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丁6—32050机巷瓦斯抽放钻孔高效施工技术的研究与应用

2017-09-11王要伟

魅力中国 2017年35期

王要伟

内容摘要:如何提高施工软煤层钻孔效率,一直是困扰我矿瓦斯抽采打钻作业的技术难题。通过对软煤层瓦斯抽放钻孔高效施工技术的研究与应用,提高施工钻孔的效率,对瓦斯抽采具有重要作用。最终达到防突效果,不但提高了原煤产量,更重要的是确保了矿井的长治久安,具有很大的推广应用价值。

关键词:软煤层;钻机应用与改造;瓦斯抽放钻孔

矿井瓦斯是煤矿安全生产严重灾害之一,也是矿井安全生产的重大隐患,因此,防治矿井瓦斯是煤矿安全生产的首要任务,瓦斯抽放钻孔的施工是矿井瓦斯抽采治理瓦斯的重要手段,研究与掌握矿井瓦斯抽放钻孔的施工技术,对保障煤矿安全生产具有重要意义。我矿是煤与瓦斯突出矿井,且煤层赋存条件,煤层属于低透性煤层,煤层透气性较差,煤层较软,如何提高施工软煤层钻孔效率,一直是困扰我矿瓦斯抽采的技术难题。本论文简要介绍在我矿丁6-32050机巷软煤层中高效施工瓦斯抽放钻孔技术的研究与应用,具有很大的推广应用价值。

一、工作面概况

丁6-32050工作面位于三水平丁二采区东翼中部,西起三水平丁二皮带下山,向东至丁6煤层薄煤带,南邻丁6-32030采空区,向北未采掘。西段位于滑角山北坡,中段位于竹园水库下部,东段位于张寨山西北坡。其地面标高为+170~+220m,工作面标高为-608~-685m。工作面机、风巷及瓦斯治理巷呈平行布置,风巷与丁6-32030机巷沿空送巷(中对中9m,净煤柱4m),瓦斯治理巷与丁6-32050风巷中对中70m,净煤柱65m。瓦斯治理巷与丁6-32050机巷中对中80m,净煤柱75m。

该工作面沿丁6煤层顶板施工,工作面地层为一北东倾斜的单斜构造,地层倾角13~22°/15°。丁6煤层上有丁4、丁5两个邻近层,丁4、丁5煤层厚度分别为0.5~0.8/0.65m、0.7~1.1/0.85m。丁4与丁5煤层相距1.0~3.5/2.8m,丁5与丁6煤层相距5.0~9.7/6.5m。

该工作面总工程量:7637.6m,其中:机巷2627m,机片151.8,机巷回风川32.0m,风巷2395.4m,风巷联络川12.2m,机巷高抽巷1920m,机巷高抽巷联络巷94m,切眼高抽巷161.6m,切眼143.6m。可采走向长度2422m,采长143.6m,采高2.4m。可采储量121.33万t。

二、瓦斯抽放钻孔设计

根据中国矿业大学对三水平丁二采区丁6煤层瓦斯突出危险性区域划分,该工作面位于突出危险区,为突出危险工作面。该工作面首先执行区域防突措施且瓦斯抽采达标后方可施工。因此,丁6-32050机巷需要施工本煤层瓦斯抽放钻孔,并布置在软煤层中,根据河南理工大学测得我矿丁6煤层Φ89mm钻孔瓦斯抽放半径2.6m,丁6-32050采面区域防突措施按Φ89mm钻孔孔间距4m进行布孔,孔深80m,孔径Φ89mm,方位90°,倾角平均15°(13°~22°,实际倾角平行巷道施工点煤层倾向)。施工完毕及时封孔、联网抽放。

三、使用新型煤矿用履带式液压钻机施工瓦斯抽放钻孔

原先在丁6-32050机巷施工本煤层钻孔主要使用ZDY2000、 ZDY4000型液压钻机施工本煤层钻孔,钻机采用分组式布置,整机分主机、泵站、操纵台三大部分,各部分之间用软管连接,搬迁运输非常不方便,施工一个80m的钻孔,从移钻机、油泵、操作台、开关、沙箱、黄土箱等,到打钻结束,需要约8个小时,若施工过程中遇到夹矸或岩石,则施工时间更长,造成施工劳动强度大,成孔效率低,影响丁6-32050机巷的消突工作。

