粉煤袋式过滤器改造总结
2017-04-13张世飞
张世飞,韩 伟
(安徽晋煤中能化工股份有限公司,安徽临泉 236400)
1 存在的问题
为安徽晋煤中能化工股份有限公司航天炉二期200 kt/a合成氨装置配套的C套磨煤系统于2011年11月开车成功,并入系统运行。C套磨煤系统在联动试车过程中,粉煤袋式过滤器(以下简称C套过滤器)阻力较A/B套磨煤系统(为航天炉一期150 kt/a甲醇装置配置的)粉煤袋式过滤器(以下简称A/B套过滤器)偏高。A/B套过滤器空负荷运行时,过滤器阻力基本为零;在正常满负荷运行时,过滤器阻力<0.8 kPa。然而,C套过滤器在空负荷运行时,过滤器阻力却高达0.5 kPa;为试验C套过滤器带负荷运行的实际情况,将C套磨煤系统并入系统。C套磨煤系统在初期运行总体稳定,粉煤粒度约为90%,过滤器阻力在1.5 kPa,此压差远高于A/B套过滤器阻力。C套磨煤系统在实际运行过程中,需要增加循环风机(即热空气引风机)的循环空气量,以提高磨煤机出口负压,为输送粉煤提供动能,故增加了循环风机的功耗,同时又进一步增大了C套过滤器的阻力,进而影响过滤器的过滤效果。满负荷运行时,C套过滤器阻力为1.5~2.0 kPa。
2012年2月13日以后,随着C套过滤器使用周期的延长,滤袋出现粉煤泄漏的现象,大量的粉煤通过放空管排出,严重污染现场环境,同时给气化系统的安全运行带来隐患。
2012年6月13日以后,随着C套过滤器使用周期的进一步延长,过滤效果明显下降,过滤器运行阻力由1.5~2.0 kPa升至2.5~3.0 kPa,严重影响到磨煤系统的稳定运行。为降低滤袋阻力,对滤袋的反吹形式进行调整,由单箱体反吹改为三箱体同时反吹后,过滤器的运行阻力恢复至1.5~2.0 kPa,但滤袋仍然存在粉煤频繁泄漏的现象。
截止到2013年8月,因C套过滤器滤袋损坏,停磨煤机更换滤袋46次,共更换761条滤袋。磨煤系统频繁停、倒磨煤机对气化炉的负荷和稳定运行产生很大影响,并增加了磨煤系统的各项消耗。
2 改造内容
为稳定生产、降低消耗,于2013年8月27日对C套过滤器进行技术改造,通过增高过滤器灰斗、增加滤袋数量等措施以增加过滤面积,从而达到降低过滤器阻力的目的。
(1) 改造灰斗。根据方案设计,原灰斗以上部分全部拆除,仅保留原灰斗,并按照灰斗的倾斜角度增加1节上部灰斗,新增上部灰斗高度为2 188 mm,改造后的灰斗箱体尺寸为8 820 mm×5 502 mm,增加了灰斗的体积。灰斗采用厚度为8 mm的Q235钢板制作,在灰斗内部加撑管,并在灰斗外壁增加强筋。
(2) 重新制作过滤器箱体。由于原灰斗加高的基础上,过滤器箱体外形尺寸为8 200 mm×5 502 mm,箱体高度为6 700 mm,增加了箱体的体积,重新设计箱体,并采用厚度为8 mm的Q235钢板制作。箱体内部采用相应的防磨、防腐措施,同时保证箱体内部无积粉的平面和死角,以防止粉煤堆积后自燃而引起爆炸。
(3) 重新制作清洁室。采用厚度为6 mm的Q235钢板制作清洁室壁板,顶部设保温门并重新制作栏杆,检修门采用发泡硅橡胶密封条,以保证清洁室的密封性。
(4) 更换滤袋。全部更换C套过滤器滤袋,采用BRF- S550- stl- L型滤袋,规格为Φ130 mm×6 600 mm,每台过滤器滤袋数量调整由544条增至756条,过滤面积由1 455 m2增至2 049 m2,过滤风速由1.30 m/min降至0.92 m/min,过滤器阻力由1.5~2.0 kPa降至0.8 kPa以下。
(5) 更换笼骨。全部更换过滤器笼骨,笼骨的竖筋由8根增加至12根,保证笼骨的强度,以避免变形弯曲。笼骨材质采用Q235冷拔钢丝镀锌,笼骨数量由544条增至756条。
(6) 优化控制系统。重新设计新的控制系统,脉冲阀数量由原来的32只增加至42只。
3 改造效果
粉煤袋式过滤器是以干法进料的煤气化装置中的关键设备,目前在壳牌炉、GSP炉等装置中广泛应用,粉煤袋式过滤器设计满负荷运行阻力≤1.2 kPa;在运行航天炉装置中,实际运行过程中的过滤器阻力约为1.0 kPa。2013年9月15日,技改后的C套磨煤系统投入运行后,C套过滤器满负荷运行阻力<0.8 kPa,确保了磨煤系统总体平稳运行,同时延长了滤袋的使用寿命,避免了粉煤的泄漏,减少了环境污染,达到了预期的技改效果,经济效益和社会效益显著。