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菲迪亚C20数控系统常见故障与处理

2017-03-16孙浩

科技创新与应用 2017年5期

摘 要:文章以我公司的GMC4080wmh数控龙门铣为例,说明FIDIA C20数控系统的常见问题与处理方法。

关键词:FFB总线;IrDA通信;光栅尺;绝缘击穿

1 机床基本情况

本机床的CNC采用基于工控机的意大利FIDIA C20数控系统,其与FIDIA数字驱动和PLC CC10通信模块之间的通信通过FFB高速总线控制板和 FFB总线进行,并且数控加工时也通过该环节对数字驱动进行控制。PLC CC10通信模块与其他模块之间的通信,是由IrDA远红外线接口完成。驱动器采用的是FIDIA公司的X_POWER系列数字驱动。伺服电机采用的是德国西门子公司的IFT7系列同步电动机,光栅尺采用的是德国海德汉公司的LB382C电压增量型。

2 故障处理

2.1 FFB总线故障及处理

FIDIA数字驱动的轴控板上,有两个RJ45的FFB插口为FFB提供链接,由于该接口为普通插拔式所以出故障的概率比较高。

2.1.1 某日机床系统报警

ELX032 CONTROLLER LUX 00 NO MORE RUNNING,ELX070 ALARM LUX01:TIMEOUT。怀疑是CC10模块硬件故障导致,但是更换新模块后,故障依旧。分别对PLC模块供电和接地进行检查后,未发现问题。检查数字驱动接地和伺服电机电缆屏蔽层时,也未发现问题。于是怀疑是FFB总线的问题,将FFB总线全部拆下后,注意检查未发现断线,并且接地层没有损坏。但是数字驱动上的RJ45插口和FFB总线的RJ45插头比较脏,用无水酒精彻底清洗,重新安好后,上电故障消除。

2.1.2 某日机床系统报警

FFD_009 DRIVE N1 DSPHANDLER INTERNAL ERROR:FDD FIELD BUS TRX ERROR,ELX_002 NO DIGITAL INPUT ON LUX01.10,FCN379 FAILED TO INITILIZE THE INPUT BIT.用例1的办法处理后,故障依旧。于是将FFB RJ45总线全部拔下后,仔细检查发现某些RJ45的插头和数字驱动相应的插座的金属触点被氧化了,于是用特制的工具将其去除,并且在接线的过程当中采用连接一根线用万用表进行校线。目的是防止因插头的位置发生变化造成FFB总线的链接中断。将FFB RJ45总线全部链接完毕后上电故障消除。

2.1.3 对于例1和例2的故障进行相应的处理后,上电时如果系统依然报警这时候应该查看FFB总线控制板上的DL2绿色FFB通信传输指示灯,如果该灯亮则说明FFB总线连接无误,仅需在USER INTERFACE 界面的SERVICE选项中选择INIT(初始化)进行系统刷机即可。

2.1.4 机床在正常加工过程中经常“掉电”并且系统报警

WCN030 CNC DISABLED.对相关数字驱动和PLC模块检查后未发现问题,但是在检查FFB总线的时候却发现它和电动机的动力电缆被布线在一个线槽内,过大的电磁干扰导致FFB通信出错。所以将所有FFB总线沿着电柜进行布线并在CNC的FFB总线控制板和PLC CC10通信模块的FFB接口附近将铁氧体磁环套在总线上,目的就是最大限度降低電柜内的各种设备对总线的干扰,上电后故障消除。

2.2 PLC模块的故障及处理

PLC各个模块之间的通信,是由IrDA远红外线接口来完成。各个模块被卡槽固定在安装导轨上,一旦松动通信就会受到影响,进而导致通信中断。

2.2.1 某日系统报警

ELX032 CONTROLLER LUX 00 NOMORE RUNNING。检查FFB总线,未发现问题。于是怀疑是硬件问题,将其拆下后检查发现,CC10卡槽内的接地片位置改变,造成接地不良,将地线压直接在FFB总线接口的紧固螺丝上,上电后故障消除。

2.2.2 某日机床“掉电”系统报警

FCN001 LUX1-#9 BOARD NOT PRESENT ,LUX1-#10 BOARD NOT PRESENT,检查时发现PLC模块组一段的紧固端子脱落,造成整个模块组中的模块不同程度的松动,在机床龙门开动的过程中模块位置改变导致通信中断。将脱落的紧固端子重新安好并用扎带将PCL模块全部再次加固,上电故障消除。

