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底板注浆加固在梁北矿11031工作面的应用

2017-09-11杜艳伟

魅力中国 2017年35期

杜艳伟

摘要:我矿主要受寒武系灰岩含水层影响,曾发生过突水事故,为保证11031工作面的安全回采,通过对煤层底板含水层进行注浆加固,防止突水事故的发生。

关键词:防治水、寒武系灰岩、底板加固、钻探。

一、引言

注漿加固基本原理为:水泥浆液在注浆泵的压力作用下,克服静水压力和流动阻力沿裂隙扩散,随扩散面积增大,浆液的流动由紊流状态转变为层流和阻滞流状态,最后变成结构流,在注浆泵的高压作用下浆液进行裂隙充填、压实、脱水,以至于完全封闭。向寒武系灰岩含水层注浆不但封堵了寒武系灰岩上部的导水裂隙,同时将含水层上部变为隔水层,从而增加了有效隔水层的厚度和强度,达到煤层底板注浆加固的目的。

我矿开采的二1煤层底板承受寒灰水压高,隔水层厚度较薄(M<75m),富水性强,在遇到断层构造或采动矿压对底板的破坏条件下,即可发生寒灰直接突水事故。经过矿井长期生产实践经验与综合分析研究,矿井确定了“以疏为主,疏堵结合”的防治水方针,确定了疏水降压、底板加固和效果检验的防治回采工作面底板突水技术措施,也取得了很好的成就。

二、11031工作面概况

11031工作面位于11采区东翼上部第一区段,11采区轨道上山以东,地面标高+112~+115,西至11采区上山煤柱,上部为铁李断层煤柱, 11031风巷走向长388.55米,11031中巷走向长649.44米,11031机巷走向长712.63,上下两部分将在13f6测点处联立回采形成一个大的工作面,东部平均倾斜长165米,联立后平均倾斜长256米,工作面水压2.15 Mpa。寒武系灰岩含水层距二1煤层底板最小距离为71m,主要的含水层和隔水层如下图所示:

根据工作面0149水文观测孔观测数据,现在水位表高-199m,工作面水压2.15Mpa,在平均含水层原始裂隙导高的情况下其突水系数计算为:

Ts=P/(M- Cp)=2.15/(44.8-18)=0.0802

M—煤层底板距离寒灰有效隔水层厚度(44.8m)

P—工作面水压 (2.15Mpa)

Ts—突水系数

Cp—回采对底板破坏深度(18m)

根据物探结论在工作面内存在5段异常区域,部分地段寒灰水导高较大,根据计算该工作面在原始裂隙导高的情况下其突水系数为0.0802,超过突水临界值0.06(该临界值为经验数值),在回采时有可能发生突水,应重点采取相应的防治水措施,必须进行煤层底板加固工程。

三、11031工作面注浆加固的设计

(一)钻孔布置原则:

1.钻孔终孔层位为寒灰,终孔点在垂直进入寒灰下10m(钻孔水量达到30m3/h开始注浆加固,水量不足延伸钻孔)。

2.钻孔以注浆扩散半径25~30m进行均匀布孔,力求工作面注浆加固改造率达到100﹪。

3.为尽可能的多揭露含水层面积,提高注浆加固效果,钻孔均设计为斜孔。

4.在钻探探明的异常区域加密布置检查孔。

钻孔布置如下页图所示。

(二)钻孔结构

钻孔开孔用ф153mm钻头钻进至煤层底板垂直下5~7m,下入ф146mm一级套管10~18m,然后用ф113mm钻头钻进至L7灰岩内2~3m,按照实际深度下入ф108mm二级套管,两级套管下入后均进行耐压试验,一级套管压力不小于10Mpa,二级套管压力不小于12Mpa,耐压试验合格后换用ф75mm钻头钻进至终孔深度。

(三)设计工程量

根据以上煤层底板加固原则,在该工作面机巷切眼向外40米起每隔60米做一个钻场钻场,共设计12个钻场,在每个钻场内布置3~5个钻孔.在该中巷切眼(13F6测点)向外40米起每隔60米做一个钻场钻场,共设计6个钻场,在每个钻场内布置2~3个钻孔。

(四)注浆工艺流程

采用矿东风井注浆站注浆系统,根据不同钻孔注浆需要,采用粘土水泥或纯水泥为材料,以最大注浆量、最大扩散半径、最大限度的充填岩溶裂隙为目的,分孔、分次序连续注浆。主要流程为:

地面制浆→注浆泵→地面输浆管路→井下输浆管路→孔口→含水层

纯水泥浆液参数:视各个钻孔情况确定浆液配比,水与水泥的水灰比保持在1:1.2~1.5之间。

注浆参数:注浆量根据含水层裂隙发育情况确定,泵压在2.0Mpa以下时采用全泵量(高档位)大量灌注(泵量为260L/min);当孔内裂隙发育较差泵压在2.0 Mpa以上时采用中低档灌注(泵量为60~167L/min),直至达到泵量不大于60L/min,孔口压力不低于孔内水压的2.5~3倍且持续时间不低于30 min的注浆终止标准。

对涌水量为5 m3/h以上的钻孔,采用地面注浆站注浆,注浆量较小时,视情况进行扫孔二次注浆;对涌水量为5 m3/h以下或无水的钻孔,采用井下注浆泵注浆,注浆结束标准与地面注浆结束标准相同。

(五)注浆加固效果检验

每个钻场设计钻孔施工完成后,都要布置检查孔检验注浆效果,经检查钻孔加固区域以上无水方可撤离钻机。在整个工作面底板加固工程结束后,采用直流电法或瞬变电磁2种物探手段对加固效果进行检验,得出效果评价。

四、结论和建议

在11031机巷目前注浆量达到一万六千多吨,使原来的含水层变成了隔水层,对注浆加固施采用瞬变电磁物探手段对加固地区进行效果检验,符合开采要求,在开采过程中也没有发生任何突水事故,保证了11031工作面的安全回采。

矿井需进一步开展防治水专题培训,购置相关的防水打钻设备应用此技术,扩大影响,以此推广此项综合防治水技术。

参考文献:

[1]《承压水上采煤》 王作宇.刘鸿泉煤炭工业出版社,2001

[2]《底板突水的非线性特征及预测》 王连国.宋扬中国矿业大学出版社2003

[3]《11031工作面回采地质说明书》 周金贵 梁北矿 2008年endprint