件消耗大,吨钢成本高。稳定性差、更换周期长。
2 改进措施
为保证设备的可靠性,提高产品质量及生产效率,对热剪机进行升级改造(图2),剪切吨位改为400吨。该机由气动系统、电气控制系统、机械部分三大部组成。工作时机体处于工作位置,经导卫口进入剪刃部位,通过操作台给出信号发出指令,由电机驱动减速装置,通过曲轴带动剪头完成剪切任务,当设备检修或前机不工作时,剪头处于打开状态。
图2 改造后新热剪机
经升级改造后新热剪机有以下优点:(1)剪切吨位加大由250吨升级为400吨,剪切次数由9次/分钟升级到17次/分钟,剪切效率大大提高,产量得到了提升。(2)新热剪机壳体采用“回”字型内应力结构,传动结构由轴瓦式改为轴承式,采用气动离合器、制动器、涨紧套等新技术,这种结构体积小、效率高、稳定性好。采用此种结构后,大大降低了设备的维护成本。(3)新热剪机剪刃宽度由500mm改为700mm,最大剪切面由180×180mm²改为190×190mm²,开口度由235mm改为250mm,经过改造后消除了钢材端部开裂、劈叉等缺陷,减少了钢材尺寸误差大,剪切质量大大提高。
3 改进后效果
新设计400吨热剪机投入使用后,彻底消除了钢材端部开裂、劈叉等缺陷,剪切能力明显提高。设备运行稳定可靠,备件维修费用降低。预应力结构成熟可靠,润滑、气动原理科学先进,达到预期目的。本次热剪机改造在2016年大修中实施,经过近1年的实践证明效果良好,年效益100余万元。
TG33
A
1671-0711(2017)10(下)-0056-02