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双弯螺杆纠斜效果分析与应用

2017-09-30靖伟东

钻探工程 2017年8期
关键词:钻具螺杆斜率

靖伟东

(山西省煤炭地质水文勘查研究院,山西 太原 030006)

双弯螺杆纠斜效果分析与应用

靖伟东

(山西省煤炭地质水文勘查研究院,山西 太原 030006)

双弯螺杆是指弯接头加弯壳体螺杆的钻具组合形式。采用双弯螺杆纠斜,可以获得较大的造斜率,解决在特定条件下单弯螺杆纠斜困难的问题。选择合适角度的弯接头,减少双弯螺杆造斜进尺长度,是控制井眼“狗腿”度,保证后期工作(扩孔和下套管)顺利进行的重要因素。以在大口径钻孔中纠斜为例,列举了使用单弯螺杆纠斜遇到的困难,通过双弯螺杆造斜效果的分析,提出了一套采用双弯螺杆进行纠斜的工艺,最终实现了钻孔的纠斜成功。

双弯螺杆;纠斜;轨迹控制;“狗腿”度;扩孔

1 概述

1.1 项目概况

根据“先抽后采”的原则,漳村煤矿在扩建矿区新布置了2个瓦斯抽放孔,建立地面泵站对井下瓦斯进行抽放。在施工中,2个钻孔不同程度出现了井斜,其中瓦斯抽放1号孔的孔斜尤为严重。该孔纠斜过程曲折,先后使用螺杆复合钻进和滑动钻进方法纠斜,均以失败告终。在井场螺杆可选角度较少的情况下,最终选择了“弯外管+弯接头”的双弯螺杆进行纠斜,取得了成功。本孔双弯螺杆纠斜工艺可为同类工程提供借鉴。

1.2 地质概况

漳村煤矿位于长治盆地西北部,属盆地内的低山丘陵地貌,地形复杂,地势高差较大,沟壑发育。构造上位于太行山复背斜之西翼,总体以宽缓褶曲为主,褶曲轴向为北西向或东西向,两翼地层倾角3°~9°,一般3°~5°。

第四系(Q)地层分布广泛,厚度0~150 m,由棕黄色、浅黄色粉土,粉(细)砂层、粉质粘土及粘土组成,含姜石及砂砾层,与下伏二叠系地层呈角度不整合接触。二叠系上石盒子组(P1x)150~300 m,由杂色泥岩或砂质泥岩,细、中、粗粒石英砂岩组成;下石盒子组(P1s)300~370 m,由泥岩、砂质泥岩,长石石英砂岩,中、粗、细粒石英砂岩组成;山西组(P1s)为终孔层位,其中3号煤层为主要可采煤层。

1.3 主要钻探设备、器具

钻机:TSJ-2000型钻机,单绳提升力90 kN,最大扭矩18 kN·m,可以满足大口径扩孔的要求。

泥浆泵:TBW-850/5A型泥浆泵2台,并联后获得的流量可满足螺杆钻具要求。

螺杆钻具:Ø172 mm弯壳体螺杆,可选角度0.75°和1°,可配合Ø216 mm牙轮或PDC钻头。

其他设备:HS18-36型钻塔,LHE-31A型单点测斜仪,LHE-2000型有线随钻测斜仪。

钻具:Ø178 mm无磁钻铤,Ø178 mm钻铤,Ø89 mm钻杆。

1.4 施工设计

漳村煤矿瓦斯抽放1号孔设计孔深370 m,孔径950 mm,全孔下入Ø720 mm×14 mm直缝钢管,全井段固井,水泥标号P.O 42.5。

施工采用逐级扩孔方式,在松散层段,首先采用Ø450 mm牙轮钻头进行钻进,然后采用Ø650、950、1250 mm组合牙轮钻头扩孔至26 m,下入孔口管Ø1050 mm×16 mm螺旋钢管;之后使用Ø245 mm牙轮钻头钻进导向孔,使用满眼钻具和钟摆钻具控制钻孔垂直度,再经Ø450、650、950 mm三级扩孔成孔。