2.2.3 PLC模块的远红外线接口脏也会出现上两例的问题,将出问题的模块拆下,然后,将其外壳拆开,用无水酒精彻底清洗红外线接收与发射头。并且用清水将接口塑料片也清洗干净。

2.2.4 某日,机床在加工过程中突然停机,并且机床操作面板上的指示灯全部熄灭,按钮全部失效。它们是通过2块SLU10串行通信模块进行数据交换,在检查的过程中发现,其中一块的L3串行通信指示灯熄灭,L2无串行通信指示灯亮。怀疑是SLU10到TFT操作面板之间的通信电缆的问题,检查时发现机床操作站水平拖链内的一根通信电缆已经破皮,并且部分芯线接地。将其恢复绝缘后,机床正常工作。如果没有其他原因的话,可能是模块本身的硬件问题,更换新模块,即可解决。

2.3 驱动故障及处理

2.3.1 某日机床无法正常上电,并且系统报警:IFD047 DRIVE N7 ALMSHOW TIME:ALARM IN MEMORY ALM:[ALM_SEN2_CO

S2_RIG_ERROR]:AUXILIAR ENCODER SEN2+COS2 OUT OF RANGE.FCN178 YM TRANSDUCER FAULT.此报警是关于Y轴光栅尺尺头硬件的。于是对尺头信号反馈电缆以及相关插头等进行检查,但是未发现问题,更换新尺头故障依旧,所以怀疑是轴控板的光栅尺接口出问题了,更换轴控板后机床正常工作。

2.3.2 某日机床干活时,电柜内传出一声巨响后,系统“掉电”并且重新启动后系统报警:WAITING FOR SYSTEM POWER .对主伺服驱动检查后发现其交流侧3个快速熔断器坏了2个,将其全部拆开进一步检查,发现直流母线电解电容器电路板上,有一层薄薄的铸铁粉尘,正是因为这个原因,才导致了电路板的绝缘击穿。用干燥的压缩空气,将整个驱动的电路板彻底清理干净,然后,用无水酒精进行彻底清洗后,更换损坏的快熔。对其他驱动也做了同样的检查,发现600V总线侧快熔全部损坏,对其采用对主伺服的相同的处理方式处理后,将驱动全部安好,上电故障消除。本次故障的原因,是由于机床电柜的制冷空调损坏,导致系统超温报警,操作者为了省事就将电柜门打开,造成了铸铁粉尘的进入,从而导致了事故的发生。

2.3.3 某天系统报警:IFD047 DRIVE N4 ALM:[ALM_MOTOR_OVLD]:MOTOR OVERLOAD(I*T)/WARNING IN MEMORY ALM[ALM_WARN_TARGET_CURR]:CURRENT OVER LIMIT.报警的坐标是X龙门轴中的XG伺服机。对龙门滑座进行浮起检测时,未发现问题。这台电机带有直流24V抱闸,检查抱闸线圈以及24V直流电源和相关电缆也未发现问题,所以把怀疑的目光,投向了控制抱闸的继电器上,检查发现,触点被烧损,更换继电器后故障消除。

2.4 系统故障的处理

由于CNC是基于工控机的数控系统,所以它也会出现和家用电脑一样的问题。最好的解决办法就是将在系统正常工作时候的C:\FIDIA文件进行备份。

例如,某日机床开机后无法进入USER INTERFACE,并且,系统提示WAITING FOR SYSTEM UPDATE。 这有可能是C:\FIDIA\CNC文件夾内的某个文件丢失所致,将备份文件夹内的同名文件,拷贝到C:\FIDIA文件夹内,便可重新进人USER INTERFACE。有时候,也可能在加工的时候,系统突然死机,这时可利用系统自带软件PC POWER LOADER,对系统的CNC的CPU板进行刷机,然后系统便能正常工作。

3 结束语

FIDIA C20数控系统的抗干扰性能比较差,并且对加工环境的要求比较高,所以在处理故障的时候,不仅要及时解决,更重要的是做好预防措施。

参考文献

[1]FIDIA I/O LUX TECHNICAL DESCRIPTION AND INTERFACING MANUAL MDO1627-1.0.

[2]FIDIA S.p.a.San Mauro Torinese Italy March 2007:21-52.

[3]FIDIA C CLASS INTERFACING AND HARDWARE TECHNICAL DOCUMENTATION MDO1611.

[4]FIDIA S.p.a.San Mauro Torinese Italy June 2006:3-21.

作者简介:孙浩,男,工作单位:北方重工集团有限公司重大部件加工分公司,职务职称:工程师,研究方向:数控机床及普通机床的电气维修与改造。