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氯化钾无氰镀镉故障分析与处理

2017-04-18郭崇武王小东

电镀与涂饰 2017年23期
关键词:镀液氯化钾配位

郭崇武 *,王小东

(1.广州超邦化工有限公司,广东 广州 510460;2.中航力源液压股份有限公司,贵州 贵阳 550018)

新型氯化钾无氰镀镉工艺在贵州航空航天企业已投入规模化生产[1-4],根据生产运行情况对其进行改进后,镀液和镀层性能均能较好地满足航天工业部标准QJ 453–1988《镀镉层技术条件》的要求[5]。但氯化钾无氰镀镉溶液的成分比较复杂,其工艺中的一些问题还有待进一步的研究。为了提高镀液维护技能,以NCC-617氯化钾无氰镀镉工艺为例,分析和总结了4例故障的处理方法。该工艺的镀液配方及工艺条件为:氯化镉 25 ~ 35 g/L,配位剂 100 ~ 140 g/L,氯化钾 140 ~ 180 g/L,pH 6.5 ~ 7.5,温度 15 ~ 35 °C,阴极电流密度 0.5 ~ 1.5 A/dm2。

1 故障处理

1.1 镉的沉淀物

有一次在下班前向氯化钾无氰镀镉槽中补加NCC-617补给配位剂10 g/L,同时补加4.5 g/L氢氧化钠,用空气搅拌镀液10 min。第二天上班后发现镀槽中悬浮许多沉淀物,镀液变成了乳白色。分析认为:加配位剂后未充分搅拌,导致镀槽底部有未溶解的配位剂,镀液静置时配位剂继续溶解,使镀液局部的配位剂浓度过高,于是生成了镉的沉淀物。根据这种沉淀物中含有镉离子、氨三乙酸根以及氢氧根的特性[1],制定了加酸和加热处理的方案。取镀液500 mL加热至70 °C,加盐酸降低镀液pH至4.5左右,待沉淀物消失后加氢氧化钠将pH调回到7.0左右。进行267 mL赫尔槽试验,以0.5 A电流施镀40 min,试片正常。遂按此方案处理镀槽,排除了这次故障。

1.2 有机杂质过多

在生产中镀槽会积累一定量的有机杂质,这些杂质来源于有机添加剂在电镀过程中的分解产物。其中一些有机杂质具有阴极极化作用,当其含量过高时会产生过高的阴极极化,导致电流效率下降。尤其是低电流密度区,当阴极极化高至一定程度时,镉离子的沉积将受到严重影响。

某氯化钾无氰镀镉槽使用一年未进行过活性炭处理,低电流密度区镀层出现粗糙现象,硝酸出光后镀件低电流密度区无镀层,车间几经调整均无明显效果。供应商取镀液进行267 mL赫尔槽试验,以0.5 A电流施镀20 min,试片中高电流密度区镀层厚度正常,但低电流密度区镀层厚度明显偏低,尤其是在距离阴极远端1 cm处,镀层厚度不到正常值的1/2。向镀槽中加活性炭粉3 g/L,然后加热镀液至60 °C并搅拌120 min,镀液过滤后再进行赫尔槽试验,低电流密度区镀层厚度达到了正常值,且镀层的光亮度得到了明显改善。显然这次故障是镀槽中有机杂质过多造成的。车间按此方案向镀槽中加活性炭3 g/L,在60 °C下搅拌2 h,过夜后过滤镀液,试镀产品经检验后确认,高、低电流密度区的镀层质量均正常。

1.3 金属杂质

目前国内工业级的氯化镉含杂质较多,一般还不能应用于氯化钾无氰镀镉。有一次向镀槽中补加工业氯化镉8 g/L,小电流电解后试镀,镀层外观合格,但经2%的稀硝酸出光后镀层变黑且粗糙。这显然是氯化镉中一些金属杂质被带到镀槽中所造成的。

取样分析镀液中的铜和铅杂质[6-7],其质量浓度分别为0.7 mg/L和8.4 mg/L,可见镀液主要受到了铅杂质的污染。以小电流电解12 h后补加光亮剂0.5 mL/L,再试镀和进行稀硝酸出光,镀层外观正常,故障被排除。

1.4 配位剂浓度偏低

镀镉层厚度一般要求8 ~ 12 μm,有时要求镀层厚度为20 ~ 24 μm。用某氯化钾无氰镀镉槽镀8 ~12 μm的镉镀层正常,但镀20 ~ 24 μm厚时,镀层高电流密度区出现粗糙现象。根据经验,镀槽中配位剂浓度偏低或含有某些金属杂质都会出现这种现象。从镀槽中取样进行267 mL赫尔槽试验,补加配位剂10 g/L后用氢氧化钠溶液调节镀液pH至7左右,以0.5 A电流施镀100 min,高电流密度区镀层未出现粗糙现象。可见这次镀槽故障主要是配位剂浓度偏低引起的。配位剂浓度偏低时,阴极极化作用下降,容易导致镀层晶粒粗大。向镀槽中补加NCC-617补给配位剂10 g/L,故障得以排除。

2 结语

一项电镀技术的开发需要经历生产实践的检验,NCC-617氯化钾无氰镀镉从试生产到大生产,通过供应商与电镀企业的协作研究,促进了这项军民融合新技术的进步。氯化钾无氰镀镉工艺与镀液维护已日臻成熟,为航空航天企业淘汰氰化物镀镉打下了坚实的基础。

[1]郭崇武.新型酸性无氰镀镉工艺的开发研究[J].电镀与涂饰, 2016, 35 (5): 250-255.

[2]代朋民, 唐亓.新型无氰镀镉工艺的研究与应用[J].电镀与精饰, 2017, 39 (2): 35-38.

[3]陈建锐, 郭崇武.无氰酸性镀镉在航空航天零部件上的应用[J].电镀与精饰, 2017, 39 (3): 23-24, 28.

[4]广州超邦化工有限公司.酸性无氰镀镉添加剂、镀液制备及电镀工艺: 201610785483.X [P].2016–12–21.

[5]陈康, 郭崇武, 代朋民.氯化钾无氰镀镉故障的处理措施[J].电镀与涂饰, 2017, 36 (5): 257-259.

[6]陈媚, 郭崇武, 黎小阳.氯化钾无氰镀镉溶液中铜杂质的分析[J].电镀与涂饰, 2017, 36 (3): 169-170.

[7]罗小平, 郭崇武, 冼翠玲.原子吸收光谱法测定无氰镀镉溶液中的铅杂质[J].电镀与涂饰, 2017, 36 (5): 265-266.

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