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高压辊磨机在某选矿厂碎磨系统升级改造中的应用

2017-06-24谢兴中长沙有色冶金设计研究院有限公司湖南长沙410011

湖南有色金属 2017年3期
关键词:辊磨选厂闭路

谢兴中(长沙有色冶金设计研究院有限公司,湖南长沙 410011)

高压辊磨机在某选矿厂碎磨系统升级改造中的应用

谢兴中
(长沙有色冶金设计研究院有限公司,湖南长沙 410011)

为降低生产成本,某选矿厂通过引入高压辊磨工艺,对现有碎磨系统进行了改造。改造后碎磨系统产能整体提升约32%,选矿成本下降2.88元/t,达到了“提质增效”、“节能降耗”的目的。文章介绍了碎磨工艺流程的设计与主要技术指标。

高压辊磨机;碎磨流程;升级改造;节能降耗

近几年有色金属价格持续低迷,企业为在竞争激烈的市场中保持较强竞争力,纷纷提出“提质增效”、“节能降耗”的要求。被视作彻底贯彻“多碎少磨”原则的先锋、一种高效的节能粉碎设备——高压辊磨机得到越来越多的国内大、中型金属矿山企业的认可和青睐[1,2]。本文根据某大型钼矿企业的要求及生产现状,结合高压辊磨试验及相关生产实践,对其碎磨系统进行了技术升级改造,取得了满意的成果。

1 选厂碎磨系统现状概况

河南某大型钼矿属于斑岩-矽卡岩钨钼矿床,矿石密度为3.2 t/m3,松散密度2.0 t/m3,普式硬度f=15~19。选矿厂目前生产规模为14 400 t/d,碎矿为常规三段一闭路工艺流程,粗碎设在采场,原矿经过粗碎后(粒度-280 mm)通过两级溜矿井及皮带输送至选厂中细碎筛分车间,最终产品(粒度-12 mm)经胶带输送机输送至粉矿仓。磨矿采用“原矿一段磨矿(细度-0.074 mm≥62%)+粗精矿再磨”工艺。破碎工段工作制度为3班/d,7 h/每班,磨矿工作制度为3班/d,8 h/每班。

企业希望通过对碎磨系统进行技术升级改造,充分挖掘现有设备的产能,降低单位矿石的能耗,摊低人工成本来降低生产成本及固定费用,达到“提质增效”、“节能降耗”的目的。

2 工艺流程设计

2.1 碎磨系统改造路线及方案设计

2.1.1 改造路线

该选厂二段一闭路破碎系统主体设备为1台山特维克CH870EC中碎破碎机,1台山特维克CH895EF细碎破碎机,筛分设备为3台3060圆振筛。一段磨矿为3台球磨机(其中2台为Φ4.8× 7.0 m球磨机,1台Φ3.6×6.0 m球磨机,球磨机单位时间单位容积处理能力q=1.114 t/h.m3)。破碎工段及磨矿工作制度保持现状不变。

扩大碎磨能力可通过以下两个方案实现:

1.按现有碎磨流程相应增加碎磨设备。

2.利用现有碎矿系统,另择场地新建高压辊磨系统,降低磨机给矿粒度,提高矿石的可磨性,提高现有磨机的生产能力。

本次改造根据现场总图布置和厂房内部设备配置的实际情况,考虑利用现有两段一闭路碎矿系统,另择场地新建高压辊磨系统,降低磨机给矿粒度,提高矿石的可磨性,提高现有磨机的生产能力。

2.1.2 改造方案

此次改造拟在磨矿作业前引入闭路高压辊磨作业,形成三段两闭路破碎+一段闭路磨矿的碎磨工艺系统,即“中碎+细碎筛分+高压辊磨筛分+球磨”工艺。碎磨工艺原则流程如图1所示。

