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氯碱生产中节能减排的措施

2017-06-21周云飞

氯碱工业 2017年1期
关键词:中盐氯碱电解槽

周云飞

(中盐常州化工股份有限公司,江苏 常州 213000)

氯碱生产中节能减排的措施

周云飞

(中盐常州化工股份有限公司,江苏 常州 213000)

氯碱;生产;管理;技术;节能减排

从管理和技术两方面入手,介绍了氯碱生产装置节能减排、降本增效的措施。

中盐常州化工股份有限公司(以下简称“中盐常化”)是以生产氯碱产品为主的综合性化工企业。 多年来,中盐常化在日常管理中坚持节能新技术、新设备、新材料、新工艺的应用,加大节能技术调研,充分利用节能成果,实现企业产品能耗的下降。生产经营过程中采取了一系列节电、节水、节蒸汽以及装置系统改造等措施,通过管理节能和技术节能,减排降耗工作取得了显著成效。

1 管理节能

1.1 生产管理系统信息化

中盐常化调度中心建筑面积800 m2,整个调度中心在布局上分为DCS操作控制区、生产调度指挥区、多媒体视频监控区及生产协调会议区4个功能区,集DCS控制中心、视频监控中心、通信联络中心、生产调度中心于一体,满足了信息传递全面、高效,调度指令准确、及时的现代化工厂生产管理要求。

1.2 开启用电监测和管理云时代

2016年5月,中盐常化为满足企业效能管理需要,建立企业级电能数据库,对重要配电回路、主要用能设备进行实时数据采集和监测,依托电能云软件系统,对企业电能消耗、设备运行、生产作业行为、用电安全隐患、电能精细化管理等项目进行全过程诊断和分析,有针对性地采用“电源优化、配网运行优化、电能优化、管理优化”等措施,对分厂、车间、各生产线、重要设备等进行细分管理和对标管理。通过实时监测和分析,基本实现电能消耗过程、设备运行状态和生产作业行为的“可视化、数字化、精益化”管理。

1.3 确保生产装置安、稳、长、满、优运行

中盐常化通过隐患普查、技改创新、强化管理、对标管理,全面保障安全、环保、社会效益,降低生产成本,提高综合效益;强化生产现场管理,细化岗位技能培训,提升员工操作技能;全员排查安全隐患,避免生产风险。

2 技术节能

2.1 离子膜电解槽膜极距改造

中盐常化共有4套电解装置,分别为:10万t/a北化机ZMBC-2.7型、6万t/a旭硝子公司F2-5.6型、1万t/a旭硝子公司B1型和8万t/a北化机ZMBC-2.7型电解槽。改造前电解槽槽电压偏高,电流效率偏低,电解槽性能下降,各项消耗日趋增加。鉴于此,中盐常化对电解槽进行了改造,在原阴极网表面增加弹性活性网,使阴极网贴向阳极网,阴、阳极极距由1.8~2.2 mm降至离子膜厚度,从而使单元槽电解电压降低,达到电耗降低[1]。其主要改造内容为:极片改为膜极距,更换所有阴阳极垫片及离子膜。2010年底,中盐常化进行了10万t/a离子膜改造。改造后吨碱电耗下降153 kW·h,全年可节电1 500 万kW·h以上,年节约电费超过900万元。2011年底进行了8万t/a离子膜改造。膜极距改造前,运行电流12.0 kA时平均单元槽电压为3.25 V;改造后运行电流12.0 kA时平均单元槽电压为3.01 V,电压降低0.24 V。每台电解槽132个单元,年运行时间为8 000 h,电价按0.60元/(kW·h)计,每台电解槽年节约电费约175万元,5台电解槽年节约电费875万元。此外,电解槽膜极距改造后,更进一步降低电解槽的运行成本,提高单槽产量(目前E槽运行电流达13 kA),为企业创造了更大经济效益。

2.2 膜法脱硝技术

常用的除硫酸根工艺主要有钡法和钙法[2-3],一般工艺过程为:

