一种基于单片机的板材真空吸附堆垛控制装置
2017-05-30崔冰
崔冰
摘要:单片机具有相应速度快、学习成本低、功耗低、对恶略环境适应能力强、扩展灵活和使用方便等优点,但在工业生产中的应用较少,本文介绍的是一种基于单片机的优化工业生产的系统设计,用C语言编写出电磁阀控制程序,通过单片机的高速相应特性,替换老式AUTOMAX系统部分功能,更精确的控制工业生产。
关键词:单片机;编程;电磁驱动;堆垛
一、背景技术
中铝瑞闽股份有限公司从德国Frohling公司引进的横剪机列利用真空堆垛系统进行板材的堆垛。但是经过20年的使用,老式的堆垛控制方式对硬件的依赖严重影响设备稳定,以及准确度已经无法满足目前的生产任务。本文在传统的控制系统的基础上进行改进,加入微处理控制,通过快速响应芯片将堆垛精度提高到80毫秒以内,完全地避免了板材在堆垛过程中所发生的损伤/划伤,保证板材的表面质量,同时极大的降低了设备对于硬件的依赖,降低了设备维护成本,是一种既经济又容易复制的控制方法。
二、具体实现
(1)控制方式利用89C51芯片,利用芯片提供的输入点检测AUTOMAX系统给出的动作信号,控制堆垛机的8组电磁阀,同时控制堆垛8个真空吸盘的动作,在利用时间继电器顺序运行以实现多路输入输出可编程控制,摒弃了老式一对一的控制方式。具体电气控制圖如图一所示。
(2)控制方式主要过程:堆垛控制就是通过真空传送带把板材运送到相应的垛台上,然后释放真空气阀,使带材落到垛板小车上。真空气阀与相应的真空腔相连,正常情况下,真空气阀不动作,真空腔封闭,形成负压,对板材形成吸力。真空气阀动作时,气阀旁通,真空腔与大气相连,负压消除,释放板材,如图二所示。
(3)要保证带材的准确堆垛,需要对带材的释放时间进行精确控制,将带材的下落时间设定为三个时段,第一时段在程序中添加10ms防抖动触发;第二时段为真空气阀动作启动状态,气阀线圈施加直流24V电压、时间保持为50ms;第三时段为电磁阀关闭时间,因氣阀硬件回弹需要固定时间,为了保证稳定关闭时间设为20 ms;同时在控制电路增加电子元器件进行了优化消除干扰,具体程序实现见图三。由于带材下落时受空气阻力影响形成拱形,导致带材擦划伤,影响产品成品率。所以将堆垛多个真空吸盘集成在统一电路板触发,并对每个真空吸盘动作顺序进行时间间隔控制,提高产品质量,具体改善效果见图四。
三、结论
经设备改造后横剪堆垛效率大幅提升,同时减少了维护人员的工作量,在成品率方面,较以往的系统提高20%,目前连续生产使用时间6个月,设备稳定,下一步我将继续修改程序,希望在安全方面进一步提升稳定性。