结合井下瓦斯抽放的具体位置,确定孔位,可以大大减少瓦斯抽排管路的铺设距离,降低管路铺设成本[1]。设计钻孔位置位于巷道东3 m处。巷道与钻孔不宜太近,否则钻探施工产生的震动容易震裂或压垮巷道,引起泥浆渗漏进入巷道[2],造成不必要的麻烦。施工中在接近煤层顶板时,应及时停止向下钻进。

2 钻孔偏斜情况

Ø244 mm导向孔钻进至342 m时,孔底井斜角1.18°,方位20.3°,东位移3.07 m,北位移4.28 m。此时钻孔结构复杂,Ø450 mm口径扩孔至260 m,Ø650 mm口径扩孔至251 m,Ø950 mm口径扩孔至237 m。

钻孔偏斜较大的原因是为缩短工期,提高钻速,施加了大钻压钻进,加之地层倾角和软硬互层等因素,孔斜不断加大。由于甲方对于井斜要求的改变(原要求钻机加快施工,对井斜未有明确要求,后改为应使钻孔偏斜西位移达到1.5~2 m),必须制定纠斜方案进行纠斜。

3 纠斜难点分析

(1)孔壁复杂。孔径扩大,孔壁不直,钻头容易顺原孔钻进,给纠斜带来困难。钻孔口径不一,钻杆上部活动空间大,下部钻具难以形成稳定支撑,横向力弱,钻头会沿阻力最小的方向钻进,滑向原孔内。

(2)设备制约。TBW-850/5A型泥浆泵排量较小,难以驱动大直径螺杆马达。现有Ø172 mm弯壳体螺杆中最大角度为1°,造斜率低,出新孔困难。

(3)水泥石硬度小。多次封孔,新旧水泥混合,在钻杆碰撞下剥落,使孔壁更加复杂。在水泥石中井眼容易扩大,造斜率低。

(4)轨迹控制难。出新孔的位置,“狗腿”度不能太大,要确保后期扩孔与下套管工作的顺利进行。造斜点与孔底距离近,从水泥面250 m到孔底370 m,中间只有120 m,调整余地小,如何在120 m内既控制“狗腿”度,又准确钻达靶点,是一个难题。

(5)井漏。根据邻井(2井相距约15 m)信息,井深310 m处会出现较大漏失,邻井曾采用在井口投入细煤渣(直径<2 mm)的方法堵漏成功。要控制好泥浆失水量,提前预备堵漏材料。

4 初期纠斜过程

4.1 复合钻进纠斜

制定滑动钻进与复合钻进交替钻进纠斜的方案。使用复合钻进的目的是获得较高钻速,提升井壁的平滑度[3]。测斜采用单点测斜仪,每单根(9 m)测斜一次,但测点位置距离孔底约11 m,即纠斜孔底的井斜数据需要预测。钻具组合:Ø216 mm牙轮钻头+Ø172 mm(0.75°)弯壳体螺杆(带Ø215 mm螺旋稳定器)+定向接头+Ø178 mm无磁钻铤+Ø178 mm钻铤3根+Ø89 mm钻杆。工具面选取270°,全力降方位。根据经验,反扭角一般为5°~10°,在井口调整钻杆位置,使工具面达到280°,可抵消反扭角的影响。

实钻中,水泥面封至246 m,先滑动钻进扫水泥,钻进14 m后,返浆中水泥含量明显减少,出现大量岩屑。继续滑动钻进13 m,采用小钻压出新孔。此时测得孔底井斜0.7°,方位355°,预测井底已经出新孔。实施复合钻进,转盘速度采用低转速,69 r/min,钻压10~20 kN。钻进9 m后,泥浆中出现水泥。改用滑动钻进,钻速增快,上返泥浆中水泥逐渐增多,继续滑动钻进,效果未有改变,测斜数据基本为原孔数据,认定重回Ø244 mm老孔,纠斜失败。

