CPR1000核电厂RRA系统等幅震荡问题分析
2017-09-09项洪一李永洪李锵刘鹏吴启烈
项洪一 李永洪 李锵 刘鹏 吴启烈
摘 要:针对中国改进型压水堆某核电站(CPR1000)4号机组,RRA(余热排出系统)系统在装料后的首次启动中,RRA013VP阀门上气缸进气铜管断裂,控制系统产生等幅震荡等问题。该文从系统设计、工艺流程、DCS组态、阀门定位器等方面进行分析,结合历史数据,找到问题的根源并处理。故障处理后,经过大量的扰动试验进行再验证。验证结果表明,故障已经彻底消除,控制系统能够稳定运行。
关键词:余热排出系统 阀门 故障 等幅震荡 扰动
中图分类号:TM623 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)06(c)-0123-04
余热排出系统(Residual Heat Removal RRA),作为核电站的重要系统,其主要功能是在正常停堆以及事故紧急停堆时,用于去除堆芯衰变热及一回路显热(统称为余热)[1]。作为余热排出系统的流量调节阀,RRA013VP调节性能的好坏直接影响余热的排出,影响到核电站的安全停堆问题。
文章针对某CPR1000核电站4号机组RRA系统在装料后的首次启动过程中,RRA013VP阀门产生了上气缸进气铜管断裂故障,EP线性度下降输出量程不够、定位器输入压力小表漏气、定位器零点漂移、控制系统产生等幅震荡,即RRA013VP和RRA006MD(余热排出流量)等幅震荡等问题,从系统设计、工艺流程、DCS组态、阀门本体等方面进行分析,结合历史数据,找到问题的根源并处理。故障处理后经过RRA系统流量设定值扰动(910~1300 m3/h)、泵切换试、阀门开5%、关10%扰动等进行再验证,验证控制系统的稳定。
1 RRA系统的主要功能介绍
RRA系统的主要功能是在电厂停堆期间,经蒸汽发生器初步冷却降压后,从堆芯和反应堆冷却剂系统(RCP)排出热量。将反应堆冷却剂的温度从180 ℃降到60 ℃。在达到冷停堆工况时,RRA系统能将反应堆冷却剂温度维持在冷停堆工况,并可以满足换料和维修操作所需要的时间[2]。
在反应堆启动和停堆期间,一回路温度压力从60 ℃/0.1 MPa·a加热到180 ℃/2.8 MPa·a和从180 ℃/2.8 MPa·a冷却到60 ℃/0.1 MPa·a过程中,RRA系统投入运行,控制升温和降温速率小于28 ℃/h[3]。热交换器出口温度由阀门RRA024/025手动控制,阀门RRA013VP保证系统流量稳定在设定值。其与一回路链接的系统图(见图1)。
2 阀门等幅震荡问题描述
某核电厂RRA系统在首次装料后的投运期间,由于一回路系统内含气量高,导致RRA系统管线震动大,从而使RRA013VP阀门定位器至上气缸连接的铜管断裂。为处理铜管断裂问题,现场通过手轮将阀位卡死,在线对断裂铜管进行更换。更换断裂铜管后,在小范围开度下对阀门进行操作性检查,确认阀门动作无异常后将阀门恢复自动调节。此时流量与阀门出现等幅振荡,持续约半小时等幅震荡仍未消除。将RRA013VP切手动控制,手动将RRA006MD流量调节稳定后,再投自动控制,流量与阀门的等幅震荡消失,阀门调节正常。
3 问题分析
为了找出产生等幅震荡的原因,各个专业分别从控制逻辑的设计、DCS组态实现和RRA013VP阀门响应时间、RRA泵出力情况、阀门在低流量下调节性能不佳、系统压力较低时阀门变化对流量影响较大等方面进行分析。
3.1 控制逻辑设计检查
RRA013VP采用纯积分控制,积分时间是7.5 s。设计的控制逻辑图(见图2)。RRA006MD作为测量值送到PID控制器RRA401RG中,RRA401RG的设定值是固定的1 800 m3/h或者KIC上RRA407KU的手动输入值。PID计算出的阀位指令送到RRA013VP进行控制。
检查结论:控制逻辑设计正确。
3.2 DCS控制组态检查
在进行DCS组态检查前,先进行PID算法的理论分析,根据理论分析结果,验证DCS控制系统内的组态是否满足设计要求。
理想的PID调节器的动态方程:。
对应传递函数:。
RRA设计为纯积分控制,其动态方程:。
安全级使用的是三菱DCS控制系统、MELENS控制软件,其CPU的扫描周期是100 ms,按照设定值和测量值的偏差为2 000 m3/h(量程的100%)进行计算,积分时间是7.5 s,即7.5 s的时间阀门开度由0%开到100%。每个扫描周期的输出:===。
根据DCS控制系统内的组态(见图3),计算求和模块的两路系数,根据每个扫描周期输出相等列式:。DCS的组态中的参数设置为1/3000(0.00033333)是正确的。S1051XR是流量设定值,设定为2000,S1050XA是RRA006MD流量信號,经过差值计算模块S1050G作差后,分两路信号乘以系数1/3000(0.00033333)后,送到求和模块YRRA401RG1进行求和,输出的信号是每个扫描周期根据偏差的计算值,经过高、低选模块(YRRA401RG8、YRRA401RG10)进行限幅后,送到加法模块YRRA401RG11进行计算,加法模块YRRA401RG11起的作用相当于增量式PID控制,即在前一个扫描周期CPU计算的输出基础上,加上该扫描周期CPU的计算输出,作为当前的阀位指令输出。
检查结论:DCS控制组态正确,正确实现设计功能。
3.3 阀门响应时间分析
