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氯化氢合成炉点炉防爆膜爆破分析总结

2017-04-18贺小明郝建兵乔礼友胡海龙

中国氯碱 2017年3期
关键词:氯化氢氯气尾气

贺小明,郝建兵,乔礼友,胡海龙,张 柱

(陕西北元化工集团化工分公司,榆林 锦界 719319)

氯化氢合成炉点炉防爆膜爆破分析总结

贺小明,郝建兵,乔礼友,胡海龙,张 柱

(陕西北元化工集团化工分公司,榆林 锦界 719319)

介绍了二合一氯化氢副产蒸汽合成炉开车过程、合成炉防爆膜爆破的原因及解决办法。

合成炉;合成炉防爆膜;降膜吸收器;尾气吸收塔;水力喷射泵

在氯碱工业中,氯化氢是主要耗氯产品之一,也是平衡氯气的重要手段,氯化氢合成炉是制造氯化氢气体的关键设备,对氯化氢的安全生产和质量、产量的提高以及能耗的下降有着重要影响。在用氯氢合成高纯氯化氢的过程中,各企业尤为重视的就是在点炉过程操作中会造成合成炉防爆膜爆破,这不仅影响工艺系统的稳定性,而且给企业的安全生产也带来很大的隐患。

1 氯化氢副产蒸汽合成炉工作原理及性能。

利用石墨的耐烧性,经过干燥的氢气和氯气通过石英灯头在炉内燃烧生成氯化氢气体,通过夹套的纯水冷却使石墨炉胆不被长期高温烧坏;在炉子的顶部又利用石墨换热副产蒸汽。

氯化氢合成炉夹套采用锅炉给水移热,尽可能将氯化氢气体合成热吸收,副产0.3~0.6 MPa的低压蒸汽,以单炉日产140 t氯化氢为例,每吨HCl副产0.6 MPa的蒸汽0.7 t以上,蒸汽产量为4.1 t/h。

2 合成炉点炉操作步骤总结

2.1 合成炉点炉前准备工作

(1)合成炉夹套补纯水及闪蒸罐65%~80%,合成炉炉顶冷却器循环水通水正常;

(2)检查吸收水系统是否正常,确保吸收水浓度偏低,防止点炉时由于吸收水浓度偏高跑尾气,造成环境污染事故;

(3)调试炉前氢气、氯气调节阀和切断阀、出酸阀、送气阀,确保阀门开度灵活好用;

(4)合成炉冲氮置换合格,炉内含氢≤0.5%。

2.2 合成炉点炉操作

(1)合成炉利用水力喷射泵抽负压,负压不能过大,微负压即可。

(2)现场人员联系DCS开氢气调节阀开度20%,氯气调节阀开度15%(经验值)。

(3)现场调火人员缓慢开炉前氢气手动阀,置换炉前氢气软管及调试点火前氢气流量。

(4)点火,待火焰燃烧稳定将氢气软管插入合成炉,快速用螺栓连接,调火人员缓慢开炉前氯气手动阀,待合成炉灯头火焰变成青白色,关闭炉门,停水力喷射泵。

(5)尾气塔压力显示微正压缓慢开放空,在开放空的同时调火人员缓慢开炉前手动阀提流量,直至灯头处火焰喷起,询问尾气塔压力及氯氢流量情况是否正常。

(6)炉前手动阀全部打开,联系DCS调整流量,氢气、氯气总流量到700 m3/h左右即可。

(7)当闪蒸罐温度到达100℃以上可以缓慢提流量。

图1 点炉流程图

3 合成炉点炉防爆膜爆破原因分析

点炉前分析氢气纯度≥98%,氯氢纯度≥84%,合成炉通氮气置换30 min左右,置换炉内的氯化氢气体、氢气、氯气,然后利用水力喷射泵给合成炉抽负压,用空气置换合成炉和降膜吸收系统,最后在合成炉氯化氢出口分析炉内含氢≤0.5%,方可点炉操作。造成防爆膜爆破的原因有:

