浅谈越南中宋水电站机组动平衡试验
2017-10-24唐雨
唐雨
(中国水利水电第八工程局有限公司,湖南 长沙 410000)
浅谈越南中宋水电站机组动平衡试验
唐雨
(中国水利水电第八工程局有限公司,湖南 长沙 410000)
机组的振动和摆度会影响机组的长期稳定运行,动平衡试验能够较好的解决机组运转产生的不平衡力,从而减小机组的振动和摆度。本文根据越南中宋水电站2号机组调试试验数据,简要分析其振动和摆度情况,对机组动平衡试验过程进行了阐述。
越南中宋水电站;水轮发电机组;振动;摆度;配重
1 概述
越南中宋水电站是越南的大中型水电重点项目,在越南电网系统中占有重要地位,该电站共安装4台65MW混流式水轮发电机组。在转子装配过程中,由于磁极、磁轭等部件的质量偏差,以及磁轭叠片压紧、打键等工艺上的误差,都会造成转子质量不平衡的问题。转子质量不平衡是产生机械振动的主要原因,而动平衡试验能够较好的解决这一问题,同时对机组水力振动和电磁振动有一定的改善作用。动平衡试验就是通过测量、分析机组振动和摆度数据,确定转子不平衡力的方位和大小,通过配重来减小不平衡力的影响,它是改善机组运行状况,保证机组长期稳定运行的重要手段。
2 机组的主要参数
越南中宋水电站65MW水轮发电机的主要参数见表1。
表1 越南中宋水电站65 MW水轮发电机的主要参数
3 试验设备的布置
越南中宋水电站主机部分由东芝水电设备有限公司制造,机组振摆在线监测系统由北京华科同安提供,所以本次试验的测试设备采用东芝提供的M05TH9310E经济型现场动平衡仪和华科同安的振摆监测系统。现场动平衡仪放置在水车室内,在上机架上水平安装A测振传感器,在下机架上水平安装B测振传感器,键相传感器安装在水导油槽盖板上,键相片粘在水轮机大轴上;华科同安振摆监测系统为永久设备,在上导轴承、下导轴承和水导轴承处安装摆度传感器,X方向和Y方向各一个;在上机架、下机架和顶盖上安装水平振动传感器和垂直振动传感器,其中水平振动传感器在X方向和Y方向各一个,键相传感器同样安装在水导油槽盖板上。同一部位的传感器要尽量安装在同一水平面上,减少测量相位时的偏差。
4 动平衡试验
越南中宋水电站2号机组动平衡试验与机组有水调试试验同时进行,根据本机组的特点,动平衡配重主要分为三个阶段:第一阶段是在机组过速前进行粗平衡,使振动值小于0.09mm;第二阶段是在机组过速试验后,根据转子重量重新分布的情况进行精确配重;第三阶段是机组带负荷及甩负荷后,由于电磁力的影响,引起新的不平衡,对配重块的重量和位置进行适当的调整。
4.1 机组过速试验前振摆监测
2017年3月17日,中宋电站2号机组进行首次启动试验,启动过程设置四个变转速点,分别为额定转速的25%、50%、75%和100%。试验过程中,机组摆度监测数据如图1所示。
2号机组额定转速下振动监测数据如表2。
通过以上数据分析,下导轴承摆度偏大,但远远小于报警值320μm,振动峰值也远远小于0.09mm,机组运行状况可以满足后续的过速试验,为提高机组调试工作效率,将试验第一阶段的粗平衡配重省略。
图1 2号机组首次启动摆度监测值
4.2 机组过速试验后调整阶段
2017年3月18日,2号机组空转运行3小时后,各部轴承瓦温度稳定,开始进行过速试验。根据监控数据显示,机组转速达到额定转速的155%时,飞摆动作,最高转速至156.92%。过速试验中,机组振摆监测数据如表3。
随着调试工作的进行,2号机组开始空载带励磁运行,空载状态下,机组振摆数据如表4。
由现场动平衡仪测得上机架相位φA为5°,下机架相位φB为18°,通过主机厂家对以上数据的分析计算,制定了第一次配重方案,即在转子-Y方向配重 8.4kg。 我 部 人员根据到货的配重块,称好重量后,安装在计算位置(中宋电站的转子支架上预留有配重块安装的螺孔)。配重完成后再次开机至空载状态,机组的振摆情况如表5。
根据以上数据可以看出,配重后机组的振摆情况略有改善,能够满足运行要求,但下导的摆度还是偏大。试验人员决定根据负荷试验中机组的振摆状况进行下一阶段调整。
4.3 负荷试验结束后的调整阶段
2017年3月21日,2号机组并网,进行负荷试验,分别带、甩25%、50%、75%和100%负荷,观察机组运行状况,并记录振摆监测数据。在甩负荷过程中,机组的振摆数据如表6所示。
表2 2号机组首次启动振动监测值
表3 过速试验中最高转速时机组振摆监测值 μm
表4 空载状态下机组振摆监测值 μm
表5 第一次配重后机组振摆监测值 μm
表6 2号机组甩负荷过程中振摆监测数据 μm
由于电磁力的影响,引起了新的不平衡。通过东芝、华科同安和水电八局等多家单位对振摆监测数据的分析和计算,确定了第二次配重方案,即在转子-Y偏+X 30°方向配重23.8kg。我部人员拆除之前的配重块,重新在计算位置进行配重,如图2所示。
配重完成后,启动2号机组至空载状态,观察机组振摆状况。机组振摆监测数据如表7和图3所示。
图2 转子配重示意图
以上数据可以看出,此次配重后,下导摆度明显改善,机组摆度值均小于150μm,振动值均小于40μm,达到优良指标,动平衡试验完成。
图3 第二次配重后机组摆度曲线图
5 结语
通过此次动平衡试验可以看出,影响试验数据的因素很多,在进行相位分析和配重时,要综合考虑,分清主次,逐步将配重效果达到最佳。越南中宋水电站2号机组在动平衡试验后运行状况良好,一次性通过72小时试运行和28天考核运行,投产发电至今,未出现任何机械故障。该试验提升了机组的安装调试质量,使机组达到了长期安全稳定运行的目的,并对同类型机组的安装调试起到了借鉴作用。
表7 第二次配重后机组振摆监测值 μm
TV734
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1671-0711(2017)10(上)-0095-03