通过对打钻现场条件、煤层情况的资料收集研究,我队组织人员和钻机厂家联系沟通,查看各种钻机参数、资料,研究各种钻机特性。采用新型履带式液压钻机施工软煤层钻孔,并积极组织专业人员进行现场盯岗写实。新型钻机工作机构与动力系统合为一体,该钻机宽度小于1m,并经改造后将开关、沙箱、黄土箱等物品也能放置在钻机上同时移动,达到结构紧凑、全液压控制、操作方便灵活、履带行走、移位方便、机动性好、省时、省力。且新型履带式液压钻机,给进、起拔能力大,能够有效提高瓦斯抽放钻孔深度,保证抽放效果。

四、优化瓦斯抽放钻孔施工技术

在丁6-32050机巷本煤层瓦斯抽放钻孔施工期间,由于煤层较软,新型煤矿用履带式液压钻机也会出现钻孔排粉不畅、钻不进、卡钻、钻杆断裂、钻具损坏等情况,为了解决问题,积极组织专业人员进行现场盯岗写实,采用新型三棱钻杆,直径73mm,长1m,扩大了排出煤粉和瓦斯的通道,结果表明,三棱钻杆在软煤层顺层瓦斯抽放钻孔施工中能够高效成孔,排粉顺畅,解决传统钻杆在软煤层顺层瓦斯抽放钻孔施工时的卡钻、埋钻、排渣效率低等问题,保证瓦斯抽放效果。

为了不断优化钻孔施工功效,我队专业人员和钻机厂家沟通联系,对钻机施工期间容易损坏出故障、不方便操作的部位进行了改进:新型煤矿用履带式液压钻机原动力头卡盘内胶桶容易损坏,造成动力头漏油,影响打钻施工,为解决此难题,采用无胶桶液压卡盘代替现有卡盘,更换后3个月内施工将近200个本煤层深孔,没有出现卡盘漏油情况,效果明显。另外新型煤矿用履带式液压钻机导轨进行调整,可实现水平±180°旋转,俯仰-50°~+90°调角,垂直900mm升降距离,所有功能全部实现液压控制,稳钻调整快速灵活。

为了不断优化钻孔施工功效,也要不断提高钻机司机的操作水平,钻孔施工过程中,要密切注意打钻过程中钻机操作台上压力表读数变化情况,当压力表读数发生急剧变化,或者出现排粉量急剧减少,钻进困难,出现钻孔出风、排粉不畅时,必须将钻杆退出两根以上,然后送风查看排粉情况,应充分排粉,如果排粉仍不正常,需继续退、卸钻杆,严禁在不排粉的情况下钻进,防止孔

五、效果分析

在丁6-32050机巷本煤层钻孔施工期间,从原来施工一个80m的钻孔需要约8个小时,到现在,施工一个同样深度的钻孔仅需要4个小时,大大缩短了施工时间,提高了功效,特别是皮带机头及皮带机头以里30m处,由于施工单位需要安设皮带机头,就需要我队先施工此处瓦斯抽放钻孔,提前预抽,而其它钻机无法施工,所以我队就利用新型履带式液压钻机体积小、移动方便、施工高效的特点,采用此钻机3天时间将该处瓦斯抽放钻孔施工完毕,为生产提供有利条件。

采用新型钻进技术后,钻孔全部采用“两堵一注”带压封孔并联网抽放,单孔瓦斯浓度由原来的10%~40%变为25%~55%,抽放系统浓度由原来的平均21%变为39%,系统流量由原来的44m?/min提高到110 m?/min,抽放效果大幅提高,有效的预抽了煤层中的瓦斯,保证了高突工作面的安全生产。

六、结束语

通过对我矿打钻施工工作面丁6-32050机巷的现场条件、煤层情况的资料收集研究,不断改进钻机性能,使钻机更符合我矿软煤层瓦斯抽放钻孔的施工,并不断优化施工工艺,提高操作技能,实现了软煤层深孔钻孔的高效施工,钻孔成型好,质量高,抽放效果明显,符合抽放規范要求,又能够解决采面煤层中瓦斯制约生产的目的,达到防瓦斯、防突效果,不但提高了原煤产量,更重要的是确保了矿井的长治久安。现已在我矿丁6-32050机巷工作面得到很好的应用,下一步准备在其它施工本煤层瓦斯抽放钻孔的工作面推广使用,对提高矿井产能意义重大,具有很大的推广应用价值。

参考文献

[1]《煤矿安全规程》北京:中国法制出版社.2016.

[2]姬光喜.矿井瓦斯抽采[M].徐州:中国矿业大学出版社.2011.

[3]梁爱堂《矿井防止煤与瓦斯突出实用措施》endprint