白庄煤矿选煤厂增设浮选工艺可行性分析
2017-09-09贺明礼
贺明礼
摘 要:本文对白庄煤矿选煤厂生产实际情况,通过对浮选工艺选择、浮选车间建设投资、浮选效果等方面的分析,提出了增设浮选工艺选煤技术的改造方案。
关键词:煤泥;浮选;射流微泡浮选机;改造
中图分类号:TD94 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)15-0159-02
白庄煤矿选煤厂是一座0.90M/a矿井型选煤厂,随着井下开采地质条件和采煤方法的变化,原煤可选性变差,2011年选煤厂进行了技术改造,以重介选煤替代跳汰选煤,提高了分选效率,并将处理能力提高到1.40Mt/a。
1 白庄煤矿选煤厂工艺现状分析
白庄煤矿选煤厂目前采用50~0mm进入无压三产品重介旋流分选、粗颗粒煤泥经高频筛截粗后进精煤或洗中煤系统,<0.5mm的细粒度煤泥未经任何分选直接浓缩压滤脱水后作为低质煤地销。入选原煤煤泥含量约占16~17%左右,2016年地销煤泥20万吨,按照白庄煤矿未来10年的开采计划,每年原煤产量130万吨左右,选煤厂每年的煤泥产量也将维持在20万吨左右,浮选精煤产率按50%计算,每年将有10万吨精煤未能得到回收浪费了宝贵的煤炭资源,未能实现精煤的最大回收与洗煤效益的最大化[1]。
2 浮选工艺设计方案
2.1 煤泥筛分浮沉实验结果
白庄煤矿选煤厂煤泥粒度组成及其可选性分别见表1和表2所示。从表1可以看出:细颗粒煤泥含量大,主导粒级为-0.045mm,含量为59.09%;且灰分较高,说明矸石易碎且有一定的泥化现象[2]。从表2可以看出:当精煤灰分为<10%时,可燃体回收率为45.87%,根据煤泥可浮性评定标准,为难浮煤。
2.2 浮选工艺选择
从表3可知:采用两段射流微泡浮选技术方案,可以从煤泥中浮选出精煤灰分小于9%的精煤,其精煤抽出率大,且精煤质量完全可以达到现在白庄煤矿商品精煤的标准。
2.3 设备选型
该厂浮选系统处理干煤泥量20万吨/年,浮选设备选型见表4所示。
2.4 改造方案
白庄煤矿选煤厂浮选工艺流程如图1所示。精煤磁尾和中矸磁尾分级浓缩旋流器溢流与高频筛、弧形筛筛下水自流至入料缓冲桶,然后自流至煤泥表面改质机,与浮选药剂(起泡剂、捕收剂)充分混合后用泵打入射流微泡浮选机,浮选选出的精煤浆经新增快开隔膜压滤机脱水后,经刮板输送机转载掺入综合精煤或掺入洗混煤;浮选尾煤水自流进入原尾煤浓缩机;浓缩机底流利用原有压滤系统压滤脱水;浓缩机的溢流水与精煤、尾煤压滤机滤液水一起进入循环水池,做循环用水。
2.5 投资估算
(1)设备费用585.4万元;(2)土建费用160万元;(3)安装费用75万元;(4)其他50万元,合计:870.4万元。
2.6 经济效益预测
2016年白庄煤矿选煤厂-0.5mm煤泥含量基本保持在20t/h左右,精煤产率按53%考虑,则每年精煤产量为8.90万吨;浮选尾煤产率47%计算,则每年浮选尾煤的产量为9.40万吨。
商品末精煤不含税价格约为516.16元/吨,浮选尾矿不含税价格约为83.25元/吨,未分选前煤泥价格约为186.83元/吨,20万吨煤泥生产加工成本788万元。
经济效益为:8.90万吨×516.16元/吨+9.40万吨×83.25元/吨-20万吨×186.83元/吨-788万元=4593.82+782.55-3736.60-788=851.77万元。
2.7 社会效益
改造后可有效的分选出-0.5mm粒级的物料,相应减轻浓缩、压滤工艺工作压力。不仅节约了宝贵的煤炭资源,而且避免了煤泥长期漏天堆放,还给周围环境带来很大污染。
3 结语
白庄煤矿选煤厂增加浮选工艺的改造为该厂带来了可观的经济效益、社会效益。实践证明,采用煤泥表面改质与射流微泡浮选机浮选工艺与普通浮选装置相比,能有效提高浮选的选择性和浮选速度,提高浮选系统处理能力,并能明显提高精煤回收率,而且精煤灰分低,质量稳定。为选煤行业解决细煤泥分选问题提供了实践依据,具有广泛的推广应用前景。
参考文献
[1]吴寿培,刘炯天.采煤選煤概论[M].北京:煤炭工业出版社,1992.
[2]路迈西.选煤厂技术管理[M].徐州:中国矿业大学出版社,2005.endprint