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炼铁原料受料系统设备研究及优化

2017-05-12葛祥仑

中国科技纵横 2017年6期
关键词:维修密封

葛祥仑

摘 要:本文对受料系统斗轮取料机传动轴密封装置进行优化设计改造,改造后的传动轴密封装置能够使积料、粉尘不容易进入,有效地提高密封效果,保护轴承和传动轴不受损害,具有结构简单、使用方便、密封效果良好、节约备件、降低维修成本、减少维修时间的优点,提高了斗轮取料机的作业率,保证生产的顺利进行。

关键词:受料系统;密封;维修;作业率

中图分类号:F426.3 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)06-0080-01

目前,原料场有三台斗轮取料机作业系统,作业率达到90%以上。既要负责三座高炉酸性矿供应,满足烧结燃料、含钛物料供应,还要保证四台烧结机的混匀配料供应。为降低铁前成本,大量采用低价料炼铁,低价粉矿品位低、水份高、粘度大、易粘堵皮带机溜槽、篦子,低价块矿粒级小,含粉率高,不利于筛分,均需小料流取料才能满足生产、质量需求,这又增加了生产系统的所属设备不能得到充分维护和检修;为适应市场变化,我厂原料场混匀矿配料品种增多,高炉增加使用酸性矿物料品种,烧结额外上含钛物料等。这种低价物料粘度很大,因此一次料场取料机的作业难度又增加。特殊时期(雨季或冬季气温较低时),为保证生产的连续性,设备系统时处于超满负荷生产状态,且无法保证得到正常及时修复,处于疲劳运行状态下,存在着重大质量、安全隐患,会影响物料的正常供应,从而导致烧结矿及生铁产量减少。

我们的宗旨是:通过设备研究与优化,降低设备维护成本。为此我们把原料受料系统设备研究与优化列入我们的创新课题。

1 总体思路

(1)对斗轮取料机传动轴密封形式进行研究,使积料、粉尘不容易进入,有效地提高密封效果,重点是新型密封结构在高粉尘下长周期有效,提高了斗轮取料机的作业率,保证生产的顺利进行。(2)对斗轮减速机与斗轮轴花键联接方式进行研究设计,并重新制作联轴器,满足受料现场使用要求。(3)对料仓振动给料器的料量控制器进行优化改造,控制料量,降低检修人员劳动强度。(4)针对原料场受料系统工艺及设备特点,拓展思路,不局限于过去单纯地对设备进行增容改造来改变设备作业率超高、设备不能得到良好维护保养的问题。

2 技术方案与创新成果

2.1 斗轮取料机斗轮传动轴密封装置的研究与优化

目前,斗轮取料机的传动轴密封部件主要包括固定端密封盖、自由端密封盖、锁紧圈和轴承座体,这些密封部件通常组成两种密封结构,一种是在固定端密封盖和自由端密封盖之间加迷宫密封和VD型骨架油封;另一种是在固定端密封盖和自由端密封盖之间加VD型骨架油封。在这两种密封结构中,自由端密封盖由锁紧圈固定。外部积料、粉尘很容易通过传动轴密封进入轴承,使斗轮传动轴的轴承使用寿命缩短,由于在高粉尘下工作,锁紧圈的锁紧螺钉很容易锈死,每次拆卸时,必须采用破坏性拆除,使得自由端密封盖和锁紧圈报废,增加了备件的成本。此外,上述密封结构为了对轴承进行润滑,在轴承座上有加油孔进行加油,但是没有放油孔,更换旧油时须拆开轴承座,非常麻烦,增加了维修时间。

本次设计所要解决的技术问题是:提供一种斗轮取料机传动轴密封装置,这种传动轴密封装置能够使积料、粉尘不容易进入,有效地提高密封效果,保护轴承和传动轴不受损害,提高斗轮取料机的作业率,保证生产顺利进行。

2.2 受料系统工艺设备优化

增加一条直供皮带。新增皮带系统设备优化改造、控制系统优化改造等方面开展研究探讨,通过集成创新技术彻底解决大机超负荷运行的各种问题,从而可降低事故的发生率及备件消耗,还可简化大机生产工艺操作,提高经济技术指标,获得最佳的经济效益。解决上述技术问题的技术方案是:增加受入系统到2#、3#ST堆料机,使物料直入混匀配料槽或直接上高炉功能,这样不仅可以减少物料落地(受入物料不落地,直接加入混匀配料槽或高炉矿槽),满足生产需要,还有效缓解取料机作业压力,使得取料设备能够得到及时保养检修。新建皮带下游翻板采用电动扇形阀门技术,实现额定行程范围内无极调节。

3 实施效果

原料受料系統设备研究与优化从2013年10月开始,研究项目逐步实施,2015年7月全部完成。

(1)斗轮轴密封结构装置,有效地提高了密封效果,保护轴承和传动轴不受损害,延长轴承使用寿命5倍以上,同时大大减少了维修时间。热电偶传感器能随时监测轴承的温度变化,有效判断轴承运行状态,使用效果很好,轴承座下方放油孔能有效的将轴承座内的旧油全部挤出,改善润滑效果。本结构具有结构简单、使用方便、密封效果良好、节约备件、降低维修成本、减少维修时间的优点,提高了斗轮取料机的作业率,保证生产的顺利进行。现在推广到一次料场新1取、新2取、新3取斗轮取料机上。取得效益211.68万元。(2)原料受料系统工艺及设备优化、增设的这条皮带减少了一次物料的堆取循环,也就是减少一次物料输送过程中的矿耗,减少料场地址的占用。而且还节约了电耗、备件消耗、检修费用等。增设这条皮带缓解了取料机的压力,有益于生产组织的平稳有序进行;有益于设备检修、维护、保养的有计划组织;有益于降低取料机司机的劳动强度,减少或避免因疲劳操作发生事故。每年产生的总效益118.58万元/年。间接效益,能减少一次料场堆、取料所引起的二次扬尘,提高一次料场利用率,可容纳更多低价小矿料,进一步降低铁前成本。取得效益118.56万元。

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