APP下载

浅析350MW超临界锅炉启动期间的汽温控制

2017-09-13程鹏

科技创新导报 2017年20期

程鹏

摘 要:某电厂启动初期,由于参数调整不合适、环境因素等多方面原因导致主、再热蒸汽温度、压力与汽轮机冲转参数不匹配,直接影响机组正常启动,经过现场分析,结合以往经验,提出了一系列措施并予以实施,问题得到解决。

关键词:给水流量 总风量 给水温度 排烟温度 减温水

中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)07(b)-0069-02

1 系统概况

新疆某电厂9号机组锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主开发制造HG-1150/25.4-HM2型超临界锅炉。该锅炉为一次中间再热、超临界压力变压运行,采用不带再循环泵的大气扩容式启动系统的直流锅炉,采用单炉膛、切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、全钢构架、紧身封闭、全悬吊结构、π型布置,预热器及脱硝采用双列布置。制粉系统配置6×35t/h的ZGM95G-II磨煤机,5运1备,设计煤粉细度R90=17%。汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂有限责任公司制造的CZK/300/350-24.2/566/566/0.4型超临界、中间再热、单轴、双缸双排汽、直接空冷汽轮发电机组,旁路系统采用二级高、低压35%BMCR容量旁路系统装置,给水系统选用3×50%电动给水泵。

锅炉的启动系统为不带再循环泵的大气扩容式启动系统,此系统的回路设置是:水从省煤器入口集箱进入,经过省煤器、炉膛到汽水分离器,分离下来的水通过分离器下部的贮水箱由疏水管路排到扩容器中,分离出来的蒸汽进入锅炉顶棚和尾部烟道包墙,然后依次流经低温过热器、分隔屏过热器和末级过热器,最后由主蒸汽管道引出。当机组达到本身负荷以上,启动系统将关闭进入热备用状态,锅炉处于纯直流状态。

锅炉采用四角切圆燃烧,配置2层大油枪、1层等离子,大油枪布置在BC、CD层,等离子布置在A磨煤机。锅炉点火采用等离子无油点火。

2 存在问题

该机组采用高中压缸联合启动,冲转参数:主蒸汽压力5.0~6.0MPa、温度370℃~400℃,再热汽温度360℃~390℃。调试期间出现主蒸汽温度、再热蒸汽温度偏高,主蒸汽压力偏低的现象,与汽轮机冲转参数不匹配。主蒸汽压力升至2.90MPa时主蒸汽和再热蒸汽温度达到466℃、443℃。

3 原因分析

造成冲转参数不匹配的原因,主要有以下因素。

3.1 启动初期点火水量偏大

给水流量小于295t/h锅炉MFT动作,小于325t/h给水流量低报警,锅炉点火初期,运行人员为安全期间将给水流量控制在350t/h左右。贮水箱大量水排至机组排水槽,造成热量流失严重,锅炉产汽量低,提高给煤量,烟气量增加大,产汽量增加有限,主蒸汽温度持续升高。

3.2 除氧器水温偏低

受9号机组辅汽出力影响,空预器吹灰器和风机暖风器投入的情况下,辅汽联箱压力最低至0.23MPa,除氧器加热效果差,给水温度低于30℃,这就迫使启动初期投入更多的燃料增加产汽量,燃料增加,烟气量增加,汽温升高。

3.3 空冷系统防冻需要

北方地区冬季气温低,启动初期主蒸汽流量低,容易造成空冷岛结冻,为此启动初期高、低旁关闭,这就造成了再热器短时干烧,导致再热汽温偏高。启动后期,为了防止空冷岛结冻,保证空冷岛有一定的通汽量,开大旁路,造成主蒸汽压力偏低。

