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关于正丁烯异构化反应器应用

2017-03-20唐闯盘锦和运新材料有限公司辽宁盘锦124221

化工管理 2017年6期
关键词:异构化丁烯进料

唐闯(盘锦和运新材料有限公司,辽宁 盘锦 124221)

关于正丁烯异构化反应器应用

唐闯(盘锦和运新材料有限公司,辽宁 盘锦 124221)

本文介绍正丁烯骨架异构化应用于碳四综合利用装置,将原料中的正丁烯利用骨架异构反应生成含有异丁烯的反应产物,送入MTBE装置进行合成反应,生成MTBE(甲基叔丁基醚)。

正丁烯;异丁烯;异构化装置;影响因素

含有正丁烯的混合物料通过Z系沸石催化剂,进行高温常压反应,生成含有一定浓度的异丁烯的混合产物,反应为微放热反应,副反应主要为丁烯的二聚和裂解,并产生一定量的积碳。此反应器在实际应用中采用三开一备的模式,运行的三台反应器采用不同的控制温度。当反应器初投用时,采用较低的反应运行温度,随着催化剂的活性降低,不断的提高反应运行温度,以提高反应的活性,当反应器温度提高至最高运行温度时,若反应器活性依旧无法满足生产要求,则切出反应系统,利用生产系统进行催化剂再生。

1 反应机理

异构化反应机理复杂,国内外专家提出多种反应机理,本报告选用两种较典型的反应机理。

1.1 单分子反应机理

由丁烯与分子筛上的氧原子发生作用,生成丁氧基复合物的机理,同时,其中的甲基可发生分子内转移反应;丁烯和分子筛上的质子发生作用,反应形成伯碳鎓离子的异构化反应,并具有类甲基环丙烷中间产物。如下图

图1 丁烯异构化的单分子反应

1.2 双分子反应机理

酸性分子筛催化剂提供一个质子给予丁烯,先形成仲碳离子;

仲碳离子可能与自身异构发生二聚反应,生成一个异丁烯和正丁烯,同时产生一定量的副产物丙烯和戊烯生成;

也有可能与另1个丁烯分子发生二聚反应,裂解得到两个异丁烯

二聚反应的竞争导致形成支链的C8分子,这些分子通过伯碳离子或叔碳离子容易骨架异构为更多的分子。

由于反应机理的复杂性,不同催化剂体系引用不同的反应机理,本装置反应是主要产生异构化反应产物,反应前期产生较多的重组分产物、C3轻烃、C5产物,因此,选用第二种反应机理。

2 反应情况

本装置采用进口催化剂,反应效果较好,催化剂单程寿命45天~90天,异丁烯收率38~45%,反应选择性50~90%,总寿命24月。在反应器投入时,催化剂拥有较高的吸附热,在短时间内反应器温度达到最高150℃以上,消除吸附热后,反应器拥有较高的活性,反应器主反应和副反应收率都较高,但是选择性较低,为最低值50%,随着反应器运行,初期反应器选择性上升较快,主反应收率下降不明显,反应选择性能在几天内上升到75%,上升速率越来越慢,最终到反应结束时,反应选择性达到90%,催化剂在使用过程反应效果较好,反应稳定,收率较高,再生效果好,基本满足生产需要,但是在投入初期,反应器选择性较低(50%),产生大量的重组分,造成了大量的丁烯损失,使得装置MTBE产量大量降低,增高了装置的丁烯单耗,对装置造成了一定的经济损失。

虽然装置运行时间较长,自投产以来,已运行多年,催化剂再生周期已经有很多次,累计了较多的生产数据,使得反应产生的重组分有所降低,但是反应初期问题依然明显。因为装置生产条件多变,装置一直在进行生产优化,不同反应器内催化剂的活性表现有所差距,所以在统计的数据中,几乎很难找到两组同中生产工况的参数对比,缺少系统的数据分析,异构化反应器的数据统计并不全面,因此造成了反应器数据分析的不利条件。因为反应器三台进料,装置总进料负荷调节,但是反应器单台进料流量无仪表测量,因此反应器进料分配无从得知,也对分析造成了不便。而主反应的变化速率不明显,在一个生产周期内,主反应的收率变化不大于2%,因此,可不考虑主反应的变化趋势。装置的上游及下游丁烯收率基本能达到95%和96%,而异构化的选择性在投入前期和后期在72~88%之间波动,对装置丁烯收率影响较大,如何降低异构化副反应,提高选择性,降低丁烯单耗,成为装置提高单产量的关键。

3 影响因素

从理论上讲,异构化反应器的影响条件包括进料浓度、操作压力、原料杂质。

(1)进料浓度:因为在实际生产中,进料浓度由上游决定,因此,此操作参数不可调节。

(2)操作压力:主反应属于分子数目不变的反应,副反应属于分子数目减小的反应,因此,反应器压力的提升不利于选择性,因此,反应器采用较低压力的操作,工艺上可满足的最低压力

(3)杂质的影响:异构化催化剂的杂质要求较高,杂质明显对反应器造成活性的影响,因此,原料的杂质一直采用较高的标准控制。

综上所述,在日常反应器投入生产调节时,常采用进料量的调节和温度的调节,以控制反应的副产物的量。

4 改进措施

(1)生产优化,继续在生产中寻找更优化的反应情况,总结数据,做好技术分析,大胆假设,小心论证,提出合理的选择性变化假设,并通过生产时间进行验证,进一步优化反应操作参数。

(2)延长反应器的单程周期,在使用中,严格控制原料的杂质和反应器的升温速率,延长反应器的单程运行天数,保证高选择性天数的增加,使得总选择性上升,可降低烯烃损耗,但是同样会降低收率,将增大装置的循环量,增加异构化的循环负荷。

(3)寻求更好的催化系统,本装置采用进口催化剂,在使用过程中,发现不同批次的催化剂变现的催化活性及选择性不一样。

[1]摘自异丁烯技术工艺包.

[2]摘自正丁烯骨架异构化反应机理研究进展,刘丽、刘振华.

唐闯(1987-),男,满族,辽宁省阜新蒙古族自治县助理工程师,本科,盘锦市和运新材料有限公司,精细化工。

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