2.1.3 改造方案的合理性及先进性

合理性:设计方案根据现场总图布置和现有厂房的设备配置实际情况,从“多碎少磨”原则出发,充分贯彻了生产企业“节能降耗”的政策,同时充分挖掘了现有设备产能,尽可能减少新增设备投资及基建投资,新建系统与老系统搭接简单易行,尽可能避免了对现有生产的影响,通过此次改造后,可摊低人工成本、生产成本及固定费用等。

图1 碎磨工艺原则流程图

先进性:设计方案引入了被视作彻底贯彻“多碎少磨”原则的先锋——高压辊磨机,高压辊磨闭路筛选用了进口香蕉筛,设备故障率低,“等厚筛分”原理和筛子自带的打散装置保证了较高的筛分效率,减轻了高压辊磨的负荷。

2.2 技术改造措施

对现有碎矿系统各破碎机排矿口和筛分机筛孔尺寸重新调整配套,使原来的两段一闭路碎矿系统产品粒度达到25 mm以下,再根据现有磨机型号规格和生产能力,确定高压辊磨产品粒度和生产能力。为保证高压辊磨产品的粒度,采用干式筛分与高压辊磨闭路的流程。碎磨系统工作制度保持不变。

对中细碎筛分车间破碎设备排矿口和筛分设备筛孔尺寸作如下调整:

1.中碎破碎机CH870EC排料口由现在的38 mm调整为55 mm,偏心距调整为68 mm,中碎产品最大排料粒度由现在的70 mm放大到82 mm,经核算其通过能力可达到1 360 t/h。

2.振动筛筛孔由现在的12 mm放大到30 mm。经核算,筛孔放大后筛上量变小,上筛矿量为1 950 t/h,循环负荷约66%,则返回到细碎的矿量为750 t/h,单台振动筛通过能力为800 t/h。

3.细碎破碎机CH895EFX排料口由现在的21 mm调整为25 mm,偏心距调整为64mm。经核算其通过能力为870 t/h。

2.3 高压辊磨试验及生产实践对技术改造的借鉴

2.3.1 高压辊磨试验

1.试验1。试验矿样为三段破碎中细碎机出料皮带物料(粒度为-26 mm),经过高压辊磨闭路工艺,稳定后产品中-5 mm含量在55%左右;中心料中-5 mm含量在86%左右,中心料中-125μm成品含量在22%左右,在-5 mm辊压闭路产品中-125μm成品含量占25%左右。

2.试验2。试验分两种方案:一是将矿样破碎至30~0 mm的粒度进行高压辊磨试验,辊压后干式筛分闭路返回,筛上大于5 mm物料返回高压辊磨机;二是将矿样破碎至20~0 mm粒度进行高压辊磨边料返回。

在给料粒度30~0 mm条件下,辊压干筛闭路筛下产品中-5 mm占63%左右;给料粒度20~0 mm条件下,辊压边料返回闭路产品中-8 mm占近90%、-5 mm超过70%,且细粒级多。

上述试验结果表明,该矿山矿石经过高压辊磨后,矿物中粉料增加,矿石更易磨。

2.3.2 高压辊磨机的生产实践对技术改造的借鉴

1.内蒙古某大型钼矿:该选厂破碎工艺采用粗碎+圆锥中碎+高压辊+边料返回工艺。根据现场实测数据,由于中碎为开路作业,高压辊磨机入料粒度不均匀,且粒度较粗。在高压辊入料最大粒度70 mm,+25 mm含量36%的情况下,经过高压辊后,-0.074 mm含量由1.8%增加到10%左右。-6 mm物料含量由25%提高到65%~70%。该公司选厂配置了Ф4.8×7.0球磨机2台,在磨矿细度为-0.074 mm占63%条件下,总生产能力达到13 000 t/d,球磨机单位容积单位时间生产能力1.21 t/h·m3。