4.2 滑动钻进纠斜

第一次纠斜失败,说明复合钻进不适合本孔,会破坏水泥孔壁导致复杂情况出现,应采用全孔滑动钻进,在井斜角达到设计值时,再考虑常规钻具稳斜钻进。

实钻中,钻具组合不变,水泥面250 m,扫水泥9 m后,开始控制钻速,以2 m/h的速度,缓慢送钻,采用磨孔的方法出新孔。再钻进18 m后,放开钻速,钻速很快,但是返浆基本为水泥,测斜数据基本为老孔数据,纠斜再次失败。

封水泥后,再换用1°弯壳体螺杆,提高造斜率,其余条件不变,纠斜依然以失败告终。

5 技术对策

经过3次纠斜,Ø450和244 mm换径处的台阶已经被破坏,常规纠斜难以成功,而为了后期扩孔的顺利,最佳出新孔的位置还在此台阶(260 m)附近,如果出新孔位置太靠上,那么采用Ø311 mm钻头扩孔时,因水泥较软,在水泥和岩壁相接处,钻头跟进纠斜孔较难,容易顺着原孔壁向下滑,在260 m换径的台阶处获得支撑,最终与纠斜孔分开。为了纠斜顺利进行,制定了如下技术对策。

5.1 调配优质泥浆[4]

严格控制失水量,减少漏失。粘度要适当提高,利于排出岩屑。根据地层资料,井下存在数层泥、页岩夹层,要注意缩径问题。控制含砂量,减少对螺杆马达的磨损。

泥浆配方:8%~10%优质钠土+0.3%~0.5% CMC+0.5%钾盐+0.1%~0.2% NaOH。

泥浆性能:密度1.06~1.10 g/cm3,漏斗粘度25~30 s,失水量10~12 mL/30 min,pH值8~9,泥皮厚度<0.5 mm,含砂率<1%。

在钻进深度接近漏失层(300 m)时,提前加入2%~3%随钻堵漏剂,确保纠斜顺利。实钻中未发生缩径卡钻和井漏等复杂情况。

5.2 提高固井质量

纠斜前,使用各径钻头彻底扫孔,清除老水泥。提高水泥石强度,水泥浆中添加适量早强速凝剂,控制加量在2%左右。根据经验,早强速凝剂加量太多会使水泥石脆性增加。选择合适的水灰比,根据气温[5],选择水灰比为0.5。准确计算替浆量,改善水泥浆凝结环境。计算替浆量时,尽量使钻杆内的水泥浆面高度与环空水泥浆面保持一致。为保持压力平衡,可在孔口处灌入泥浆,使泥浆处于满井状态,在提出钻杆时,泥浆不会与水泥浆混合。

5.3 双弯螺杆纠斜

在常规纠斜方法失效的情况下,决定使用双弯螺杆纠斜技术。双弯螺杆是指在弯壳体螺杆与定向接头之间加一个弯接头,这样就存在2个弯角,可获得较大的造斜率。使用时要注意准确测量螺杆角差,分别测量弯壳体螺杆与弯接头的角差、弯接头与定向接头的角差,两者之和可作为双弯螺杆角差。弯壳体螺杆与弯接头的角差不宜太大,如果该角差为180°,弯接头会抵消弯壳体螺杆的造斜效果。实际使用中,该角差≯±30°。钻具组合为:Ø216 mm PDC钻头+Ø172 mm(0.75°)弯壳体螺杆(带Ø215 mm螺旋稳定器)+1.25°弯接头+定向接头+Ø178 mm无磁钻铤+Ø89 mm钻杆。新配置有线随钻测斜仪,实时监控井下轨迹参数。

