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连续油管解堵打捞技术在赵安2120井的现场应用

2017-05-13胡汉勃李建坡杨波郭文博

魅力中国 2017年2期

胡汉勃+++李建坡++杨波++郭文博

摘要:近年来,国内通过技术引进和自主研发,在井下作业已经形成了一套相对成熟的技术工艺,较好的满足了油气田勘探开发的需要。然而井下作业往往工序复杂、差异大,动用的设备工具多,在非常规井施工中,常规工具无法下入,施工效率低,施工周期长,作业风险高,而连续油管的使用可以很好的解决这些问题。本文通过对连续油管在赵安2120的应用,显示出连续油管在清蜡、打捞作业中特有的优势。

关键词:连续油管;清蜡;打捞

一、前言

赵凹管理区原油物性具有粘度高、凝固点高、含蜡高等特点,该区块多口油气井因管柱内结蜡而导致产量降低,甚至出现管柱内因结蜡严重而造成油、气井停抽、停产的现象,严重影响了油气井的正常生产。常规解决方法只有机械清蜡、热洗、注化学药剂等,但效果一直不好,甚至造成油管内堵死,井底压力升高,工具的受限也造成打捞困难,所以用一种新的工艺来解决该块地区清蜡问题势在必行。

二、赵安2120井作业简况

赵安2120是赵凹管理区的一口自喷井,该井无油嘴放喷生产,日产液12m3/d下降到11m3/d,日产油3.8t/d 下降到1.4t/d。

2013年,由HN-DX204队进行带压自喷转抽作业,在起原井压裂管柱时发现管柱被卡。套管压力为12MPa,上提550KN未能成功解卡。上提180KN进行倒扣,套管返出油气水,油管未出液体,倒扣成功。起油管10根(油管内腔被蜡堵死)后油管内开始缓慢的返出比较干稠的原油,使用油层保护液进行洗井,打压30MPa未洗通。继续起出油管16根后井喷险兆,抢装旋塞阀控制井喷,连接生产管线进站,继续自喷生产。

2014年,再次由我队进行带压作业,由于上部油管内结蜡严重,无法进行投堵作业,管柱下部为光油管,无附带工具,因投堵工具在投堵过程中容易掉落入井,从而使事故复杂化,没有进行投堵作业,所以,此次带压作业是在只有外控而无内控的情况下进行的,作业过程中发生了多次井喷险兆,最后在与甲方多次协商后,使用油层保护液压井后才起出上次作业倒扣倒掉的上部管柱。井下落鱼鱼顶为Ф89mm油管接箍,鱼顶深度在1833.58m下油管进行对扣打捞管,上提管柱负荷无明显变化,反复对扣打捞数次均未成功。因井内压力较高,且油套连通,可自喷生产,经讨论决定继续自喷生产,期间必须定时清蜡。

2016年7月,测试队进行清蜡作业(为清蜡彻底,测试队将刮蜡片由44mm刮蜡片换成了52mm刮蜡片),清蜡器在180米卡死,打捞未成后,决定用罐车正洗井或憋压拟将清蜡器推至井底,用罐车正洗井,压力升至20MPa后停止施工。放压后打捞清蜡器时钢丝拔断,换小清蜡器再次清蜡后在300m处遇阻,无法继续向下清蜡。油套放空后,用加热锅炉车反洗井,1分钟后套压升至20MPa,且压力不降,释放压力后油、套均不出液。

第二天,作业队搬上,上提管柱活动解卡,在450KN负荷内上提管柱,管柱缓慢上移,上移速度约1m/ 5min,下放管柱,负荷迅速回0,管柱缓慢下移,下移速度约为1m/10min。起89mm平管1根后,用400型水泥车泵入热水反洗井,套压升至20MPa,压力不降,判断套管内被结蜡堵死,在450KN负荷活动解卡,情况与前两日相同,现场决定油管正打压,尝试憋通油管。用700型水泥泵车正打压40MPa,压力上升至40MPa,压力不降,反复憋压无效。