2.河北某大型钼矿:该公司处理钼矿石,总共四个选厂,目前二、三、四选厂正常生产,其中二、三选厂破碎工艺为常规三段一闭路,四选厂破碎工艺为三段开路+高压辊+干式筛分闭路,选用了一台2 100× 1 600 mm高压辊磨机,干式筛分闭路循环负荷120%。二、三选厂分别配置了Ф3.6×4.5 m球磨机和Ф2.7 ×4.0 m球磨机各3台,总生产能力达到12 000 t/d,入磨粒度-14 mm,-0.074 mm含量9%,磨矿细度为-0.074 mm占40%,即球磨机单位容积单位时间生产能力q1=0.873 t/h·m3。四选厂配置了Ф4.5×7.0球磨机2台,生产能力达到21 000 t/d,即台时效率为437.5 t/台·h,在原矿-0.074 mm含量10%时,磨矿细度为-0.074 mm占40%,即q2=1.279 t/h·m3。

由此可看出,增加高压辊后,球磨机产能得到了大幅提升,单位容积单位时间生产能力由0.873 t/h·m3提升到1.279 t/h·m3。

2.4 改造后能力核算

增加高压辊作业后,入磨物料变细,-0.074 mm含量增多,同时物料经过高压辊磨后矿石产生微裂纹,使得磨矿变得更容易,磨矿时间缩短。根据该选厂矿石的高压辊试验及相关选厂的生产实践,对破碎各设备及球磨机产能进行核算,改造后碎矿系统处理能力达到24 000 t/d,提升幅度约66%,磨矿系统处理能力达到19 000 t/d,提升幅度约32%。

2.5 碎磨系统主要设备表

碎磨系统主要设备表见表1。

表1 碎磨系统主要设备表

2.6 投资及经济效益分析

1.投资。项目改造建设投资为5 138.03万元,其中:工程费用4 774.97万元,工程建设其它费用175.18万元,基本预备费187.89万元。

2.经济效益分析。项目为改扩建项目,依据相关规定,项目经济效益估算采用“有无”对比法。(1)“有项目”、“无项目”生产规模。“有项目”即改造后原矿处理规模19 000 t/d、6 270 kt/a。“无项目”即改造前原矿处理规模14 400 t/d、4 752 kt/a。(2)选矿制造成本估算依据。“有项目”、“无项目”选矿制造成本估算依据为该选厂提供的工序成本明细。经计算,本次技术改造后每吨原矿成本将降低2.88元,按选厂规模为19 000 t/d计算,选厂每天可节约成本5.472万元。

3 结 论

1.在不改变选厂碎磨设备配置现状的情况下,引入高压辊磨机工艺后,碎磨系统产能可提升约32%,以较经济的方式达到“挖潜扩能”目的,可使碎磨系统实现“多碎少磨”,选厂生产成本大幅下降,达到企业要求的“增效”、“节能降耗”目的,为企业创造更多的效益。

2.选厂的技术升级改造,特别是经历数次技术改造的选厂的升级改造,在场地受到限制的情况下,引入高压辊磨工艺具有非常明显的优势,值得有需要的选厂借鉴和应用。

[1] 罗主平,刘建华.高压辊磨机在我国金属矿山的应用与前景展望[J].现代矿业,2009,(2):33-37.

[2] Wang Y,Forssebrg E.Enhancement of energy efficiency for mechanical production of fine and ultra-fine particles in comminution[J].China Particuology,2007,5(3):193-201.

High-pressure Grinding Rolls(HPGR)Application in the Upgrates of Concentrating M ill Crushing&Grinding System

XIE Xingzhong
(CINF Engineering Co.,Ltd.,Changsha 410011,China)

Via introducing the process of highpressure grinding rolls(HPGR),one of concentrating mills improves the existing crushing&grinding system,so as to reduce the production costing.And after reformation,all capacity of crushing&grinding system gets promoted by 32%,and the concentration costing gets reduced by 2.88 rmb per ton.Therefore the goal of quality and efficiency is improved,energysaving and cost-reducing achieved.The paper introduces the design of crushing&grinding working process and main technical index.

highpressure grinding rolls(HPGR);crushing and grinding process;upgrade;energy conservation

TD921+.2

A

1003-5540(2017)03-0023-03

2017-04-02

谢兴中(1985-),男,工程师,主要从事选矿工程咨询设计工作。

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