APP下载

西区纯油区弱碱三元复合驱效果分析及认识

2017-03-04李文晶大庆油田第一采油厂第三油矿黑龙江大庆163000

化工管理 2017年2期
关键词:流压油区水驱

李文晶(大庆油田第一采油厂第三油矿,黑龙江 大庆 163000)

西区纯油区弱碱三元复合驱效果分析及认识

李文晶(大庆油田第一采油厂第三油矿,黑龙江 大庆 163000)

为了保证三元复合驱的开发效果,需要建立一套细致的参数设计及跟踪调整方法。在论述区块整体开采特点的基础上,通过深入分析影响西区纯油区弱碱三元复合驱开发效果的主要问题与矛盾,明确了整体跟踪调整思路及管理方法,并提供了调整依 据,力争最大限度提高采收率,最终取得了一定的开发效果。为以后的区块开发提供了一定的借鉴作用。

三元;注入参数调整;个性化设计;含水下降

西区二类下返位于萨中开发区西部纯油区,开采层位葡Ⅰ5~葡Ⅱ10,含油面积4.96 km2,地质储量913.21×104t,孔隙体积1926.786×104m3,于2011年8月新井陆续投产,共有油水井296口,2012年6月进入空白水驱阶段,2014年2月注入聚合物前置段塞,2014年6月注入三元主段塞,2015年10月达到见效高峰,2016年6月转三元副段塞。截止目前,累计注入溶液量657.1019×104m3,累计注入PV:0.436,见效112口,见效比例74.2%,单井累计增油1830t,单井日增油2.7t,含水下降4.9个百分点,取得了一定的开发效果。

1 不同阶段采用不同的注聚方法及与相匹配的注入参数

1.1 空白水驱

该阶段平面纵向矛盾突出,重点通过细分注水,减小压力、速度差异,为投注做好衔接和准备。既有利于缩小层间差异,又避免注聚过程中集中分注作业破坏压力场、浓度场及注采平衡。

1.2 注聚初期

该阶段停注低渗层,避免堵塞;对中高渗透层实施高粘低速注入,实现选择性调堵。采油井辅以流压调整,控制聚合物沿高渗透高含水方向过快突破

1.3 含水下降期

该阶段中高渗透层调驱段塞已经形成,在注入压力达到低渗透层启动压力时,打开低渗透层段,降粘提速,努力实现均衡注入。同时采油井辅以压裂引效措施,最大限度实现井层间均衡受效。

1.4 含水回升期

该阶段聚合物沿高渗层开始突破,剖面反转,此时下嘴子细分调整,控制突进层,加强低注层;采油井辅以流压调整和反向调剖,减少高见聚方向采液速度,提高聚合物效率

2 区块进入主段塞后面临的问题

2.1 平面上,井点间压力不均衡,注采比偏低,压力系统不合理

区块整体产液速度偏高,注采比低,采液速度达到0.22PV/ a,高于注入速度0.20PV/a;月注采比低仅为0.85;流压水平低,平面调整难度大;地层压力为9.7MPa,呈上升趋势但水平依然较低,总压差仅为-2.0MPa。

2.2 前置段塞结束,剖面动用相对较差,层间矛盾突出

前置段塞结束时,有效厚度动用比例53.6%

2.3 见效不均衡,部分井组见效缓慢,部分井组采聚突破、含水回升

见效高峰期过后,仍有部分井未见效,一部分含水已经呈回升趋势

2.4 区域内水驱采油井,见剂见效明显,水驱干扰严重

西区纯油区水驱井网共有油水井522口,其中开采聚驱目的层井269口,从分布情况看,遍布全区。水驱未封堵井整体上产液量保持稳定、产油量增幅达到18.0%,高于全区平均水平;水驱已封堵的采油井封堵后整体产液量下降、产油量下降、含水基本稳定。

3 调整思路及做法

3.1 是注入参数匹配调整,保证注入能力,扩大波及体积

注入三元主段塞梯次降粘,启动中低渗透油层,最大限度扩大波及体积,针对注入压力高井及时调整参数,保证连续注入;有压力空间井提浓提速,提高供液能力;针对采聚突破井组及时提浓。2015年至今共调整注入井方案585井次。

3.2 是加大注入井分注措施,提高油层动用程度

为减小层间差异,提高中、低渗透层动用程度,促进油井均匀见效,适时对注入井实施分层注入,目前全区分层井共85口,分注率62%。

3.3 是降液提速,保证注采平衡,构建合理压力系统

为保证合理压力系统,针对注采比低、流压水平低的区域适当降液;针对压力空间大区域,提速提浓。

3.4 是加大注采两端增产增注措施,提高注采能力,促进油井见效

注入端压裂38口,油压下降4.3MPa,日实注增加814m3;采出端压裂38口,日增液1428t,日增油84t。

3.5 是针对采聚突破、含水回升井个性化调整,发挥平面调整效果,促进进一步见效

综合分析含水、采聚浓度、流压关系,采取井组内单方向高含水、高见聚浓度、低流压井点控制,井组内多方向突破注入端调整,改善局部井区聚合物突破、含水回升的状况。

4 调整效果分析

区块目前注入压力13MPa,与主段塞初期对比注入压力上升1.81MPa,全区井点间注入压力趋于均衡;吸水有效厚度比例68.4%,与前置段塞对比,提高了14.8个百分点,有效厚度1-2m的动用比例提高12.2个百分点;目前区块平均流压3.43 MPa,较调整前恢复0.62MPa,注采比有所恢复;目前见效井112口,见效比例74.2%,含水下降9.8个百分点;经过加药处理后,异常井比例和卡泵井比例均有所降低。

5 针对目前仍存在的问题制定相应的治理对策

5.1 西区纯油区受水驱干扰井数多,干扰程度大,封堵井数比例偏低,目前区块未见效井39口,主要受水驱干扰影响。

下步针对水驱干扰选择典型井区,对水驱井进行封堵,促进三元见效。

5.2 部分井含水回升采聚突破

下步针对采出井含水回升、采聚浓度突破问题:以井组为单元,按“高采聚高流压、低采聚低流压”标准,加大注采两端调整力度,采出井优化参数22口(下调9口,上调13口),注入井加强测试调整。

三元复合驱可以提高采收率,但开发过程中将面临各样的问题,各个阶段采用不同的注聚方法,针对各种问题实施相应的措施对策,可以提高整个区块的开发效果。

6 几点认识

(1)二类油层平面纵向非均质严重,过程中需根据不同阶段开发矛盾合理匹配注入参数,提高油层动用程度。

(2)按照启动压力确定分注时机,对于减小层间差异、改善剖面动用效果显著。

(3)弱碱三元驱结垢趋势不容小觑,防垢工作应当提前做,防祸于未然。

(4)优化封堵原则和标准,并保证封堵质量,有利于改善聚合物驱开发效果。

李文晶,女,黑龙江省大庆市人,毕业于东北石油大学石油工程专业,现工作于大庆油田第一采油厂第三油矿。

猜你喜欢

流压油区水驱
江汉油田破解老油区开发密码
特高含水后期油藏水驱效果评价方法
聚合物驱生产井流压特征规律分析及影响因素研究
M110区长8油藏合理流压研究
强底水礁灰岩油藏水驱采收率表征模型
新时期如何创新油区巡逻防控模式思考
夏店区块低恒套压下井底流压控制研究与应用
水驱砂岩油藏开发指标评价新体系
低矿化度水驱技术增产机理与适用条件
油田涉油犯罪案件情况调查分析