这2种加药工艺对环境污染比较大,运行成本较高,特别是采用钡法除硫酸根,以上问题更加突出。

中盐常化现采用CIM膜法脱硝工艺。CIM膜法脱硝工艺主要分为预处理和膜分离2个单元。预处理单元是在淡盐水中加入Na2SO3稀溶液去除其中的游离氯至零,经过淡盐水冷却器降温至工艺要求,用盐酸稀溶液调节pH值达到工艺指标,进入原料盐水槽储存待用; 膜分离单元是经过预处理后的淡盐水通过原料盐水输送泵、高压泵和循环泵输送到膜组件,在一定操作条件下进行脱硝。渗透液作为脱硝淡盐水送至回收盐水低位槽,然后送至化盐单元;浓缩液作为富硝盐水,一部分通过循环泵进入膜组件进行循环浓缩,另一部分送至富硝盐水中间槽,然后送至界区外。

CIM膜法脱硝技术采用物理方法从盐水中分离硫酸钠,无须投加除硝药剂,无毒无害,无废液排放。 CIM专用膜优点是单位体积内有效膜面积较大,水在膜表面流动状态较好,结构紧凑,占地面积小。采用循环工艺,操作弹性大,生产稳定。预处理过程不采用活性炭过滤器,可避免活性炭饱和后游离氯直接损伤膜,同时防止活性炭和SiO2对膜的污染,也避免了活性炭再生工序所带来的麻烦。采用PLC控制系统控制整个工艺系统,整套系统含有逻辑控制、工艺参数的检测、显示等功能,可以协调前后工艺工序,确保整个膜系统维持稳定运行状态。

2.3 燃氢锅炉节能改造

中盐常化经过充分的调研和论证后[4-7],将现有的3套电解生产装置产生的放空氢气回收至新建氢气气柜,采用氢泵将氢气送至燃氢锅炉作为燃料,产生的蒸汽并入公司管网。项目实施后,产生蒸汽(压力0.8~1.0 MPa,温度184 ℃)约3.5万t/a,有效减少了蒸汽的购入量。

2.4 盐酸夹套合成炉余热回收

中盐常化经过调研并论证后[8-13],将使用的敞口式普通二合一石墨盐酸合成炉(SSL型)改为封闭式的二合一石墨蒸汽盐酸合成炉(SSL-G型),盐酸夹套冷却水由凉水塔循环水改为纯水,用少量的纯水进合成炉夹套换热冷却,可副产低压蒸汽供进槽盐水预热。中盐常化一般生产1 t氯化氢可副产0.5~0.6 t蒸汽,年产生低压蒸汽2.4万t。

2.5 氯气液化系统改造

(1)中盐常化对氯气液化系统进行了改造,将氨(R717)制冷改为氟利昂(R22)制冷,冷冻机利用原有机器改造,蒸发器采用原有设备,新增氯气液化模块及部分设备,改造后系统分两套。其中一套将R22直接供氯气液化,由原来的载冷剂氯化钙盐水改为制冷剂R22直冷,一方面降低冷量的损耗,另一方面节省盐水配制及盐水输送泵电耗;另一套将R22制冷冻盐水供三氯氢硅装置。

(2)原废氯换热。进入氯气冷凝模块前的原氯气温度较高,而出氯气冷凝模块的废氯温度为-14 ℃,冬天废氯管道上有结冰,夏天进出氯气冷凝模块的氯气温度差更大,既影响了氯气液化效率,又降低了盐酸炉氯气温度,能量损失较大。中盐常化新增了换热器,充分利用废气冷量,冷却原氯,降低原氯温度,提高氯气液化效率,降低冷冻负荷。改造后,夏季冷冻负荷大大降低,可少开1台小螺杆压缩机,每年直接节约费用39万元以上。

2.6 循环水系统节能改造

中盐常化循环冷却水系统水泵的电动机都是以定速运转,再通过改变水泵出口管路上的调节阀开度来调节给水量。循环水冷却系统共有7套凉水塔,泵机较多,且水泵大部分功率在75 kW以上。改造前,循环水系统设计存在大马拉小车的问题,设备选用和管路设计不合理,处于低效率运行状况;系统的水量调节靠节流阀人工现场调节,水泵阀门开度都有一定的余量,有的阀门开度只有1/3,节电改造余地较大。将电动机定速运转改为根据所需流量来调节电动机的转速后,节约了大量电能。

变频改造的水泵共有38台,以其中3台200 kW的水泵电动机为例说明。该冷水泵采用1备2用,对此3台水泵电动机进行变频改造。对其中2台200 kW的水泵电动机实行变频控制,采用西门子公司生产的变频器,另一台200 kW的水泵电动机采用智能控制,保持休眠状态。管网压力达到系统设定压力后,备用水泵不工作,实行休眠;一旦系统压力跌到设定的低压,系统自动进行工频启动。同时降低其他泵机频率,以维持系统运行在最节能的状态。本系统中3台水泵可互为主/副泵,故障时可方便切换。

