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低温加氢法粗苯精制工艺优化研究

2017-03-20蒲利鹏宁夏宝丰能源宁夏银川750027

化工管理 2017年6期
关键词:硫含量产率入口

蒲利鹏(宁夏宝丰能源,宁夏 银川 750027)

低温加氢法粗苯精制工艺优化研究

蒲利鹏(宁夏宝丰能源,宁夏 银川 750027)

针对粗苯低温加氢法精制装置工艺过程进行研究,通过对粗苯原料质量、主要装置控制参数、产品产率等数据进行分析,结合实际生产找出影响三苯产率的主要因素,并给出合理优化方案。

粗苯;低温加氢;优化方案

粗苯是炼焦煤气净化的副产品,经过精制后可以得到的苯、甲苯、二甲苯等重要有机化工原料。本文针对国内某粗苯气相低温加氢装置生产情况,对三苯产品产率及总液产率未达到设计指标的问题,对原料质量、加氢反应条件、工艺控制参数等方面进行研究分析,找出主要影响因素,并给出合理优化方案。

1 装置主要影响因素

该装置自投产以来运行稳定,产品合格。由于市场上粗苯原料紧缺,加工的绝大部分原料为上游焦化厂生产的两种高硫粗苯。该粗苯因炼焦配煤成分及焦化化产工艺流程原因,其含硫量远远超过装置设计指标,限制装置加工能力,影响产品质量及产率。

表1 原料粗苯的组成对比表

2 反应条件分析

原料经预加氢及加氢反应,两级反应属于分子数减少的放热反应,反应主要受温度、压力、催化剂、空速、氢油比影响。

2.1 温度影响

因为两级加氢反应的镍-钼和钴-钼催化剂活性非常高,所以系统温度对其性能的影响较大,同时它们对温度的变化也非常敏感[]。

预加氢、主加氢反应器内发生的加氢反应大部分是放热反应,从热力学角度来看,其他条件不变的情况下,降低反应物温度有利于加氢反应的正向进行,加大反应深度提高各类杂质的转化率,并提高产品质量。但温度的降低同时也会加快副反应,造成甲基增加、芳烃损失,影响三苯产率。

从反应动力学角度考虑,随着反应温度的升高反应速率增加,使反应平衡时间缩短。但反应温度的提高,会降低反应转化率,影响产品质量。同时未反应的不饱和烃容易发生聚合反应,使稠环化合物缩合生焦,增加催化剂床层上的积碳量,使催化剂的活性降低,缩短催化剂的使用寿命。过高的温度可造成催化剂的烧结,从而永久性损坏催化剂。

图1 主反应器入口温度与三苯产率关系图

由于原料粗苯中噻吩等杂质含量高,适当降低反应温度,以提高反应转换率。但随着反应进行,产生的热量放出,反应温差增大,影响转化率。随着主反应器入口温度升高,三苯产率明显下降,在入口温度升至278℃后,下降速率更加明显。主反应器入口温度尽量控制在270℃以下,但为保证轻苯中噻吩等杂质的脱除,又不能将温度降的太低,否则纯苯、甲苯产品中硫含量会超出规定指标。综合考虑,在保证产品质量的前提下,尽可能的降低副反应发生程度,以保证三苯产率,生产操作时,将预反应器入口温度控制在203±2℃左右,主反应器顶部的进口温度在273℃至277℃范围内。

2.2 压力的影响

加氢反应本身是一个体积缩小的反应,在其他条件都不变的情况下,增加系统的压力,反应平衡将会正向移动,这会使得加氢反应进行得更彻底。从动力学的方面来考虑,通过增加系统的压力,提高反应物分压,将会加快反应的进行。另外,增加系统压力可以抑制副反应的发生,这对于提高产品的质量也将是有利的。但考虑设备长周期稳定运行,反应压力也不宜过高,生产过程中将预反应器入口压力控制在3.0 MPa,主反应器入口压力设定在2.8 Mpa。

2.3 空速的影响

提高反应气体空速,会使加氢反应装置的处理能力增加。如果空速过高会使一部分物料来不及充分接触与反应,使转化率降低,同时也可能引起床层温升太大,影响三苯产率。生产过程中将轻苯进料量控制在7000~8000 kg/h。

2.4 氢油比的影响

氢油体积比指的是加氢进料中需氢量的相对大小。它主要是以加氢进料的化学耗氢量为依据。从化学平衡的角度考虑,提高氢气的用量将会有利于产物加氢速率的提高,有利于杂质充分加氢反应。但是反应物中较高的氢气分压,在另一方面也会加快芳烃的加氢,造成三苯产率降低。在氢分压大于2.08 MPa后三苯产率明显降低,故生产中将氢分压控制在1.8~ 2.1 MPa。

3 原料质量影响及措施

所加工的自产粗苯原料中硫含量含量远远高于设计值的6 g/m3,其中一期粗苯硫含量在12 g/m3,二期粗苯硫含量高达49 g/m3,从加氢反应原理不难得出,为保证三苯产品的质量(总硫≤1 g/m3),必须加大反应程度,才能保证二硫化碳、噻吩的脱除,反应程度的加大进而导致副反应芳香烃氢化增加、氢气补充量增加、酸性气排量增加等,进而影响装置三苯产率及总液产率。

图2 粗苯原料总硫-三苯产率散点图

从图中可明显看出随着原料粗苯的硫含量的增加,三苯及总液产率明显降低,在总硫大于20000 g/m3时,三苯损失逐步加大。

根据以上分析并结合装置产氢能力(750 m3/h),认为将原料总硫控制在20000 g/m3以内,可以将总硫对产率的影响控制在一定范围。

根据焦化装置两种粗苯产量及质量,按照硫含量按比例进行掺配,以控制进料粗苯总硫含量,经充分混合后再进料加工。

4 结语

由于目前我国原煤性质差异和各焦化企业粗苯回收装置不同,原料粗苯中各组分含量变化较大,且粗苯中的总硫含量越来越高。低温加氢粗苯精制装置对加工硫含量较高的粗苯产品,将总硫含量控制在2.0%以下时,产品的总液产率及三苯产率可以控制在较好的范围内。

加氢反应中,主反应温度对三苯产率影响较大,在主反应入口温度升至278℃后,三苯产率下降明显,在保证产品质量的前提下,将主反应入口温度控制在270~275℃,稳定三苯产率。

控制好新氢补充量,氢分压升高,副反应逐渐增加,三苯产率降低,生产中应将氢分压控制在1.8~2.1 MPa之间。

[1]李健,耿瑞增,侯丽伟.焦化粗苯加氢反应条件的分析[J],燃料与化工,2009,06:45-47.

蒲利鹏(1986-),男,汉族,河北,本科,助理工程师,毕业于中国石油大学(北京),就职于宁夏宝丰能源公司,化学工程

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