3.4 燃烧系统

冷态启动采用等离子无油点火,启动初期热负荷低,煤粉着火延迟,燃烬率低,烟气量大,四角切圆燃烧热负荷分布不均匀,导致炉膛出口烟气温度偏高且偏差大,蒸汽温度偏高。

3.5 减温水系统

过热器减温水取自给水操作平台后,点火初期及低负荷阶段系统压降小,喷水减温效果差;再热器减温水取自给水泵抽头,启动初期蒸汽量小,不能投入。

4 解决措施

启动初期出现汽温偏高的情况,不能盲目增加给水量,需要通过减弱燃烧及控制换热等方法进行解决。

4.1 降低给水流量

在保证水冷壁不超温的原则下,启动初期给水流量逐步降至200t/h,降低给水流量,减少排水造成的热量损失,提高蒸发量,对启动初期提高汽压有明显效果。

4.2 提高给水温度

针对辅汽压力低,除氧器加热效果差,给水温度低,采取以下措施:及早投入再热冷段抽汽供辅汽,提高辅汽压力;保证一、二次风温的前提下,减小一、二次风暖风器出力;保证A磨燃烧稳定的前提下,尽早退出等离子暖风器;主蒸汽压力较高时,尽早切换空预器吹灰汽源。通过采取上述措施,除氧器水温最终加热至130℃左右。

4.3 等离子系统

保证等离子不超温,增加等离子整流柜电流,提高等离子出力,有利于煤粉的燃烧。

4.4 提高煤粉细度

调整磨煤机A出口煤粉分离器挡板开度至30%,并适当加大磨煤机加载力,保证磨煤机正常运行的前提下,提高煤粉细度,改善煤粉燃烧状况。

4.5 调整锅炉配风

控制总风量700t/h左右,二次风与炉膛差压350~400

kPa,AA层、A层、AB层、BA层风门开度分别为45%、40%、45%、50%,sofa-1层、sofa-2层、sofa-3层、sofa-4层开度为80%~100%。通过对风量、风门的调整,保证煤粉燃烧良好,同时降低了炉膛出口排烟温度,抑制了过热器、再热器换热,蒸汽温度降低明显。

4.6 烟气挡板及减温水系统

启动初期,再热器通流量不足,为保护再热器,过热器烟气挡板70%开度,再热器烟气挡板30%开度,再热器蒸汽起压后,将过热器烟气挡板置20%开度,再热器烟气挡板置80%开度,减少过热器烟气通流量,减少换热,再热器烟气量增大,温度升高,采取提高给水泵出口压力,适量投入再热器减温水控制再热汽温。

4.7 高、低旁路调整

锅炉点火后暂时不开高、低旁路,当压力升至1.8MPa左右后,逐渐开大高、低旁路,投入减温水,增大蒸汽流量,加快受热面冷却降低汽温。主蒸汽压力达到5.0MPa左右,维持主汽压力不变,继续增加燃料,开大高、低旁路,汽温降低,满足冲转要求后,冲车前,调整高、低旁路开度,提高蒸汽压力,使参数达到冲车要求。

5 结语

通过采用等离子点火燃烧优化、给水流量调节、给水温度调节、调整锅炉风量等一系列措施,冲车前主蒸汽参数控制到5.2MPa、390℃,再热蒸汽参数1.0MPa、385℃,成功解决了啟动初期蒸汽参数与汽轮机冲转参数不匹配的问题,为机组安全、稳定运行提供了保证。

参考文献

[1] 李文军,黄伟,赵红宇,等.国产超临界锅炉启动过程中的汽温控制方法[J].锅炉技术,2008,39(3):11-13.

[2] 韩义,于英利,王明,等.350MW国产超临界机组冲转时汽温、压力控制方法研究[J].电站系统工程,2011,27(6):61-63.

[3] 展宗煌.350MW超临界锅炉启动期间的汽温控制方法[J].科技展望,2016(23):54-55.

[4] 黄伟,张建玲,彭敏,等.超临界600MW机组冲转时主蒸汽温度偏高的防治措施[J].发电技术论坛·热力发电,2009,38(5):42-44.

[5] 黄新元.电站锅炉运行与燃烧调整[M].3版.北京:中国电力出版社,2016.endprint