尿素脱硫水解催化剂使用情况探讨
2017-08-09邢美丽侯倩倩赵亚芳
邢美丽,侯倩倩,赵亚芳
(兖矿新疆煤化工有限公司,新疆乌鲁木齐 830011)
尿素脱硫水解催化剂使用情况探讨
邢美丽,侯倩倩,赵亚芳
(兖矿新疆煤化工有限公司,新疆乌鲁木齐 830011)
通过分析脱硫催化剂和水解剂失活的原因,对比相同情况下其他流程的情况,为下一步脱硫流程的优化提供了参考意见。
脱硫;COS;水解;探讨
目前,国内尿素系统多采用低温甲醇洗气体净化工艺,尿素合成采用二氧化碳汽提工艺。尿素合成使用的CO2来至甲醇净化,设计压力为0.025~0.05MPa,温度为35℃,CO2纯度≥98.5﹪(V)、H2S+COS≤10×10-6,经过二氧化碳压缩机压缩和脱硫水解,将总硫含量小于0.1×10-6CO2经过脱氢处理后送往合成。
从2013年试生产以来,脱硫及水解剂基本上每年要更换一次,期间出脱硫槽CO2中总硫有时达到1×10-6,导致后面的脱氢催化剂失去活性较快。脱硫剂、水解剂都没有达到厂家至少使用2a的承诺。CO2中总硫和氢含量超标,给尿素系统运行造成隐患,影响着系统长周期稳定运行。
1 脱硫水解部分概述
1.1 脱硫水解流程
从甲醇净化来的CO2气体经二氧化碳压缩机入口分离器分离后,经二氧化碳压缩机一段出口冷却器冷却后与一定量空气相混合(空气量为二氧化碳体积的4%),经二段出口冷却器冷却后进入脱硫槽(A/B),在此除去气体中的H2S+COS,脱硫后CO2与脱氢反应器出来的CO2换热后,用2.5MPa蒸汽加热至约150~200℃后进入装有钯铂催化剂的脱氢反应器,以燃烧二氧化碳气体中的可燃组分。脱硫流程采用“夹心饼”式组合型式,即精脱硫+水解有机硫+精脱硫的分层装填,最终出口气体总硫含量≤0.1×10-6,再经脱氢处理后送尿素合成。
1.2 脱硫前CO2气体指标
净化来CO2经二级压缩及二级水冷气换热后压力达到2.33MPa(G),温度在60~80℃,CO2气体正常流量为28 433.44m3/h,最大流量可达到正常量的1.1倍,CO2气体组成见表1。
表1 CO2中各组分干基体积含量
气体中微量组分总硫含量一般小于10×10-6,其中H2S 含量小于4×10-6,COS含量小于6×10-6。
1.3 催化剂装填情况
CO2脱硫槽为两台(两台脱硫槽可根据实际操作时气体的含硫情况选择串联或并联操作,现在使用的是串联流程),其操作周期按2a,每年按300d计。出脱硫槽的CO2的硫含量要求总硫≤0.1×10-6。脱硫剂装填量见表2。
2 原因分析及探讨
脱硫脱氢催化剂使用时间短,造成脱硫槽出口总硫含量超出工艺指标0.1×10-6,最大可达1×10-6。下面主要从催化剂活性,工艺使用条件,原料气总硫含量等方面进行探讨造成超标的原因。
表2 脱硫剂和水解剂装填量
2.1 分析结果的影响
脱硫槽总出口设置总硫测定仪,采用火焰光度分析仪(ABB PGC2000,总硫量程:0~5×10-6)分析H2S+COS,在DCS画面显示分析结果,作为日常监控的重点。为了判定脱硫效果,在脱硫槽入口和出口,均设有手动分析取样口,采用人工气相色谱分析。
表3列出脱硫槽出口硫含量分析,对比脱硫槽出口总硫手动和在线分析含量的变化,可以排除CO2气体中除H2S+COS之外的其他形态硫(如硫醇、硫醚等)对分析结果的影响。
表3 尿素脱硫槽出入口硫含量分析对比×10-6
2.2 流程对脱硫效果的影响
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由于本装置采用的是夹心饼式脱硫流程,先用脱硫剂脱除H2S,然后在将COS水解成H2S,用脱硫剂再一次脱除H2S,从而脱除CO2中的H2S和COS。
活性炭催化吸附效果在40℃±5℃时最好,这时的硫容最高。而有机硫水解剂随着温度的提高,其水解效果较好。水解剂厂家建议在55~90℃的有效活性范围内,要求3—5月要提高5℃的水解剂入口操作温度。该入口温度的提高是通过提高脱硫槽A入口温度来实现的。由于脱硫剂装在上层,水解剂装在下层,上层脱硫后的出口温度就是下层水解剂的入口温度。提高入口温度将降低活性炭的硫容,降低其使用效率。
生产的实际情况是压缩机二段出口温度最低为55~60℃,高于活性炭的最佳硫容状态,从使用初期就丧失了部分低温活性。
表4 脱硫剂承诺值和实际值的对比
表5 水解剂承诺值和实际值的对比
注:由于活性炭的吸附作用,COS会吸附到活性炭上,待吸收饱和时,COS将通过活性炭,含量不再变化。这就是在催化剂使用初期,脱硫出口指标为0的原因。
通过表4和表5可以看出,在使用时间一致的情况下,水解剂活性衰退较快,这与催化剂本身的质量有关系。
2.3 催化剂装填量对吸收效果的影响
通过4和表5可以看出,催化剂的装填量较大,气体空速小于催化剂要求的空速,即气体在催化剂床停留时间比厂家要求的长,更有利于吸收和反应。
3 采取的措施
1)对比“脱硫剂+加热器+水解剂+冷却器+脱硫剂”的“夹心饼”工艺流程,根据“夹心饼”工艺流程的特点和催化剂使用的要求,在每一阶段,通过控制催化剂的入口温度,可以提高脱硫剂和水解剂的使用效率。同时,增大压缩机二段出口换热器的换热面积,确保入脱硫槽入口温度在40℃以下,可以充分利用脱硫剂的低温活性部分。
2)活性炭使用一段时间后,会失去脱硫能力,其空隙中聚集了硫及硫的含氧酸盐,可以通过使用过热蒸汽法使其再生,一般可再生5~10次。这样,可以延长脱硫剂的使用时间。
3)如脱硫槽出口COS含量时高时低,可用入口COS含量做参照。COS转化率达到90%左右,可采取提温方式;COS转化率在50%左右,可按COS∶H2O=1∶10加蒸汽调湿(严禁带水);加湿且提温后COS转化率仍低于50%,则判断催化剂失活,应更换催化剂。
4 结语
通过分析现有脱硫流程存在的问题,并对比相应的流程和脱硫效果,为下一步改造指出了方向。同时,根据催化剂性质和厂家提供的资料,在使用催化剂过程中要注意一些事项,可以延长催化剂使用时间。
D i s c u s s i o n o n t h e U s e o f U r e a D e s u l f u r i z a t i o n H y d r o l y s i s C a t a l y s t
Xing Mei-li,Hou Qian-qian,Zhao Ya-fang
By analyzing the reasons of deactivation of desulfurization catalyst and hydrolyzate,the fl ow of other processes in the same situation is compared,which provides a reference for the optimization of the next desulfurization process.
desulfurization;COS;hydrolysis;discussion
TQ441.41
A
1003-6490(2017)08-0005-02
2017-06-03
邢美丽(1984—),女,山东菏泽人,助理工程师,主要从事生产技术管理工作。