制粉系统原煤斗防堵、清堵技术研究
2017-10-21梁华伟
梁华伟
摘 要:因原煤斗經常性发生棚煤、堵煤现象,导致给煤机断煤严重,迫使磨煤机出力不足,直接影响锅炉正常燃烧,对火电厂机组的安全稳定运行产生极大影响。本文针对原煤斗堵煤严重这一情况,及在电厂进行的多次设备试验改造经验基础之上,叙述了双曲线型原煤斗一体化疏通装置的改造应用情况,经过改造后的原煤斗基本上不发生棚煤、堵煤现象,而且从根本上解决了原煤斗堵煤后需要人工进行疏通这一难题,取得了一定良好的效果。
关键词:制粉系统;原煤斗;防堵煤;疏通装置
大唐华银金竹山火力发电分公司2×600MW一期工程,#1、2机组于2006年正式投运生产,在机组生产运行期间,由于原煤斗及其附属设施等各方面的初始设计不尽合理,导致原煤斗经常性的容易发生棚煤、堵煤现象,而且需要大量的人力进行疏通,不仅影响机组的负荷出力,而且影响锅炉燃烧的稳定性,对机组的安全性和经济性都造成很大的影响。经过调研对比与分析,配合企业实际掺烧煤种颗粒小、灰份多、水份大及杂物多这一特性,依据本企业对原煤斗进行的各种疏通装置改革经验,在通过试安装单台原煤斗一体化疏通装置进行试验的情况下,取得了一定良好的效果,经过改造后的原煤斗基本上不發生棚煤、堵煤现象,而且从根本上解决了原煤斗堵煤后需要人工进行疏通这一难题,现已在本企业内部进行了小范围推广,且经过实际运行验证,达到了预定目标和理想效果。
1 立项背景
大唐华银金竹山火力发电分公司一期工程自2006年投产以来,原煤斗在运行过程中经常发生棚煤、堵煤现象,根据调研和观察分析,堵煤的主要原因有:1)原煤的颗粒小、灰份多,水份大、杂物多;2)原煤斗结构不尽合理;3)给煤机进口闸板门结构不合理;4)对接抱箍式膨胀节结构不合理;5)原煤斗内壁不平整造成的原煤挂壁等因素。
由于原煤斗在初始设计中配合本企业实际燃烧煤种存在一定缺陷,导致原煤斗棚煤、堵煤严重,给煤机经常性断煤,迫使磨煤机出力不足,直接影响锅炉正常燃烧,对机组的安全稳定运行产生了极大的威胁,而且经常性地需要人工进行疏通,对生产环境也造成了极为恶劣的影响,因此,必须对原煤斗进行改造,彻底解决影响机组正常运行的重大隐患。
2 改造技术方案
1)将原煤斗(给煤机上方约5-6米),包括平台、闸板门、膨胀节及原煤斗上的法兰拆除;2)将原煤斗改造成不锈钢类似虾米形(双曲线)原煤斗,厚度为10±0.5mm,高度约5-6米;3)虾米形煤斗改造为8节,上口约Φ2500mm,下口约Φ640mm,一次全部焊接成形,整体安装;4)将给煤机进口闸板门下移至给煤机上方约550-600毫米处,在给煤机上方约100毫米处再安装插入式不锈钢密封膨胀节;5)在改造完后的原煤斗外部加装6套仓壁振打气锤和自动过滤排水装置。
3 具体实施方案
1)拆除给煤机周围维护作业平台并移至一边开阔、方便的位置,待新煤斗安装后,再进行改造恢复安装;2)将原煤斗给煤机上方约5-6米,包括平台、闸板门、膨胀节及原斗上的法兰拆除,将其改为不锈钢虾米形(双曲线)原煤斗,厚度为10±0.5mm,高度约5-6米;虾米形煤斗改造为8节,上口约Φ2500mm,下口约Φ640mm,一次全部焊接成形,整体安装,为便于焊接及平滑过渡,上部与原来煤斗结合部位约两节为半圆变形设计,俯视效果为D,下部为虾米形(双曲线);3)将给煤机进口闸板门下移至给煤机上方约550-600毫米处,将插入式不锈钢密封膨胀节安装在给煤机进口管上约100毫米处;4)在改造后的原煤斗外部加装6套仓壁振打气锤和一套过滤排水装置,在煤斗适当位置设置人孔门及观察孔;5)恢复操作平台及相关设施;6)改造示意图:
4 改造原理
1)把给煤机上段5-6米改为近似双虾米形(双曲线)原煤斗,由多节等高圆台拼接组合而成,每节圆台的连接处是原煤的压力分散点,使煤沿壁面流动的重力分散,煤向下流动的阻力减小,动力增大,从而在结构上消除了可能产生棚煤堵煤的因素;同时煤仓材质改为不锈钢(1Cr17Mn6Ni5N),并且所有焊口都经过打磨,保证光滑,把原煤和仓壁之间的摩擦力减到最小。
2)原来的给煤机进口闸板门在运行中,其轨道、轨道槽、边槽由于设计上存在缺陷,会有一些煤粉粘在轨道和边槽上,造成粘壁、搭桥、棚堵;新改装的双向电动插板门采用隐形轨道、轨道槽、全通径及双向楔合式插板设计,行程短、开闭灵活自如、密封性能良好;门体圆形通径与落煤管等同,原煤不会卡阻堵塞。
3)原有的膨胀节为对接抱箍式,在收缩时会在上下结合处拉开一段距离,形成一个圆周型沟槽,容易藏煤棚煤;而改装后的插入式膨胀节由于使用的是插入式,即使在收缩时也不会形成沟槽,所以不会藏煤,很好的避免了膨胀节处堵煤的问题;同时更好地解决了该处漏风、漏粉等密封问题。
5 结论
制粉系统原煤斗系统经过整体改造更换后,达到了预期目标和理想效果,在冷态调试和实际开机过程中得到了很好的验证,与其他未改造原煤斗系统相比较,基本上不发生棚煤、堵煤现象,增强了设备的可靠性,稳定了锅炉的燃烧方式,并且完全解决了需要人工进行堵煤疏通的困难,保证了文明生产,减少了原煤和煤粉浪费及人力资源的投入费用,系统各附属设备运行情况良好,大大提高了设备的可靠性,有力保障了机组安全稳定经济运行。
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