实钻中,水泥面248 m,使用有线随钻测斜仪定向270°。扫水泥,前5 m以2 m/h的速度钻进,然后控制钻速,以1 m/3 h速度磨孔,磨孔18 m后,逐渐加压,增加钻速。钻进至295 m时,去弯头,加钻铤,然后以滑动钻进方式钻进至孔底,经过计算,孔底东位移2.5 m,基本符合要求,但是双弯纠斜处的最大“狗腿”度为9.04°/30 m,扩孔时出现问题。用Ø311 mm牙轮钻头扩孔至270 m,再换Ø216 mm钻头确定扩孔是否沿着纠斜孔方向,结果下钻不畅,通孔后确定重回老孔。多次找纠斜孔,最后确定纠斜孔在261 m处,但是螺杆钻具也无法进入。此次失败原因主要为扩孔时,导向太短(约500 mm),“狗腿”度偏大。

重新封孔后,再次使用双弯螺杆出新孔。这次换用0.75°弯接头,同时减少双弯钻进距离,以求降低“狗腿”度。实钻中,水泥面249 m,扫水泥6 m,磨孔7 m后,去弯接头,使用滑动钻进方式逐渐加压钻进至孔底。选择合适导向扩孔,最终成功。

5.4 轨迹控制

使用有线随钻测斜仪测斜,加密测点,每5 m测斜一次。在重点部位,每米测斜。测量时,测斜仪入键后测斜一次,然后将测斜仪器提升,每米测斜一次,测斜仪提升5 m后,钻具也要对应提升5 m,确保仪器处于无磁钻铤中,由此可快速得到井眼每米的近似轨迹参数。钻进中要根据已经得到的测斜数据,预测后面的井眼轨迹,通过调整钻进参数控制轨迹。在第二次双弯纠斜中,井斜角达到一定值时,稳斜钻进可以中靶,但考虑到井下“狗腿”度较大,若使用满眼钻具,可能会下钻遇阻,甚至遇到上不去、下不来的情况[6]。不加稳定器转盘钻进,钻压20~30 kN,钻进18 m,测斜时发现井斜角下降0.5°,方位增加20°,无法达到稳斜目的。改为螺杆滑动钻进至孔底,此段造斜率低,方位稳定,实现中靶。

5.5 扩孔优化

双弯纠斜处“狗腿”度大,扩孔时要选择合适导向。导向太短,会重回老孔,导向太长,阻力太大,无法钻进。实钻中选择2 m长导向,在双弯螺杆纠斜处要轻压慢转。在扩孔口径方面,省去原定的Ø245 mm扩孔环节,减少可能出现偏差的步骤,使用Ø311 mm牙轮钻头扩孔,实现一步到位。

6 双弯螺杆纠斜效果分析

双弯螺杆在常规纠斜中很少使用,该钻进方法会在出新孔处形成较大的“狗腿”度。井眼曲率、双弯螺杆的角度、钻压等因素会影响双弯螺杆的造斜力[7]。双弯螺杆中弯壳体螺杆度数的改变对于整体的造斜率影响更大[8],但限于现场螺杆可选度数少,本孔通过选择合适的弯接头角度,减少双弯纠斜钻进距离,来降低“狗腿”度,控制井斜。2次双弯纠斜附近井段的测斜数据参见表1。

表1 2次双弯纠斜部分数据对比

注:第一次双弯纠斜使用0.75°螺杆+1.25°弯接头,第二次双弯纠斜使用0.75°螺杆+0.75°弯接头。

从表1中的数据可以看出,第一次双弯纠斜井段最大“狗腿”度为9.04°/30 m,第二次双弯纠斜井段最大“狗腿”度为4.65°/30 m,换用小角度的弯接头,达到了降低“狗腿”度的目的,且第二次双弯纠斜井段“狗腿”度变化更为平缓。在270~285 m井段,第一次双弯纠斜此处仍然使用双弯螺杆,但是造斜率很低,原因是此处PDC钻头遇到泥包,钻速慢;第二次双弯纠斜时此段造斜率较高,原因是钻具改为单弯螺杆,底部钻具受力状态发生变化,这说明更换钻具也可能引起“狗腿”度出现较大变化。在305~320 m井段,2次纠斜都使用单弯螺杆,但是造斜率都很低,说明此井段地层造斜力会抵消螺杆产生的造斜力。