2.7 盐水工艺优化

将TTS促进剂应用于盐水工艺中。具体操作流程为:在TTS药剂贮罐中配制好一定浓度的TTS促进剂,用计量泵把TTS加入到1#反应桶出口粗盐水中,在九思膜过滤器出口设置TTS在线浓度分析仪,利用浓度仪的分析结果自动控制TTS的加入量。在螯合树脂塔出口设置1台钙镁在线分析仪,根据分析结果调整螯合树脂塔的运行时间。每天分析二次精制盐水钙镁含量,与在线分析仪的分析结果比对,确保在线分析仪完好。

盐水工艺优化后,降低了过滤盐水中钙、镁、锶的含量,从而大大降低了螯合树脂塔的负荷,使树脂塔的再生周期延长至10天以上,延长了螯合树脂的使用寿命,降低了螯合树脂的消耗量,降低了树脂塔的再生费用。

改造前,螯合树脂塔每天再生1塔,所需再生费用147 420元/月;改造后,螯合树脂塔再生周期可延长至10天,每月树脂塔再生3次,所需再生费用14 742元/月,每月可节约的再生费用为132 678元,减少废水排放1 350 t/月,降低螯合树脂消耗量产生的效益5 265元/月。排污费按10元/t计算,工艺优化后每年产生的效益:

132 678×12+1 350×12×10+5 265×12≈181.7万(元)。

3 结语

通过几年来的不断改造,中盐常化氯碱产品综合能耗持续降低,实现了“绿色低碳”可持续发展的目标。

[1] 杨佳.氯碱生产中的节能降耗技术[J].氯碱工业,2016,52(6):44-45.

[2] 史志伟,李开明.盐水中脱除硫酸根工艺的进展及发展方向[J].中国氯碱,2012(4):9-11.

[3] 曹广军,孙晓丽,聂立新.安全高效的脱除硫酸根装置[J].氯碱工业,2010,46(7):4-8.

[4] 王玉峰.氢气锅炉运行总结[J].氯碱工业,2014,50(4):40-41.

[5] 左攀华.氢气锅炉的特点与安全运行经验[J].化工装备技术,2011,32(2):16-20.

[6] 孔贤德.氢气锅炉在氯碱生产的运用[J].氯碱工业,2008,44(4):43-44.

[7] 邓洪龙,张玲,冯雪梅.氢气锅炉点火控制分析[J].氯碱工业,2011,47(5):37-41.

[8] 张长富.中压蒸汽氯化氢合成炉安全运行措施[J].氯碱工业,2013,49(2):36-37,39.

[9] 张雄堂,刘延安,王贵珍.副产蒸汽氯化氢合成炉运行探讨[J].氯碱工业,2013,49(8):39-41.

[10] 马守君,闫莹莹,臧瑞,等.副产蒸汽盐酸合成炉运行总结[J].氯碱工业,2014,50(2):39-40,43.

[11] 张红霞.副产蒸汽氯化氢石墨合成炉应用总结[J].氯碱工业,2014,50(6):42-43.

[12] 刘树成,王茂喜, 邹春梅.副产中压蒸汽氯化氢合成炉的改造[J]氯碱工业,2014,51(6):44-45.

[13] 孔凡锐,刘发.副产蒸汽氯化氢合成炉运行经验[J]氯碱工业,2016,52(1):43-45.

[编辑:董红果]

Measures to save energy and reduce consumption in chlor-alkali production

ZHOUYunfei

(Changzhou Chemical Industry Co., Ltd. of China National Salt Industry Corporation, Changzhou 213000, China)

chlor-alkali; production; management; technology; energy saving and emission reduction

The measures to save energy, reduce emission, lower cost and increase profit in chlor-alkali production were introduced from aspects of management and technology.

周云飞(1978—),男,化工工程师,注册安全工程师,助理能源管理师,2001年毕业于常州大学精细化工专业,现任中盐常州化工股份有限公司生产部部长,从事生产管理、能源管理工作。

2016-10-09

TQ083.4

B

1008-133X(2017)01-0043-03

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