图4中,RRA013VPC是阀门开度指令信号,RRA006MD是流量测量值。根据数据趋势分析,当阀门开度指令由t1时刻的73%关到t2时刻的65%时,流量信号由t1时刻的960 m3/h变化到t2时刻的970 m3/h,流量信号从t2时刻开始下降,经过90 s的时间才降到最低点910 m3/h。t2-t1=92 s即从阀门开度指令开始关小开始,到流量开始下降的时间为92 s!而92 s基本上是半个震荡周期的时间,响应时间异常导致系统出现等幅震荡。RRA013VP是核级阀门,安装在核岛内,只有指令信号没有反馈信号,所以图4中的阀门开度信号只是阀门的开度指令,而非真实的阀门开度。流量变送器RRA006MD根据其他机组的数据分析,流量对于阀门开度指令的响应时间最长为10 s,而这里居然是92 s,所以由此推断出是阀门响应时间过长导致等幅震荡。endprint
分析结论:阀门响应时间过长导致等幅震荡。需要就地检查阀门响应慢的原因,并重新进行阀门整定。
3.4 阀门故障分析
到就地检查时,发现RRA系统管线异常振动大,综合一回路系统状态进行分析,找出RRA系统管线振动大的原因是由于一回路内含气量高导致。系统管线振动大导致RRA013VP阀门定位器至上气缸连接的铜管断裂。当一回路排气后,RRA系统管线异常振动消失。
更换新铜管后,将RRA013VP切自動控制,流量和阀门出现等幅振荡(分析见4.3节)。通过FlowScanner校验仪对阀门进行校验发现EP(电信号-压力信号转换器)故障,并且定位器输入压力小表漏气。
分析结论:一回路含气量大导致RRA系统管线振动,从而使定位器至上气缸铜管断裂、EP故障、定位器输入压力小表漏气。
此外还对RRA泵出力情况、阀门在低流量下调节性能不佳、系统压力较低时阀门变化对流量影响较大等因素进行分析,但都逐一排除。
4 阀门故障处理及再验证
4.1 阀门故障处理
在更换定位器至上气缸的断裂铜管后,将阀门切到手动控制,手动给71%的固定开度,现场对阀门阀位进行观察,持续观察约10 min,就地阀位未动作,因此可确定阀门气缸不存在漏气情况。
校验前绘制FlowScanner曲线,根据曲线结果对比热试前曲线情况看出,EP线性不好,输出量程不够,为0.2~0.88 bar,低于0.2~1 bar要求(见图5)。并且定位器上下气缸压力建立不起来,最大气压1.35 bar,阀门在全开、全关位置时气缸达不到最大压力4.0 bar。根据绘制出的阀门特性曲线看出,阀门死区增大,在近8.0 mA电流信号时,阀门才会动作(见图6)。热试前阀门正常时的死区为5.4 mA。对EP进行调整后,绘制FlowScanner曲线,分析出EP量程已经满足要求,但EP线性仍旧存在问题,在4~6 mA区间电流信号存在,但定位器无输入压力,判断EP需要更换。
更换EP备件后,绘制FlowScanner曲线,根据EP特性曲线以及阀门上下气缸气压特性变化情况看出,电流信号在7~9.5 mA区间,定位器输入压力增长变缓慢,阀门上下气缸气压较之前有所改善,最大压力已达2.25 bar,但仍无法达到最大供气压力4.0 bar。经过进一步检查发现,定位器输入压力小表存在漏气情况,将漏气处理完毕后,调整EP、定位器零点量程合格,绘制曲线看出阀门特性以及EP、定位器性能良好,阀门故障消除(见图7、图8)。
4.2 阀门故障处理后再验证
RRA013VP阀门故障处理完后,分别进行流量设定值扰动(910~1 300 m3/h)、泵切换试验、阀门开5%、关10%扰动等试验进行再验证,阀门正常响应,系统控制稳定,未再次出现震荡。试验期间再验证曲线(见图9)。流量设定值扰动试验过程中,流量设定值由910 m3/h增加到1 300 m3/h,阀门的开度由41%开到64%,响应及时控制稳定。在流量达到1 300 m3/h平台稳定后,进行了RRA001PO(余热排出系统1号泵)和RRA002PO(余热排出系统2号泵)的切泵试验,试验过程是先启动RRA002PO,使RRA001PO/RRA002PO双泵运行,再停运RRA001PO保持RRA002PO运行,在切泵过程中流量最高值1 572 m3/h,阀门开度最小值48%,控制系统稳定。待RRA002PO运行稳定后,在流量为910 m3/h和950 m3/h两个平台分别进行,阀门手动开5%,关10%扰动试验,控制系统很快进入稳定状态。
此次再验证,包含了RRA系统在实际运行过程中的最差工况,在最差工况扰动下RRA系统控制稳定,其他稳态工况,RRA系统也运行稳定。
5 结语
由于一回路系统内含气量高,RRA系统管线震动大,从而导致RRA013VP阀门定位器至上气缸连接的铜管断裂、EP线性度下降输出量程不够、定位器输入压力小表漏气、定位器零点漂移等问题,是造成RRA013VP产生等幅震荡的根本原因。在更换EP、处理好定位器输入小表漏气,并重新整定定位器后,故障消除,RRA系统恢复正常控制。
参考文献
[1] 贾宝山,俞冀阳,彭敏俊.核动力装置设计与优化原理[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2010:46-47.
[2] 苏林森,杨辉玉,王复生,等.900 MW压水堆核电站系统与设备[M].北京:原子能出版社,2006:138-145.
[3] 余热排出系统设计说明[Z].深圳:中广核工程有限公司,2007.endprint