PLC对锅炉电气控制系统的改造
2017-09-27夏志云
夏志云
【摘要】本文主要介绍了对DZL1—0.98—AⅡ型锅炉进行电气控制系统的改造。主要突出分析了利用PLC和触摸屏为控制核心的对锅炉在电气方面的改造,体现了现代科技的进步,更大的方便了锅炉工人的操作,而且相比继电器控制下的锅炉更加的节能、环保、提高了资源的利用率。
【关键词】PLC 触摸屏 锅炉电气控制
【分类号】TG534
【正文】
一、锅炉的原理框图和电气控制存在的不足
1.采用继电器控制锅炉的电气工作原理框图
2.继电器控制锅炉存在的不足
传统的加热锅炉电气控制系统是采用的继电器控制技术。由于采用固定接线的硬件实现逻辑控制,使控制系統的体积增大,使用元件多,自动化程度低,能耗高,效率低且系统的稳定性差,维护的工作量大,一旦出现故障很难短时间修复,以致造成经济损失,而且锅炉工人的劳动强度大。
二、PLC对锅炉控制电路的改造
1.改造以后锅炉动作流程图
2.触摸屏的选用
(1)触摸屏
触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便的一种人机交互方式。本次选用的是MT505TV5型触摸屏,它是专为工控行业小型触摸屏的需求而开发的机种。体积虽小但功能配备极为先进,采用256色的TFT液晶显示,搭配最新的LED背光技术,不但能维持300cd/m2的高亮度,并且还能大幅度提高使用寿命。
(2)本次触摸屏的使用功能如图3和如图4所示。
3.PLC的选用
可编程序控制器是专为工业环境下的应用而设计的工业计算机,具有可靠性高,抗干扰能力强;编程简单,设计施工周期短;控制程序可变,硬件配置方便等优点。本次选用的是三菱FX2N—48MR的超小型PLC。
三、电路设计
在锅炉控制电路中,炉排电动机采用低速和高速两种控制方式,煤斗电动机采用正反转控制煤斗的上行和下降,其余电动机都是正转控制;在锅炉中使用的是热电阻传感器、压力传感器与数字式显示仪表配合使用,主要实现的是它的超限报警功能,每个传感器都有下限位、上限位和超上限位三个位置状态,当传感器的温度或压力到上限位时发出报警信号,到超上限位时报警并停止工作。
四、软件的设计
程序一所示为本锅炉控制系统的方法:分为手动和自动控制。即程序中的M15和M16分别是自动控制和手动控制。
2.上煤、出渣和进水部分的程序编写
程序二中的Y5、Y6、Y7分别代表出渣、上煤、进水的点击控制,在系统运行中,分别有仪表监控它们的运行情况。
3.锅炉自动控制系统的程序
程序三为锅炉自动控制运行,按照热水锅炉的原理进行工作。
4.锅炉手动控制程序的编写
程序四是手动控制,是为了防止锅炉系统在运行过程中不良现象或出现故障时,可以很快的进行维修,排除故障,恢复锅炉的运行。
由于石油行业的主要特点就是生产的安全、作业的连续性。所以在这次锅炉改造中采取完善的保护措施和多套的控制系统。一是触摸屏和PLC为核心的控制系统,并且采用手动和自动两种操作模式;另一种是常用的继电器控制作为备用操作系统。在设计电路的时候做成半模块化的形式,把每个电动机相应的控制电器集中安装,在电路出现问题时,能很快的知道故障的位置,可以把故障电路切断而不影响其他电路的运行,及时的进行修理。
本设计主要介绍了对控制电路的PLC改造,其中难免有不足之处,还请提出宝贵的意见和建议。
参考文献
[1]陈雪俊、陈听宪。锅炉原理(第二版)。机械工业出版社。1979年2月
[2]张明亮、夏桂娟。工业锅炉自动化控制。中国建设出版社。1987年
[3]李良仁、汪临伟。变频调速技术与应用(第二版)。电子工业出版社。2009年3月
[4]廖常初。FX系列PLC编程及应用。机械工业出版社。2006年7月endprint