(1)氢气和氯气形成混合性气体爆炸,氢气点着后通氯气,防止过氯,氢气是过量的,氯气被完全燃烧,不可能形成混合性气体爆炸。

(2)防爆膜质量问题,现在每年更换一次防爆膜,点炉前每次都要打压试漏,如果质量有问题,在打压中防爆膜就会爆破。

(3)氢氧混合爆炸,在开车前合成炉先用氮气置换,然后再用水力喷射泵进行空气置换,合成炉及降膜吸收系统充满空气,点炉过程中氢气是过量的,过量的氢气将合成炉内的氧气几乎全部消耗完,而过量的氢气在水力喷射泵的作用下,与降膜吸收器内空气形成混合性爆炸气体,合成炉产生的氯化氢气体,在一二级降膜吸收器及尾气吸收塔内与吸收水接触,瞬间产生负压,氯化氢气体被水吸收产生盐酸,过剩氢气在系统内越积越多,尾气塔压力上涨,打开尾气手动放空,过剩氢被排除,系统内瞬间降为负压,空气从尾气放空处吸入,空气填补系统负压,氢氧混合性气体在合成炉顶部遇明火爆炸。

4 防止防爆膜爆破的措施

防止防爆膜爆破的关键点在于开尾气塔放空手阀的操作,每次炸防爆膜都是因为空气从尾气塔进入形成逆流 (混合性气体从尾气塔→降膜吸收器→合成炉顶部),因此,只要阻止空气从尾气放空处吸入,合成炉防爆膜就不会爆破。

措施一:为防止点炉空气从尾气塔吸入,该公司做了一个实验,在尾气放空阀前加了一个止回阀(如图一中红色标记),系统内部气体只能出,不能进。

在点炉时,为防止过氯,氢气是过量的,在降膜吸收系统内氯化氢气体被水吸收,过剩氢在系统内越积越多,使尾气塔压力上涨,过剩氢气顶开止回阀放空,系统内一直保持3~6 kPa的正压,效果非常好。但是也有一个缺点,就是在合成炉出酸时,水与氯化氢接触瞬间产生负压,止回阀阻止空气进入降膜吸收系统,尾气塔压力下降很快,此时打开降膜吸收器排酸阀,空气从排酸阀进入,尾气塔压力缓慢上涨恢复正常。最后经过技改,在远传压力表处增加一个DN25的球阀,点炉成功后把DN25的球阀打开,实验2年运行稳定,未有过炸防爆膜事故的发生。

措施二:点火,氢气插入合成炉,开氯气炉前手阀,火焰变成苍白色,关炉门,停水力喷射泵,尾气塔压力开始上涨,当尾气塔压力上涨到(5~10 kPa),缓慢开尾气塔放空阀,此时调火人员缓慢给合成炉提流量,直到氢气、氯气有流量显示(通常氯气控制在300 m3/h左右、氢气控制在400 m3/h即可),此操作的关键点在于,开尾气塔手动放空时,调火人员要同步的给合成炉提流量,确保合成炉内的过剩氢气不断的从合成炉→一级降膜吸收器→二级降膜吸收器→尾气吸收塔放空,用过剩氢置换降膜吸收系统内的氢氧混合性气体,用此法方点炉效果较好,从未有过炸防爆膜事故的发生。

措施三:合成炉点着后,不开尾气放空阀,炉内的过剩氢气通过降膜吸收器顶破水封放空,(降膜吸收系统内的氢氧混合气体不断的被过剩氢排出系统),待点炉成功后再开尾气塔放空,此方法效果较好。

5 结语

采用负压点炉法容易使合成炉防爆膜爆破,通过上述一系列防范措施,从本质上杜绝了防爆膜爆破事件的发生,给企业的安全稳定生产提供了有力保障。

Analysis and summary of explosion proof membrane in point furnace of hydrogen chloride synthesis furnace

HE Xiao-ming,HAO Jian-bing,QIAO Li-you,HU Hai-long,ZHANG Zhu

(Shaanxi Beiyuan Chemical Group Chemical Branch,Yulin Jinjie 719319)

The hydrochloric acid by-product steam drive process synthesis furnace,cause synthesis furnace blasting explosion-proof membrane and solution were introduced.

synthesis furnace;furnace explosion-proof membrane;falling film absorber;gas absorber;water injection pump

TQ124.2

B

1009-1785(2017)03-0013-02

2016-10-16

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