煤矿岩石巷道掘进技术改良的新技术研究
2017-05-16郭建霖曹起滔赵帅
郭建霖+曹起滔+赵帅
摘要:本文以河南新安煤矿为例,阐述了煤巷高效掘进的技术、组织安排等方面。分析了原有生产中遇到的问题,并在爆破技术、排矸装运系统、锚喷支护系统、施工组织等方面进行了改良,形成了更适合新安煤矿生产的高效掘进技术系统,并初步进行了试验,取得了十分优秀的技术经济效果。
关键词:岩巷掘进;高速高效;优化优选
1 引言
河南能源股份有限公司新安煤矿,其核定生产能力为120W吨,是一座现代化的矿井。其地质条件比较复杂,为保证施工建设中的安全,在实际生产中,除避开构造发育区、对其提前进行注浆加固外,提高工作面工作强度也是重要一点。在提高采煤機推进速度的同时,与其相配套的岩巷快速高效掘进综合配套施工技术显得尤为重要。研究高效掘进技术具有很大的工程意义。本文以具体问题为例,分析了当前生产中存在的问题,并提出了解决办法,在爆破技术、装运系统、支护系统、施工组织方面进行了改良,给高效生产提供了条件。
2 工程施工统计分析
2.1 工程概况
新安煤矿11240下巷里段底板岩巷布置在二1煤层底板以下正巷段638.64m,巷道长度达到728m,巷高(净)2.8m, 巷道近煤段及半煤岩段巷宽(净)3.5m,, 进入煤层底板5m以后巷宽(净)3.3m,巷高(净)2.75m,墙高1.3m,S掘=9.35m2 ,S净=8.56m2。采用YT—28风钻打眼,使用锚杆钻机给拱部锚杆打眼安装,使用的是PZ—5型喷浆湿式喷浆机型号。3#煤矿使用含水炸药,毫秒延期电雷管1~5段,使用正向装药结构,使用MFB—200型发爆器进行一次起爆,串联联线。
2.2 掘进施工关键问题
在对掘进过程的监测中,发现的问题如下所述:
(1) 施工安排不合理。工人无法高效完成掘进支护工作,不能进高效工作;
(2) 支护系统不成熟。初期采用φ18mm圆钢锚杆,大锤安装,锚固力低,预应力不强,进而导致间排距较小,锚杆数量较多,无法保障工作的安全;
(3) 中深孔光面爆破技术不完善。眼深偏小,辅助工序占用有效时间比重较大,限制了爆破速度和掘进速度;
(4) 排矸系统安排不合理。排矸系统线路不够明确,需要尽快改进安排设计。
3 综合掘进技术优选
通过以上问题总结及其分析,经过充分地技术论证,提出了以下有效的快速高效岩巷掘进综合配套技术措施:
3.1 新型锚杆支护系统
永久支护及临时支护采用直径φ20×2000mm等强螺纹钢锚杆(左旋),每根锚杆用2支CK2350锚固剂,锚杆露丝长度为10~40mm,每根锚杆初设锚固力100KN。顶板破碎严重、有淋水、过地质构造带时,可与生产科、地测科等部门联系,补充专项技术措施。
喷射混凝土标号200号,采用PC.32.5号普通硅酸盐水泥砂为中粗砂,米石含杂质不超过2%,含水率4%-6%,米石直径不大于15mm,混凝土中水泥:沙:米石配合比为1:2:2(重量比),速凝剂掺入量为水泥重量的2%~4%。喷射抗压强度为22MPa,抗拉强度为1.6 Mpa。
3.2 中深孔光面爆破技术优化
在新安煤矿11240工作面下巷进行深孔爆破试验表明,根据新安矿具体的施工工况和施工设备使用情况,炮孔深度设计为1.9-2.1米,巷道光面爆破采用周边眼空气柱装药结构,周边眼间距不得超过250mm。炮眼误差不得超过40mm,周边眼全部预留光爆层,光爆层厚度400~500mm,炮眼利用率85%。为岩巷的快速高效掘进提供爆破优势。
3.3 装运系统优化设计
装运设备的设计直接影响了采掘过程中的各项进度。本文详尽阐述了装运系统的实施原则及设计实施方案:
巷道掘进施工中采用PZ-60B型扒斗式扒岩机装岩,机身前方设有照明。扒岩机尾绳轮的固定位置应高出岩堆800~1000mm以上,尾轮用钩挂在固定楔(地锚、地锚绳)上,固定楔长度为600~800mm,固定楔孔深不小于400mm。扒岩机在倾斜巷道内固定时,除4个卡轨器固定牢固外,还应在机身前后方两侧用直径不小于150mm的圆木打两至四根戗杆,以防机身下滑。扒岩机装岩槽上方两侧必须安设封闭式护身栏杆,护身栏杆应用直径不小于6mm的钢筋焊制,网间隙不超过200mm,护身栏高度为500mm。扒岩机距工作面的最大距离为30m,最小距离为6m。耙装作业开始前,甲烷断电仪的传感器,必须悬挂在耙斗作业段的的上方。
3.4 整体工艺参数设计
(1) 作业制度:采用新型作业方式。队干6人,办事员1人,材料员1人。
(2) 设备配备:风钻使用YT—28型,喷浆湿式喷浆机采用PZ—5型,使用锚杆钻机给拱部锚杆打眼安装。
(3) 巷道断面及支护参数:巷道近煤段及半煤岩段采用36U型可缩性支架(旧36U改造)支护断面进入煤层底板5m以后巷道采用直墙半圆拱断面。
(4) 爆破参数:周边眼间距必须小于250mm。炮眼误差必须小于40mm,周边眼务必提前留下光爆层,光爆层厚度在400~500mm之间,炮眼利用率达到85%,眼痕率:硬岩大于等于80%,中硬岩至少50%,软岩周边成形需要符合设计轮廓要求。
4 试验效果分析
根据本文进行的试验,得到了一个良好的经济效益,提升了作业的高效性和科学性。
新旧式掘进综合工艺经济效益对比分析 单位:元/m
从表明显得知,岩巷采用新型综合配套掘进技术后,每米巷道掘进可省243.46元人民币。由此可得,全矿岩巷实施快速高效掘进综合配套工艺将产生巨大的经济效益。
5 结论
在岩巷的掘进过程中,辅助设备的现代化程度,支护设备的完善,运输设备的成熟,组织排班的合理,都能够影响高效掘进的进程,岩巷的掘进是一个系统的工程,在提升机械化、智能化、科学化的技术同时,也要改进新的、科学可行的施工组织和管理方法,完善制度,建设一支专业的有技术含量的队伍,提升经济效益。
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