基于S7—300PLC的井深自适应技术在矿山建井提升机中的应用
2017-03-28李俊强封安波
李俊强 封安波
摘 要:在现代矿井提升机控制技术基础上,利用西门子S7-300系列PLC的强大功能,提出了矿山建井工矿下的井深自适应控制思路,构建了建井提升机井深自适应控制系统总图,阐明了井深自适应技术计算原理,并依据中煤依兰三矿建井现场工矿,编制了井深自适应计算逻辑程序,部署实施方案,实现了该技术在建井现场的成功应用。
关键词: S7-300 PLC;矿山建井;井深自适应
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.06.250
0 引言
开凿井筒是新建矿山地下工程实施的第一步,也是矿山筹建的重要一环。建井提升机承担着提升物料和运送人员设备的任务,建井过程中,要面临地下水、岩石等复杂的地质条件,因此,对提升机控制提出了较高要求。在传统建井提升机控制系统中,多采用绕线交流电机配套TKD调速控制系统,提升机操控司机对当次提升行程只能通过井工人员反馈,并通过打点信号和定点视频影像做出判断并进行手动控制,存在加减速不平顺和停车位置不精准问题,提升质量和效率往往因人而异,凿井深度不断变化对司机应变存在考验。随着现代电力电子和PLC技术的不断发展和推广,目前建井提升机的驱动调速越来越多的使用变频器,操控和行程计算采用PLC技术,在此基础上,井深自适应技术的提出适逢其时。
1 矿山建井提升机控制系统总体结构
在图1中,提升机一般为单绳缠绕式提升机;电机多采用绕线式交流异步电机或鼠笼式交流异步电机;编码器为每周2048脉冲的高精度增量式编码器;主控采用西门子S7-300系列PLC;上位机安装有基于winCC设计的监控系统;操控台上设置有手柄及各种控制开关,且具有系统状态显示和故障告警指示功能;变频器接受主控PLC控制命令和速度给定信号实现对电机的变频驱动。
2 井深自适应技术计算原理
2.1 编码器单位脉冲米数计算
钢丝绳规则地缠绕于提升机滚筒上,滚筒直径约等于缠绕直径。增量式编码器安装于电机或滚筒轴端,跟随转动。如果编码器采用和滚筒直连方式,则滚筒转动一周,编码器生成2048个脉冲;如果编码器和电机直连或安装于其它机械部件上,则需考虑减速比。
假设,滚筒直径为,减速比为,编码器单个脉冲对应的米数为,则可得出下式:
2.2 提升机实时行程计算
假设提升机起动时,编码器脉冲数为,启动后编码器的实时脉冲数为,则可得出当前提升机的实时行程。
2.3 提升机实时速度计算
由于提升机实时速度不断变化,为提高计算精度采用了时间增量的概念,时间增量越小,计算精度越高。受限于PLC的中断时间,一般时间增量取200ms。假设,某个时间增量区间内起点脉冲数为,终点脉冲数为,则可得出实时速度。
2.4 井深自适应判断
假设,当提升容器位于井口齐平位置时,井深为,编码器脉冲数为零,提升容器自井口齐平位置下行,编码器随之转动,脉冲数不断增加。若将当前开凿井深定义为,提升容器下放至深度时,编码器生成脉冲数为。当开凿工程继续向下进行,开凿深度变为,对应编码器脉冲数为,此时,,。在PLC中,通過对比逻辑判断,将覆盖,成为新的井深值,寄存于数据块中。
2.5 速度运行曲线的自适应动态变化
建井提升机控制系统中,S7-300 PLC功能之一是生成运行速度曲线,运行速度曲线由加速、匀速、减速、爬行等四个阶段,分别由加速度、速度限幅、减速度和爬行速度来确定。下面,逐个分析其计算原理。
(1)加速度的确定。当开凿井深较小时,由于提升行程短,加速度赋值较小,随着井深的的不断增大,为提高提升效率,加速度也不断增大。本文中,将设计井深分为4个区间(对于超大井深可适当增加区间数),分别对应加速度、、、。
(2)速度限幅的确定。定义速度限幅为,设定一个合适的系数,与不断更新的井深值形成一定的比例关系。
(3)爬行速度的确定。定义爬行速度为,爬行行程为,一般建井工矿下,爬行速度可确定为,爬行行程根据井口装置状况进行确定。
(4)减速度的计算。定义减速度为,根据建井工矿确定减速点后,减速行程即可确定为,减速度的大小主要取决于速度限幅,因此可依据下式计算。
3 结语
井深自适应技术在矿山建井提升机上获得成功应用后,极大地简化了操作司机的手动操作步骤,缓解了司机的工作压力,显著提高了提升效率,从起停车稳定性、加减速平滑度、近井口爬行平稳性等方面相较于TKD调速系统有明显改善,另外,在提升机运行安全上也有较大改观。