1450mmUCM轧机打滑与热划伤形成机理及处理措施
2017-07-18段磊
摘 要:针对济钢1450mmUCM六辊可逆单机架轧机生产中接连出现打滑与热划伤现象,严重影响了带钢表面质量,频繁换辊,极大降低了轧机的作业率,增加轧辊消耗,造成较大经济损失。分析认为,主要是乳化液性能、流量,轧辊表面粗糙度以及轧制速度、道次压下量造成的。通过调整乳化液性能以及流量、轧辊表面粗糙度、優化轧制规程,大大减少了轧制过程中出现的热划伤与打滑现象。
关键词:UCM;打滑;热划伤;乳化液;轧辊;轧制规程
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.14.037
1 机组简介
山东钢铁集团济南分公司薄板厂的1450UCM六辊可逆式冷轧单机架机组,是由中冶京城设计施工,传动、液压和测厚系统均引进国外先进成套设备。
2 原因分析
2.1 打滑原因分析
对变形区进行受力分析后通过理论计算得出ψ打滑因子[1]为:
(1)
式中,P为轧辊对轧件的正压力;Th,TH、分别为前、后张力;α为咬人角;γ为中性角;ψ为打滑因子;为工作辊考虑弹性压扁后的半径R';f为摩擦系数;Δh为道次绝对压下量;
由式(1)可以看出,当0≤ψ≤α时,即ψ≤0.5时,轧制过程才处于稳定状态,不出现打滑。
摩擦系数:
由式(1)可以看出,随着摩擦系数f的减小,ψ值增大,轧制过程出现打滑的几率增大,而摩擦系数主要受轧辊表面粗糙度、乳化液温度和浓度、轧制速度影响:
1)轧辊表面粗糙度越小,摩擦系数也就越小,另外轧辊表面粗糙度随着轧制量的增加而减小,生产现场出现的新辊刚生产时没问题,轧制几卷后出现前滑不够、打滑的现象,原因就是随着轧制的进行,轧辊表面粗糙度降到了临界值。
2)乳化液使用的是弥散型轧制油乳化形成的,其稳定性指数(ESI)较低,静置时油水分离速度快,轧制过程中在轧辊与轧件之间形成的油滴颗粒大,润滑条件好,能够充分降低轧制过程中工作辊与带钢间的摩擦系数。乳化液浓度增加,使轧辊与带钢之间的乳化液颗粒度增大,在轧件变形区形成的油膜厚度变厚,提高润滑性能。温度升高,乳化液稳定性也会有所降低,油水分离速度变快,轧辊与轧件之间形成的油滴颗粒大,改善润滑条件。这两项改变都降低了摩擦系数。
2.2 热划伤原因分析
结合生产实际和工艺润滑理论,将产生热划伤的主要因素分为三个方面。1)轧制条件:压下率、轧制速度;2)轧辊参数:工作辊表面粗糙度;3)乳化液系统:乳化液的浓度、温度、喷射流量等。
(1)轧制条件。1)压下率增加,轧制力增加,油膜变薄,弱化润滑效果,更容易出现热划伤。2)轧制速度增加,虽然能增加轧辊与带钢之间轧制油量,油膜厚度,减小摩察系数,但是单位时间内产生的变形热也是增加的,增加超过临界值后,大量的热量会使油膜局部破裂,产生热划伤。这很好的解释了现场高速生产时更容易出现热划伤现象。
(2)轧辊参数。工作辊表面粗糙度增加,会提高摩擦系数,增加轧制力,变形热也增加了。另外粗糙度增加,对油膜厚度也提高了要求,如果油膜厚度不够,不能充分覆盖轧辊表面的微凸起,就会出现热划伤。
(3)乳化液系统。1)乳化液浓度提高,使轧辊与带钢之间的乳化液颗粒度增大,在轧件变形区形成的油膜厚度变厚,提高润滑性能。
2)乳化液温度提高,分子热运动加剧,在油滴相互碰撞时就会自动聚集以减少相界面,降低体系能量,油滴聚集即颗粒会适当长大,乳化液稳定性也会有所降低,油水分离速度变快,轧辊与轧件之间形成的油滴颗粒大,改善了润滑条件。
3 处理方案
3.1 优化备辊
将轧辊表面粗糙度由0.4-0.6μm改为0.5-0.7μm,提高轧辊使用寿命。生产厚规格时使用较大辊径(360-385mm)的工作辊,不易产生打滑现象。
3.2 改进乳化液系统
(1)乳化液温度。生产厚规格时将乳化液温度降低为50-55℃,既能提高摩擦系数,不易出现打滑现象,又避免乳化液温度过低,影响润滑出现热划伤。生产薄规格时将乳化液温度升高为56-59℃,提高温度,改善润滑,避免润滑不良出现的热划伤现象。
(2)乳化液浓度。生产厚规格时将乳化液浓度降低为2.0-3.0%,既能提高摩擦系数,不易出现打滑现象,又避免乳化液温度过低,影响润滑出现热划伤。生产薄规格时将乳化液温度升高为3.0-5.0%,提高浓度,改善润滑,避免润滑不良出现的热划伤现象。
3.3 优化轧制规程
(1)压下率。首道次原料较厚,道次绝对压下量Δh较大,将道次压下率由32-35%降低至28-32%,使Δh变小,不易出现打滑。
(2)轧制速度。通过前面分析可知,降低轧制速度能有效缓解打滑和热划伤现象。但是由于现代轧制生产中,如何提高生产效率,实现高速轧制已经成为各生产线所追求的目标,因此在防治打滑和热划伤时不应该以牺牲速度作为代价。降低轧制速度仅作为临时辅助手段。
(3)前后张力。由于开卷机最大能提供60kN张力,两台卷取机各自最大能提供140kN张力。生产时一般设定开卷入口张力60kN,出口120-130kN。将一道次增加后张力为140kN,中间道次要适当降低后张力,末道次适当降低压下量。
4 结 语
通过调整乳化液性能以及流量、轧辊表面粗糙度、优化轧制规程,提高了轧制速度,提高了生产效率,大大减少了轧制过程中出现的打滑与热划伤现象,使生产稳定顺利进行。
参考文献:
[1]商玉华,吴庚亮,张章等.单机可逆轧机打滑影响因素分析及防治措施[J].山东冶金,2009,31(05):113-115.
作者简介:段磊(1987-),男,助理工程师,主要从事轧钢技术工作。