精品棒材生产车间裙板系统的改造升级
2017-05-30张晓东刘强王慧超
张晓东 刘强 王慧超
摘要:本文主要讲述棒材生产线裙板系统改造的故障分析,控制改造,线路改造,程序优化。
关键词:接触器;继电器;电气控制
一、精品棒材裙板系统的相关介绍
裙板主要是采用电气的方式实现有效地控制,運用液体压强的手段作为主要的驱动手段,这种方式和电机的驱动方式对比后,我们发现,这种方式非常得简单,动作的使用方面也非常得平稳。在机械上面主要分出了14个区段,在每一个区段上,我们都配置了一个液压缸驱动裙板,主要依靠它来进行升级的动作,而且在每一个液压缸上都配置了相应的阀台。由西门子S7400PLC进行电气方面的掌控,当程序发出一个指令后,如上升的指令,这14个上升继电器便可以在电力的驱动下开始工作,输出直流电,致使裙板开始向上升高。反之,当接收到下降的命令之后,他们便开始得到电的驱动,裙板则开始执行下降的命令。在对于裙板的控制过程中,一共使用了28个继电器。使用时间长之后,也会出现继电器的辅助点出现粘连的情况,从而导致了裙板升降不到位,进而堆钢。针对此情况,改进设计方案,对裙板进行了电气方面的升级。在使用一段时间后,经常出现继电器辅点有毛刺、粘连现象。造成裙板升降不到位,进而堆钢。针对此情况,改进设计方案,对裙板进行了电氣方面的升级。
二、裙板的故障方面的分析
1)裙板上升、下降继电器的吸合工作频率非常高。以现在的二棒所生产的节奏进行,当在一个有效的作业时间当中来计算的话,一般一天能够轧制钢坯1500根左右,这个时候,裙板上升继电器就会相互吸合要24000次左右,下降继电器的吸合次数是上升的一半。此种情况下,很容易导致继电器的辅助点有粘连的情况出现。
2)我们经过实际的测量后发现,继电器当接通直流电压是24伏的时候,辅点可以承受的电流数值是1.5A;继电器在接通交流220伏时,辅点承受电流为5安培[1]。
3)继电器的数量比较多,在找寻的过程中比较困难。一旦出现故障,还得一个一个找,不仅费时间也费人力。最为简单的手段就是把全部的继电器都撤掉。
4)裙板控制线路太长,从而导致了控制电压到达阀台的地方有一定的难度。经过实际的测试,在远端的阀台线圈电压只能到达17伏的程度,这也和裙板阀台之间的动作不到位有着很大的关联。裙板的动作出现失误后,往往会导致出现堆钢的状况,这样会导致处理变得困难。
三、控制改造
根据文献中的数据表明,一个继电器的使用寿命大约是30万次,倘若每天都在运用继电器的话,那么它就要动作2万多次,这样频繁的使用,不仅浪费材料,而且也会使得继电器的寿命缩短。所以,在轧钢生产的时候,要做好控制继电器的情况,否则难以有效确保裙板能够顺利进行运转。经过研究讨论,最后得出采用接触器的方法进行电气控制,来满足生产需要[2]。
在电气的控制方面,我们主要采用的是接触器,对原来的设计进行改变,运用交流接触器后,电压还是220伏,有三个主触点,一个辅助点,他们分别和四个阀台链接起来,输出电源再同其它的设备进行相连,最后将这14个阀台进行控制,原来设计的要输出28个点的,这样出现故障后,根本难以找寻到,改后,将其余的继电器都撤掉了。当设备程序将电输出后,致使交流接触器线圈得到电,接触点就闭合了,阀台线圈得到电之后,裙板开始做出相关的动作。再进行改造之后,原来的28个继电器就不需要那么多了,现在减少到了4个,当裙板发生故障的时候,原来的设计方案找寻故障将会很费时间,现在不需要那么复杂了,反而轻松了很多。
四、线路改造介绍
在使用裙板的过程当中,当我们对于裙板运动的情况进行检测后,发现当裙板发生每一个动作后,每一个阀头中的指示发光二极管便会出现不同的亮度指示。一般而言,和电控柜距离近的颜色明亮,反之,颜色要暗。因此,我们必须要多考虑线路的压强方面的问题。
五、程序优化设计
针对于在机器的程序优化方面,我们首先要对于原来的设计方案做到非常了解,然后针对方案进行优化处理,特别是就那28个输出点进行改变,留出4个输出点的地方,把其余的地方也进行强制中断处理,在程序中,将每一个点串联起来,等待需要的时候进行使用。
在原来设计的裙板的地方,有三个控制开关,他们分别用于检测裙板的高位、中位和低位。我们经过阅读相关的程序要求,使得中间的位置留出来进行延时控制。就这种情况来说,在程序中加设置了中位的控制。
六、结语
综上所述,运用先进的电气技术,可以使得裙板在一个非常安全的环境下进行稳定的工作,相比原来,出现故障的情况已经减少了很多,因此,这对于加强轧钢生产的工作效率有一定的保障。上述的这些改变都在有效地运用当中,今后再遇到类似的问题,可以借鉴以上经验。
参考文献:
[1]吴朝晖.首钢精品棒材产品性能预报系统的研发[D].东北大学,2011.
[2]陈连生,宋进英,任吉堂,齐建军,诸葛铭毅.调质钢棒材组织性能预报软件的开发和应用[J].钢铁研究学报,2007(04).