浅谈修井工艺配套技术的应用
2017-03-04王敏大港油田第二采油厂河北黄骅061100
王敏(大港油田第二采油厂,河北黄骅061100)
浅谈修井工艺配套技术的应用
王敏(大港油田第二采油厂,河北黄骅061100)
随着油田的不断开发,油藏类型的多样化,油水井井况的复杂化,导致修井工艺技术所面临的问题也逐渐增多,本文针对井口受损,套损套变,高含水,出砂等问题井采取相应配套技术的应用进行分析总结。
井口恢复;井筒处理;油藏改造
1 修井工艺现状
1.1 井口受到破坏,增加了井控风险
所研究区块中部分简易封井的油水井,可查资料有限,或时间较久封井器等型号丢失或有误,造成打捞封井器困难,井口处理难,为井控安全、施工作业顺利实施提出了挑战。调查研究区块375口长停井(包括探井、预探井等),268口井采取简易封井器、注灰封井口、涵罩、盲板等方式封井,占比74.4%。
1.2 套损套变井类型复杂,增大了工艺修复的难度
所研究区块套损油水井57口,占开井数的15.6%,其中带病生产井45口,受套变井影响,损失的油层数145层,存在着安全隐患。另外一方面套损套变井类型复杂,存在弯曲、错断、破裂造成修复难度大。
1.3 油井高含水需求长效堵水工艺
随着注水开发的延长,水井与油井间的大孔道逐渐加大,注入水沿大孔道、高渗透层突进,造成了油井的含水偏高,研究区块含水高于90%以上的油井156口,占开井数的52%。
1.4 油水井出砂严重,制约了油田开发效果的提高
随着油田的开发,出砂严重而导致无法正常生产的现象凸现出来。主要集中在A区块明化、馆陶层系,刘官庄东营、馆陶层系,歧127、歧56-5井区明化层系,今年以来发现出砂现象51井次,其中由于出砂严重无法正常生产井5口。
2 修井工艺配套技术的应用
2.1 井口安全可控恢复技术
所研究区块封井井口一般为简易井口、封井器、盲板等,存在不同程度的井口套管头、套管短节、油、表套管损坏以及扣型标准不同一问题,不仅给井口恢复带来难度,作业时难以恢复井口,存在一定的井控风险,针对这类问题结合实际情况采取井口打孔放压,其原理是通过密封装置达到密封的作用,钻头打孔后,通过泄压管线放压、排放废液,安全可控的恢复井口。
2.2 综合处理井筒技术
2.2.1 解卡打捞及落物处理配套技术
2.2.1.1 空心杆内冲解卡技术试验应用
由于油井管柱内结蜡、出砂、泄油器砸不开、水井调剖剂返吐等原因,在修井时经常遇到洗井不通或油管不返液等现象,起出管柱困难不仅影响施工进度,而且情况严重时还会造成气顶溢油污染事故。为此引进了空心杆内冲工艺,经几口井的现场试验,该工艺可实现油管内洗井、清蜡、脱油气、冲砂的目的。
2.2.1.2 聚能切割技术在大斜度井解卡中的应用
埕32X1井堵层单采。下铣锥扩眼,提管柱卡,活动解卡450KN未开。采用空心杆内冲,在2657m切割,过油管射孔后,最终成功解卡。
2.2.1.3 套磨铣技术的试验应用
所研究区块部分井井筒、层位状况复杂,钻塞过程中发现石块等不明杂物,特别是灰塞中夹杂金属,导致套铣、钻塞失败,针对此情况引进新型套磨一体化工具,成功实现9口井筒处理,单井减少占井周期5天。
2.2.1.4 井下工具防卡配套的应用
出砂井应用油管分离器、TF安全接头防砂卡工具12井次;水源井、电泵防垢技术9井次,可对比免修期延长135天;优化简化井筒,在歧南7-18等2口井上试验应用丢手+封隔器工艺,降低偏磨、管柱卡风险。
2.2.2 套损套变井修复配套技术
目前所研究区块的套损井修复主要应用5种修复工艺技术。机械整形扩径技术主要应用在椭圆变形、缩径在10%范围内套管未破裂、以及小井段弯曲的井上,处理得当可恢复到原径向尺寸的95%以上。取换套技术主要用于水泥返高以上严重套漏、变形井的修复,该工艺修复彻底。堵漏技术基本适应了油水井堵漏的需要,水泥返高以上浅层套漏封堵的效果欠佳。套管补贴技术主要用于破损严重的套损井的修复。侧钻技术针对成本较高、工艺难度大的井应用。
2.2.3 多样化清砂工艺的应用
常规冲砂工艺:油管+泵筒笔尖;漏失地层冲砂工艺:暂堵剂+油管+泵筒笔尖,捞砂,低密度微泡;严重漏失无法建立循环的地层冲砂工艺:封堵漏失层。
3 油藏改造配套技术
3.1 优化储层改造工艺
针对生物灰岩岩应用复合有机酸、层间差异较大的井应用自转向酸体系,中高渗砂岩油藏、油层污染,开展土酸酸化技术,并优化用量以及施工参数方面。针对油层吸收量低甚至无吸收量的生物灰岩油井,施工方因无法匹配车组而实施不了酸化,为此先替酸液浸泡油层,打通进液通道,降低酸化压力,再进行挤注酸液的方案,成功实现酸化。
3.2 差异化防砂工艺应用
根据油藏类型、井况差异,在采水井、水井、稠油井、大斜度井上开展固结剂防砂、高压充填、树脂砂等技术,共实施油水井防砂17口。
3.3 规模推广封堵工艺治理高含水
3.3.1 针对不同地层特点优化堵剂体系
充分了解地层孔隙度、渗透率等情况,堵剂中添加合适比例的纤维、颗粒材料,使堵剂挤注过程中接触地层后压力快速上升,防止堵剂大量进入地层造成对油层的严重污染。
3.3.2 地层清洗工艺试验应用
近年来,发现长停井、稠油井封堵成功率较低,通过跟踪分析发现造成失败的原因有挤不进和粘不住两方面,针对此问题创新应用地层清洗技术,提前做好清洗剂与地层配伍性试验,将胶质沥青质等沉淀附着物利用油包水方式清除,清洗过后再进行封堵。
3.4 油层保护技术在维护性作业中的应用
通过优化工艺设计,推进油层保护工作,对于重点井、高效措施井、漏失井进行射采联作技术、油层保护液、下捞砂泵、低密度微泡修井液冲砂等措施共计146井次,维护性作业产量恢复率提高到90%以上,影响产量逐年降低。