海上风电并网接线方式技术分析
2017-04-27周振波
周振波
摘 要:在国家十三五规划的大力支持下,海上风电将得到快速的发展,海上风电场离岸距离也将越来越远,海底电缆的合理选用和可靠接线方式,关系到海上风电场的安全可靠运行,也关系到海底电缆是否能适应海上风电场容量不断增长的需求,通过可靠性分析和发电量分析,探索适合海上风电场出线海底电缆接线方式具有重要意义。
关键词:海上风电场;运行方式;电量损失
随着海上风电场的快速发展,海上风电场建设海域越来越偏远,离岸距离从几公里到几十公里远,复杂的海域条件对风电机组和海底电缆的技术要求越来越高,在充分考虑海上风电场的接入大陆电网的安全、可靠、经济方式,同时也考虑在后续可持续发展的条件下,探索适合海上风电安全可靠运行的海底电缆接线方式将非常重要。
1 项目概况
海上风电场装机容量为12万千瓦,年上网电量约为2700万kWh,风电场年等效满发小时数为2300h,离距离大约为20公里。主变型号:SZ11-110000/110,容量为:110MVA。升压站35kV母线采取单母线分段接线方式,中间设有母联开关。35kV分段母线所带各35kV集电海缆回路功率均衡分布。
2 海底电缆接线方式分析
2.1 单回海底电缆(104MVA)+单台主变压器(110MVA)线变组接线方式
2.1.1 运行方式
35kV母线I段母线、II段母线联络运行,#1主变通过110kV海底电缆联接外网。
2.1.2 电量损失计算
(1)输送容量匹配不足导致弃风电量损失。根据风电机组出力特性曲线可知,风电机组在3m/s以上启动发电,在12m/s达到满发,切出风速为25m/s。根据风机出力特性与该区域风力资源情况得知,风速分布主要集中在4.0m/s~11.0m/s风速段;风机满发时,占全年有效发电时间的10%。风电场全年有10%的有效发电时间处于满发状态,大约876小时,110kV海底电缆输送容量为104MVA,按装机容量120MW,取功率因数cosΦ=1进行电量损失估算。则电缆输送容量与装机容量匹配不足将导致全年弃风电量损失约1401.6万kWh。
(2)110kV主设备检修期间电量损失。根据《DLT596-2005电力设备预防性试验规程》规定变压器、GIS开关等电气主设备检修周期为1~3年。假设升压站110kV主设备按每年进行一次预防性试验、检修,由于预防性试验、检修所需要时间无相关具体规定,借鉴国内容量10万千瓦陆上风电场年度预防性试验及检修时间大约在5-10天,假设海上风电场110kV主设备预防性试验、检修时间按7天来进行电量损失估算。则由于升压站110kV主设备预防性试验、检修期间将导致全年电量损失约529万kWh。
(3)110kV海底电缆故障时电量损失。单回海缆因故障或检修退出运行,以海缆检修时间三个月来计算弃风电量。在海缆维修期间内无法送出电量,海缆故障时间带有不确定性,假设按月平均发电量计算,装机容量120MW,按风电场年等效满发小时数为2300h来估算电量损失。则由于110kV海缆故障或受损修复导致电量损失6900万kWh。
2.2 两回不同容量海底电缆(110MVA+20MVA)+两台不同容量主变压器(110MVA+20MVA)
为了满足海上风电机组12万kW装机容量正常输出,按初步设计设备配置存在输送容量不足问题,根据《风力发电厂设计技术规范》要求,考虑增加一台容量为20MVA的主变压器和一回输送容量为20MVA的海底电缆。
2.2.1 运行方式
35kVI段母线、II段母线分段运行,#1、#2主变分列运行;#1主变(110MVA)带35kVI段母线独立运行,经#1海底电缆输出;#2主变(20MVA)带35kVII段母线独立运行,经#2海底电缆输出。在设备正常运行情况下能够满足风电机组装机容量12万kW满负荷运行。
该方式不能满足《工业与民用配电设计手册》变压器并列运行条件的要求,#1主变与#2主变不能并列运行,只能分列运行。
2.2.2 电量损失计算
(1)110kV主设备检修期间电量损失
a.#1主变检修。#1主变检修检修时,假设#1主变及相应的GIS开关预防性试验、检修时间为7天,装机容量120MW,海上风电场年等效满发小时数为2300h,按#2主变额定容量(20MVA)输出估算电量损失,则由于#1主变检修导致全年电量损失约454万kWh。
b.#2主变检修。#2主变(20MVA)检修时,假设#2主变及附属设备预防性试验、检修时间为7天,假设按#1海底电缆额定输出容量(104MVA)计算,风电场全年有10%的有效发电时间处于满发状态,大约876小时,则由于#2主变检修导致全年电量损失约26.88万kWh。
(2)110kV海底电缆故障时电量损失
a.#1海底电缆(104MVA)故障时电量损失。假设#1海底电缆故障修复需要3个月,海上风电场年等效满发小时数为2300h,按#2主变额定容量(20MVA)输出估算电量损失,则由于#1海底电缆故障或受损修复导致电量损失约5750万kWh。
b.#2海底电缆故障时电量损失。假设#2海底电缆修复时间需要3个月,风电场全年有10%的有效发电时间处于满发状态,大约876小时。按#1海底电缆额定输出容量(104MVA)估算电量损失,则由于#2海底电缆故障导致电量损失约350.4万kWh。
2.3 两回相同容量海底电缆(104MVA)+两台相同容量主变压器(110MVA)
为了设备稳定运行要求和后续海上风电场增容需要,采用原两回相同容量海底电缆(104MVA)+两台相同容量主变压器(110MVA)接线方式。
2.3.1 运行方式
(1)#1主变、#2主变分列运行。35kVI段母线、II段母线分段运行,#1主变、#2主变分列运行,#1主变带35kVI段母线独立运行,经#1海底电缆输出,#2主变带35kVII段母线独立运行,经#2海底电缆输出,在设备正常运行情况下,能够满足风电机组装机容量12万kW满负荷运行。
(2)#1主变、#2主变并列运行。根据《工业与民用配电设计手册》变电所变压器并列运行条件要求,#1、#2主变具备并列运行条件。
2.3.2 电量损失计算
(1)主变检修电量损失。由于两台主变和两回海底电缆技术参数一样,单台主变的容量为110MVA,单回海底电缆输出容量为104MVA,假设单台主变及相应的GIS开关等设备预防性试验、检修时间为7天,风电场全年有10%的有效发电时间处于满发状态,大约876小时。则由于两台主变检修导致全年电量损失约53.76万kWh。
(2)海底电缆故障時电量损失。单回海底电缆输出容量104MVA,其中一回海底电缆故障,另一回海底电缆正常运行,假设故障海底电缆修复时间需要3个月,风电场全年有10%的有效发电时间处于满发状态,大约876小时。则由于海底电缆故障或受损修复导致电量损失约350.4万kWh。
3 结束语
综上计算分析,选用两回海底电缆作为出线,虽然在前期建设可能经济投入会比较多,但考虑设备的安全稳定性,海上风电场运行环境的恶劣情况下,海底电缆发生故障时维护维修时间及电量损失,选用双回路海底电缆送出接入大电网是最安全可靠的。
参考文献
[1]杜伯学,马宗乐,等.电力电缆技术的发展与研究动向[J].高压电器,2010.
[2]陈凌云,朱熙樵,李泰军.海南联网工程海底电缆的选择[J].高电压技术,2006.