7 结论与建议

(1)在大口径施工中,高垂直度的导向孔是实现高效钻进的关键因素。本孔纠斜共用时3个月,严重影响了工程进度。导向孔施工中,常规满眼钻具、钟摆钻具通常难以保证井斜不超标,使用小角度螺杆的复合钻进方法可以实现一趟钻完成导向孔施工,即井斜正常时采用复合钻进,井斜增大时,使用螺杆定向纠斜。目前这种工艺正在逐步推广。

(2)使用双弯螺杆钻具可以解决大直径钻孔侧钻纠斜成功率低的难题,但是不可避免会带来“狗腿”度偏大的问题。本项目是在井场缺少大角度螺杆的情况下,决定使用双弯螺杆进行纠斜的,因双弯螺杆的使用频率较少,可供参考的数据有限,对于双弯螺杆的纠斜效果有待进一步研究。本次使用的双弯螺杆是分体式的,即弯壳体和弯接头是分开的,弯接头的角度加工较为简单,成本低,与弯壳体螺杆组合形式灵活,可操作性更强。

(3)双弯螺杆钻具纠斜中,改变弯接头的度数可以减少“狗腿”度,在本项目中效果较为明显。本孔如果选择0.5°弯壳体螺杆,可以进一步降低造斜率,出新孔处可以更加平滑,有利于后期工作。

(4)本孔证实了使用双弯纠斜之后,采用合适长度的导向可以实现逐级扩孔,但是后期下套管时曾遇阻,磨孔后才顺利下入。双弯纠斜在拐点处很容易形成台阶,虽然普通钻具可以上下通畅,但是直径较大的套管会卡住,扩孔时要注意在拐点处反复磨孔,使孔壁尽量平滑。

[1] 董润平,胡忠义.煤矿瓦斯抽排立眼套管安设及水泥固井工艺探讨[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2013,40(2):56-58.

[2] 吕利强.大口径注氮孔施工工艺[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2010,37(6):36-38.

[3] 李文明,陈绍云,刘永贵.优快钻井配套技术在希50-54井应用实践[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2010,37(6):4-6,12.

[4] 乌效鸣,胡郁乐,贺冰新,等.钻井液与岩土工程浆液[M].湖北武汉:中国地质大学出版社,2002.

[5] MT/T 1076—2008,煤炭地质钻探规程[S].

[6] 吴翔,杨凯华,蒋国盛.定向钻进原理与应用[M].湖北武汉:中国地质大学出版社,2006.

[7] 石晓兵,李黔,施太和,等.双弯螺杆降斜时的钻柱强度分析[J].石油钻采工艺,2001,23(4):7-10.

[8] 苏义脑,陈祖锡,唐雪平,等.5LZ95×7.0同体双弯螺杆钻具研制[J].石油钻采工艺,2000,22(2):7-11.

AnalysisonDouble-bendScrewDrillingandtheApplication/

JINGWei-dong

(Shanxi Coal Geological Prospecting Institute of Hydrology, Taiyuan Shanxi 030006, China)

Double-bend screw refers to the drilling tools combination form of bending joint and bend housing screw. The use of double-bend screw for hole straightening can get larger built-up rate to solve the difficult straightening while using the single-bend screw in some specific conditions. Selecting proper angle of bend joint and shortening deflecting distance of double-bend screw are important factors to control dogleg angle, which can ensure later work of smooth reaming and casing. Take the straightening case in a large diameter drilling, the difficulties encountered in straightening with single-bend screw are listed, by the analysis on the deflecting effect of double-bend screw, a set of straightening technology with double-bend screw is put forward and successful borehole straightening is finally realized.

double-bend screw; hole straightening; trajectory control; dogleg angle; reaming

P634.4

:A

:1672-7428(2017)08-0055-04

2017-03-22;

:2017-06-14

靖伟东,男,汉族,1990年生,从事钻探技术工作,山西省太原市小店区坞城路95号,532000233@qq.com。

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