三、赵安2120清蜡、打捞难点与采取措施

(一)赵安2120清蜡、打捞难点

1.现有的清蜡解堵方式不能解除生产管柱内的堵塞。目前在河南油田现场应用的常规清蜡手段有机械清蜡,化学清蜡,热洗清蜡。通过以前井史发现,都不能有效解决管柱内堵死的情况,测试队施工时,将清蜡器卡死在井中,打捞清蜡器时又将钢丝绳拔断,钢丝绳落入油管内。

2.生产管柱内堵塞段长,堵塞段以下圈闭压力无法预测。通过对赵安2120井资料分析,它的结蜡点较深、堵塞段较长,但具体的结蜡点有多深,堵塞段的长度有多长,目前还没有有效的手段来检测。赵安2120 原始地层压力较高,因此解堵瞬间产生的激动压力也不可预测,解堵作业危险性很大。

3.井内情况复杂,井下情况不明。井内有压裂管柱、清蜡器、加重杆、钢丝绳等,对落物位置、鱼顶情况不清楚,造成施工难度加大。

4.打捞难度大。油管为89mm油管,管挂为73mm,打捞工具受限,打捞钢丝绳时因油管内结蜡堵死内腔造成多次打捞均失败。

5.油套环空结蜡堵死,无法进行外部热熔清蜡。因井内情况复杂,多次进行正反循环热洗作业未果,判断油套环空被结蜡堵死,无法进行外部热熔清蜡,油管内、外的结蜡都无法清理。

6.进行带压作业,作业周期长,且风险依然较大。结合前两次带压作业的教训,本次如果继续选择带压作业,作业周期较长,成本高,同时作业风险依旧无法消除,作业过程中如果使用油层保护液,成本高,对后期生产不利。

(二)赵安2120采取措施

1.清蜡时,采用连续油管作业,使热水能在较短时间内与管串内堵塞物有较大面积的接触,提高了热能利用的效率,同时连续油管相对灵活,根据井内情况,上提下放,使得清蜡更彻底。

2.连续油管打捞打捞具有以下优势。

(1)它有能力在直井或大斜度井中产生较大的轴向力,用以震动和拉出相对于钢丝绳来说太重的落鱼。

(2)它有能力循环各种冲洗流体,包括氮和酸,可以高压冲洗、喷射或溶解砂子、泥垢和其它碎屑等,将鱼顶冲洗干净。

(3)打捞灵活,打捞周期短,可以通过现场实际情况,随时更改措施。

四、结论

(一)连续油管清蜡、解堵作业能提供相對较大的出口液体流量,不易堵卡,使热水能在较短时间内与管串内堵塞物有较大面积的接触,提高了热能利用的效率。

(二)连续油管在生产管柱内易于上提下放、灵活机动,对管柱内结蜡的清理更为干净彻底,并且遇到气侵,溢流等情况时,处理速度快,风险系数低。

(三)在赵安2120井可以看出,在复杂井,多种工艺相互配合时,连续油管更为灵活,效率更高,处理起来游刃有余。

(四)随着推广应用,连续油管是解决油气田中,生产管柱被蜡堵死的情况,最为安全、简单、实用的手段

(五)连续油管作业是明显优于常规作业的。

参考文献:

[1]王俊乔.连续油管技术分析与研究[J].石油矿场机械,2005,34:34-36

[2]李大公,朱长发.连续油管综述[J].国外石油机械,1995,6(3):22-23

[3]ROBERT M Down hole CT tools,a key to the future[R].SPE 46041,1998

[4]管峰,马卫国.连续油管技术在井下作业中应用.2012,12

作者简介:

胡汉勃,中国石油大学。

李建坡,井下作业工技师。

杨波,大专学历,石油工程专业毕业。

郭文博,本科。