APP下载

泄漏检测与修复技术在全密度聚乙烯装置的应用

2017-03-04陈德昌李磊兰州石化公司研究院甘肃兰州730060

化工管理 2017年7期
关键词:聚乙烯法兰挥发性

陈德昌 李磊(兰州石化公司研究院, 甘肃 兰州 730060)

泄漏检测与修复技术在全密度聚乙烯装置的应用

陈德昌 李磊(兰州石化公司研究院, 甘肃 兰州 730060)

通过泄漏检测与修复(LDAR)技术对某公司全密度聚乙烯装置进行密封点检测与统计,对超泄漏阈值的密封点进行修复。通过现场检测统计,该装置共有9250个密封点,其中泄漏密封点113个,占总密封点的1.22%,漏点主要集中在连接器,阀门及法兰处。经装置相关人员的现场修复,113个泄漏密封点全部消除,消除率100%。

泄漏检测与修复(LDAR);密封点;减排

石化装置在生产运行过程中,由于设备密封泄漏而造成企业无组织排放,不仅会污染环境,而且造成能源损耗及加工损失等问题[1]。光化学反应的主要反应物为挥发性有机物(VOCs),它能与氮氧化物反应生成具有强氧化性的中间产物,如臭氧、过氧乙酰硝酸酯等[2-3],同时挥发性有机物还会产生灰霾及光化学烟雾等复合型污染[4]。

泄漏检测与修复(LDAR)是一项系统工程,主要控制企业生产全过程中的物料泄漏。通过移动式或固定检测仪器,检查生产装置中法兰等容易产生VOCs泄漏的密封点或进行定量检测,并在规定的期限内采取消漏措施,修复泄漏点,从而减少物料泄漏损失和对环境造成的污染[5]。本文以某公司全密度聚乙烯装置为例,研究该装置泄漏现状及VOCs无组织排放情况,详细介绍了LDAR技术的实施流程,并对密封点进行了全面检测和统计分析,确保泄漏点的及时发现与修复,最大限度的减少现场VOC介质的排放[6]。

1 全密度聚乙烯装置工艺特点

全密度聚乙烯装置生产技术是引进美国UNIVATION公司气相法聚乙烯专利,它采用冷凝态操作技术使产能得到很大的提高,使用多种不同的催化剂,可生产不同牌号的产品,随着茂金属催化剂的广泛应用,共聚型聚乙烯产品的应用领域被极大的拓宽了。本装置共引进16个生产牌号,其中涵盖了茂金属催化剂的生产牌号。

2 LDAR工作流程

项目组收集装置的工艺流程图(PFD)、管道仪表图(P&ID)、物料流程平衡图(表)、操作规程、主要设备表等资料,对每一装置或设施的管线或设备内的物流进行组份分析,核定该装置或设施是否应纳入LDAR程序范围。对纳入LDAR程序的管线上的组件,采用标记牌(Tag)对组件在装置的实际位置进行标识,用氢火焰离子化检测仪器对各密封点进行泄漏检测,检测出超泄漏阈值的密封点在规定的时间予以修复。

3 结果与讨论

(1)密封点计数分析 经过装置现场分析及核查,对非涉VOCs物流的管线和设备进行豁免,不纳入LDAR程序。全密度聚乙烯装置纳入LDAR程序的涉VOCs密封点共有9250个。

(2)密封点泄漏情况分析 密封点类型主要有阀门,法兰,连接器等七类组成,通过氢火焰离子化检测仪器现场检测,净检测值大于10000μmol/mol的密封点共有27个,属于严重泄漏,应尽快修复。超泄漏阈值(有机气体/蒸汽、挥发性有机液体≥2000μmol/mol,重液体≥500μmol/mol)的密封点共有113个,首次尝试修复不晚于超泄漏阈值确认后的5个工作日,完成修复应不晚于超泄漏阈值确认后的15个工作日。

4 泄漏原因分析及维修方法

(1)泄漏原因分析 ①泵轴封由于泵转子不平衡,转子组件轴向窜动量过大或密封端面损坏,导致进料或静压时泄漏或出现运转时的周期性泄漏。②阀门经过多次开闭操作后,会导致阀杆与填料的接触压力降低,由于预紧力不够和填料松动而造成泄漏。③法兰垫片容易出现老化、龟裂,导致法兰端面与密封垫片的密合不严。④开口管线与采样接口在日常监测及采样过程中使用比较频繁,控制阀门的内漏导致接口磨损与腐蚀。

(2)维修方法 ①通过叶轮及转子进行静、动平衡,转子轴向窜量符合要求,重新找正,并定期修理或更换动静环,减少泵轴封出现的泄漏。②阀门的管控一方面可采用无泄漏设计,如波纹管阀和隔膜阀等,另一方面,对于通过扭紧螺母无法消除泄漏的阀门,则要退出阀门上下游物料,打开阀门填料压盖或压板(取出压套),检查并更换阀门填料或阀杆。③法兰泄漏维修,一方面可以采取高性能密封件来减少泄漏损失,另一方面可通过扭紧螺母螺栓,消除泄漏,如果无法消除漏点,应该退出法兰上下游物料,并且更换垫片。④开口阀或开口管线泄漏,首先应查看末端阀门是否关紧。如果阀门处于关紧状态,但泄漏依然存在,就需要多加装一道阀门或根据管线、阀门的末端实际状况安装丝堵或盲板。

5 结语

①全密度聚乙烯装置共检测密封点9250个,超泄漏阈值密封点共113个,占总数的1.22%,泄漏损失量为5961.5kg。②泄漏主要集中在阀门,法兰和连接件处,通过坚固或更换高性能组件,采取焊接或采用盲板,丝堵等方式可以有效减少漏泄损失。③通过实施LDAR程序,能够保障工厂职工的健康和安全。许多挥发性有机物对装置现场的员工都具有危害,减少这些物质的排放可直接减轻对装置操作员工的伤害。④减少周边区域的环境危害。由于化工厂泄漏有机物的挥发性,会导致厂区及生活区长期处于有毒有害物质的影响下,通过长期积累,同样会危害到周边居民的身体健康,通过实施VOCs管控措施,可有效降低这些物质的排放量,减少对周边环境及居民的危害。

[1]江浩,周俊波,杨剑锋,刘文彬,陈良超,高姗.泄漏检测与修复技术在乙苯脱氢装置中的应[J],化学工程师,2016,6:56-58.

[2]唐孝炎,张远航,邵敏.大气环境化学[M].北京高等教育出版社,2006:221-231.

[3]王雪松,李金龙.人为源排放VOC对北京地区臭氧生成的贡献[J].中国环境科学,2002,22(6):501-505.

[4]傅家谟.二次气溶胶对灰霾贡献大[J].环境,2008,92:28-29.

[5]石化企业泄漏检测与修复指南[S].2015.

陈德昌,硕士,副研究员,主要从事VOCs管控技术研究。

猜你喜欢

聚乙烯法兰挥发性
铈基催化剂在挥发性有机物催化燃烧治理中的研究进展
法兰通联展览(北京)有限公司
法兰通联展览(北京)有限公司
挥发性有机物污染环保治理新思路的探讨
后吸收法交联聚乙烯制备及存储性研究
吹扫捕集-气相色谱质谱联用测定水中18种挥发性有机物
法兰连接中的接触分析
废弃交联聚乙烯回收利用研究进展
◆ 塑料管
Water is Found in Moon Rocks