装煤推焦车推焦杆的修复与改进
2017-04-13况开蒙邓全生李开强
况开蒙,邓全生,李开强
(河南能源化工集团新疆众泰煤焦化有限公司,新疆阿克苏地区拜城县842300)
装煤推焦车推焦杆的修复与改进
况开蒙,邓全生,李开强
(河南能源化工集团新疆众泰煤焦化有限公司,新疆阿克苏地区拜城县842300)
通过改变推焦杆的整体布置,调整齿板,更换两侧边板等修复改进措施,解决了推焦杆长期使用中出现的接口开裂、齿板磨损、变形等问题。
推焦杆;齿板;修复;形变
1 问题
新疆众泰煤焦化有限公司配备的2×44孔TJL4350D型单热、下喷、废气循环捣固焦炉,设计能力年产焦炭60万吨,其中2台4350D系列装煤推焦车于2008年投入使用,2015年11月发现1#,2#装煤推焦车推焦杆变形,Ⅰ~Ⅱ段、Ⅱ~Ⅲ段、Ⅲ~Ⅳ段接口位置开裂严重(图1)。
图1 修复前的推焦杆
2 处理方案
推焦杆作为推焦车的重要部件,在长时间使用过程中会出现接口开裂、推焦杆变形等现象导致无法正常使用,重新购置推焦杆费用较高,为保证推焦工作顺利开展,决定更换1#装煤推焦车推焦杆,修复后安装在2#装煤推焦车上。
3 原因分析及修复改进措施
3.1 改变推焦杆的整体布置
如图1所示,改造前的推焦杆全长24 000 mm,共分为5段,长度分别为5700 mm,5600 mm,4000 mm,5400 mm和3300 mm。推焦杆在使用过程中,由于炭化室内外温差较大,温度的交替变化以及在推焦过程中推焦杆受到的反作用力,使得推焦杆出现上拱、下绕、以及接口位置开裂等现象。对此,考虑通过减少接口的方法改善接口部位开裂现象。
改造后推焦杆总长不变,改为3段,长度分别为14 300 mm,6400 mm,3300 mm(图2)。改变推焦杆第Ⅰ段长度的原因是:①炭化室长14 080 mm,温度1000℃左右,推焦杆深入炭化室部分温度频繁变化,易发生形变,将推焦杆深入炭化室部分设计为整体结构,可有效减少变形及接口开裂;②根据焦炉端台更换场所的现场条件,推焦杆第Ⅰ段长度≤16 000 mm,以方便更换;③每段推焦杆之间的接口位置应避免直接在支撑齿辊的上方,以保证推焦杆的稳定性。综合以上原因,最终将第Ⅰ段设计为14 300 mm。推焦杆后方支架可以满足使用要求,因此不需要对第Ⅴ段进行调整。
图2 修复改进后的推焦杆
3.2 调整齿板,更换两侧边板
检查故障推焦杆发现,两侧边板存在明显的变形且推焦杆齿板前端比后端磨损严重。更换推焦杆两侧边板、上下盖板,由于齿板采用ZG310-570材料,重新购买费用较高,将前后端齿板进行调换。为保证推焦杆第Ⅰ段的稳定性,每间隔3~3.5 m内侧加16Mn钢板作为筋板进行加固(图3),防止两侧边板受热形变,缩短推焦杆使用寿命。
4 装配注意事项
(1)装配推焦杆时,表面需在同一水平面,两侧面在同一垂直面,对接处高低差≤1 mm,间隙≤1 mm。
(2)与齿辊接触的齿条表面保持同一水平面,两齿板连接处齿距偏差在±1mm之内。
(3)下侧齿板、上侧盖板均采用铆接施工,按照铆接通用技术要求执行。
(4)推焦杆装配后,全长旁弯偏差≤8 mm,两端不允许有下挠,中部下挠≤15 mm。
图3 推焦杆内侧加固
5 修复改造效果
通过以上修复与改进,解决了推焦杆接口开裂、杆体形变等问题,改进后设备运行正常,为公司节省材料费用近30万元。
[1]雷长华.宝钢推焦车推焦杆在线更换、调整及焊接技术优化[J].企业技术开发,2012,(6).
[2]赵文革.推焦车推焦杆断裂修复[J].一重技术,2007,(4).
[3]覃昌勇.推焦杆火焰矫正技术的原理及应用[J].化工装备技术,2014,(8).
[4]赵国旗.推焦杆减振对策的ANSYS分析[J].科技与企业,2014,(6).
〔编辑 李波〕
TQ520.5
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.02.22