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柳钢高炉提高喷煤稳定性的措施

2017-05-30王绪鹏刘华庆阮戍东莫志东

科技风 2017年21期
关键词:煤量流化补气

王绪鹏 刘华庆 阮戍东 莫志东

摘要:因柳钢炼铁厂2号2650m3高炉喷煤并不具备良好稳定性,结合改造系统、自动控制等相关措施的运用,使喷煤稳定性明显提升。每小时实际、高炉所需煤量对应的偏差,即喷煤准确性可控制于每小时上下0.5吨以内;瞬时速率极值、设定速率,二者的偏差,即喷煤均匀性可控制于每小时上下5吨以内,为稳定、长期的高炉运行奠定了基础。

关键词:高炉喷煤准确性均匀性

喷煤稳定性具体涉及到如下两大块,即喷煤准确性、均匀性。前者表示每小时实际以及需求煤量偏差,将对高炉燃料比、焦比等造成影响;后者即瞬时喷煤速率极大、小值以及设定速率对应偏差,其将对透气性指数造成影响,若偏差较大,可能引起炉况波动。目前,柳钢炼铁厂2号2650m3高炉喷煤稳定性不大好,喷煤准确性难以控制在每小时上下0.5吨以内,且具备较大均匀性偏差,甚至极大值、设定值之间的偏差超过每小时10吨,这两方面均需要进一步改善。

1 喷煤稳定性提高的措施

1.1 喷煤系统的改造

(1)喷吹罐增加蒸汽加热。喷吹罐煤粉温度偏底,底部流化装置容易板结,流化装置失效,煤粉疏松不充分,造成煤粉喷吹不均匀;若温度较低,则流动性因此变差,易导致高炉堵枪。通过设计增加喷吹罐蒸汽加热装置,对喷吹罐煤粉进行蒸汽加热,保证喷吹罐煤粉温度一直处于70℃左右,底部流化装置板结现象基本消除,喷吹均匀、稳定,压力波动小。

(2)增加中部流化。喷吹罐内煤粉流化如何,将对输送顺畅与否产生影响。通过上部充压这一方式,自上部将煤粉压实,无法由此充分流化。现将底部、中部流化增加其中,使得煤粉得以充分疏送。中部流化3个流化孔,位于距罐底高2500 mm处,以三角形形式环布一周;每个中部流化孔分别由气动阀切断阀和调节阀控制。

(3)管道盲管改造。喷煤罐给煤阀距离前端汇聚的高炉喷煤管有较长的盲管,达6米左右。在使用喷煤罐喷煤过程中,盲管容易堵塞,送气不通,需要往喷煤罐内反拉,反拉过程会造成倒灌时间长,高炉分配器压力波动大。在汇聚前端增加气动阀,缩短盲管距离,并设置程序进行控制,使新增的气动阀与原先的给煤阀进行连锁,实现同时开关,防止煤粉堵塞管道,减少倒罐时间,减少高炉压力波动。

(4)补气、补压阀门改造。本系统的补压、补气调节阀运用的是电动调节阀,电气控制部分因对此具有制约作用,在使用过程中灵敏度差,设定开关量与实际开关量偏差刻度达5%,造成补气和补压流量波动不稳定,将电动调节阀改成气动调节阀后,设定开关量与实际开关量偏差刻度达1%,补气和补压流量稳定,即可令喷煤过程中的速率波动得以减少。

1.2 实现高炉喷煤自动控制

1.2.1 喷煤量自动控制方案

采用“定罐压调补气流量”方案,自动调节实时喷煤率,以此保障罐压稳定性,并结合补气量对喷煤率进行调节,如下即为控制原理图。

结合喷煤量设定,对喷煤率设定进行推算,依据设定差异,结合经验曲线,对喷吹罐罐压设定值进行设定,并结合自动调节泄压阀、补压调节阀,对罐压进行自动调节,令其处于设定值范围。虽喷煤率不直接受到罐压控制,但喷煤率偏差将对此造成影响。若实际、设定偏差值超过每小时2吨,则将罐压设定增减20kPa;若这一数值达到每小时5吨时,则增减30kPa。

结合补气调节阀开展闭环调节,由此实现喷煤率的调节。依据设定、实际喷煤率偏差,通过PID控制方式加以调节,稳定喷煤率于设定范围内,达成均匀喷煤的目标。因喷煤率很大程度上会受补气调节阀开度的影响,且调节具备滞后性,在多次试验后,可限制开度于百分之二十到四十五,调节幅度不得过大。此外,也需关注的是,若实际、设定值相比,前者较大时,需调小补气调节阀;若前者较小时,则需开大补气调节阀。因此,在对补气调节阀PID控制参数进行设定时,需对反作用加以选择。

因将经验模型运用于喷吹初期,喷煤量调节偏差大,为使得1小时、0.5小时喷煤量与高炉需求相符,有必要在喷吹时实时对喷煤量设定进行补偿。此次对每十分钟进行一次补偿的方式加以运用,十分钟后,需依据已喷、设定值偏差,于此后一个十分钟进行补偿,进而对1小时、0.5小时的稳定喷煤量予以保障。

1.2.2 喷煤率计算优化

准确对喷煤率进行计算,可使得控制滞后时间得以减少,令煤量控制得以更为精确。取样时间跨度往往会对喷吹率造成显著影响,若跨度较大,则喷吹罐质量也将出现较大变化,则计算喷吹率的准确度即越高,但无法保障实时性,此时则不具任何意义。

在时间增长的同时,本方法取样时间跨度将持续增加,虽令喷吹率更为准确,但其实时性相对较差,调节的滞后性极为严重,无法达成自动控制目标。

为对喷吹率计算实时性、精度予以兼顾,通过持续试验,在程序内结合移位寄存器这一形式,以45秒作为计算喷吹率的周期,每三秒進行一次数据更新,控制效果得以显著提升。经过优化后的计算公式:

2 改造效果

(1)喷煤准确性。依照每小时40吨的设定喷煤量进行对比,改进前的为每小时40.95吨,1小时实际、需求煤量偏差达到每小时0.95吨。而改进后,为每小时40.23吨,1小时实际、需求煤量偏差每小时为0.23吨。

(2)喷煤均匀性。改进前的瞬时喷煤速率的极大值为53.21 t/h,极小值为27.32 t/h即瞬时速率的极大值与设定速率的偏差为13.21t/h;改进后的瞬时喷煤速率的极大值为44.65t/h,极小值为36.22 t/h,即瞬时速率的极大值与设定速率的偏差为4.65t/h。

3 结论

结合对工艺参数的调整、控制程序的优化以及系统改造等措施,显著提升了柳钢炼铁厂2号2650m3高炉喷煤的稳定性。每小时实际、高炉所需煤量对应的偏差,即喷煤准确性可控制于每小时上下0.5吨以内;瞬时速率极值、设定速率,二者的偏差,即喷煤均匀性可控制于每小时上下5吨以内,为稳定、长期的高炉运行奠定了基础。

参考文献:

[1]王绪鹏,刘华庆,阮戍东,等.柳钢高炉煤粉输送气量的优化设定.工业A,2016.08(2).

[2]章宏,彭福荣.4号高炉喷煤系统技术改造及其效果.梅山科技,2012,(6).

作者简介:王绪鹏(1986-),男,汉族,广西人,本科,工程师。

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