汽驱停注后调整方向及对策
2017-03-03王威中石油辽河油田公司欢喜岭采油厂辽宁盘锦124114
王威(中石油辽河油田公司欢喜岭采油厂, 辽宁 盘锦 124114)
汽驱停注后调整方向及对策
王威(中石油辽河油田公司欢喜岭采油厂, 辽宁 盘锦 124114)
随着欢127西块蒸汽驱试验井组的规模不断扩大实施,经过长期注汽后,油井套损加剧导致油井井况变差,油井高含水生产,目前实施的8个井组于2016年7月6日全部停注,经过长注井不断注入蒸汽,停注后,部分油井见效,后期应用堵补等技术,挤灰封堵出水层,增加油井的产能。一定程度上提高区块油井的产量,达到弥补区块产量递减的目的。通过停注,降本增效取得一定的成果。
汽驱;稠油;堵补
1 背景
欢127块构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡南端上倾部位,向西南同千12块连为一体。主要开发目的层为兴隆台油层,油层平均有效厚度29.5m,储层为高孔、高渗型,孔隙度为32.7%,渗透率为1632.2×10-3μm2。其中西块重力泄水辅助蒸汽驱试验井组含油面积0.5593km2,地质储量369.48×104。
2012年11月在欢127西块实施重力泄水辅助蒸汽驱试验,随着欢127西块蒸汽驱试验井组的规模不断扩大实施,经过长期注汽后,油井套损加剧导致油井井况变差,油井高含水生产,目前实施的8个井组(欢127-H29、27-24CH和28-17CH、欢127-23-19C、25-21C、26-18C、29-21C、30-18C3)于2016年7月6日全部停注,经过长注井不断注入蒸汽,停注后,使部分油井受效,表现为含水下降,温度上升。应用堵补等技术,挤灰封堵出水层,增加油井的产能。一定程度上提高区块油井的产量,达到弥补区块产量递减的目的。通过停注,降本增效取得一定的成果。
2 开发历程及现状
欢127兴1988年蒸汽吞吐试采成功,1989年欢127东块按照一套开发层系,83m正方形井网投入开发,1991年欢127块西块采用118m正方形井网投入开发,1993年欢127块中块采用118m正方形井网投入开发,1994年在欢127西块进行加密调整,2002年以后实施中块完善井网和东、西块扩边调整部署,2006年后重点在欢127东块实施水平井二次开发。截止到目前汽驱共有油井55口,开井31口,日产液759.9t,日产油43.2t,综合含水94.3%,累产油7.87×104t,累油汽比0.15,累采注比2.21。
3 存在的问题
(1)汽驱井组油井利用率变低 油井由于不断注汽,受高温蒸汽影响,油井井况逐年变差,该试验井组总井55口,注汽井8口,生产井47口。停注后井况变差2口,试验井组开发3年多的时间,油井出现出砂、套管变形等严重影响开发效果。欢127块试验井组油井利用率变低,开井数由停注前的42口下降到目前的31口,油井利用率变低,汽驱前为76.4%,目前仅为56.4%。套变1口、落物1口、出砂严重关5口和高含水关12口,占油井总数的34.5%。
(2)油井高含水生产加剧 试验井组主要是兴Ⅱ3-4油层组主要为顶底水管外窜槽水淹。目前开采兴Ⅱ3-4生产的油井大部分高含水生产,造成油井高含水生产的主要原因是地层水入侵。
(3)受地层压力较高的影响,试验井组为热水驱,一直未形成蒸汽驱3个水平井重力泄水辅助蒸汽驱试验井组阶段采注比1.81, 注入PV数0.27,地层压力下降1.9MPa,温度场虽然逐步建立,但是受地层压力较高的影响,地层温度未达到汽化临界温度,试验井组一直为热水驱,未形成蒸汽腔。
4 剩余油潜力分析
欢127西块由于水淹主要为顶水下窜水淹,区块潜力方向为单层厚度大的兴Ⅱ3-4油层组和采出程度低的兴Ⅱ5-6油层组。
5 制定对策及实施
根据蒸汽驱井组井况变差和油井出水等问题,对试验井组进行停注,实施油井堵补,调整油井的开采层位。2016年3月受扩大试验井组转驱时间短未见效和水平井试验井组部分油井井况变差影响,蒸汽驱井组产油量下降,含水上升等问题,对汽驱注汽井注汽量进行调整, 2016年7月对8个井组进行全部停注。
2016年3月以来,在试验井组通过对汽驱停注,相继停注8个井组,停注后提高油汽比、节约注汽量,按照以前的一年汽驱注汽量为131400t(每天配注360方),一年注汽费用为9626364元,停注后一年油井吞吐注汽量为49100 t,一年注汽费用为3597066元,节约注汽量82300t,节约注汽费用为603.93万元;阶段增油1.27万吨;油汽比由0.21上升到0.24,提高0.03。
堵补井的筛选原则:(1)注入水沿高渗透层、裂缝、条带突进,使油井产水突然上升;(2)直井底水锥进,使油井产水很快上升;(3)水平井底水脊进或从裂缝、断层流入,使油井产水骤然上升;(4)套管漏失,油井产水增加;(5)固井水泥胶结质量差,套管外窜流,油井产水不产油;(6)误射水层,有没射开的水层;(7)双对数曲线分析表明有明显的水淹层。经过筛查,汽驱停注后对10口油井进行大修堵补技术。
6 经济效益分析
欢127西块开展重力泄水辅助蒸汽驱以来,实现阶段增油7.87×104t。2016年3月以来,在试验井组通过对汽驱停注,相继停注8个井组,节约注汽量82300t;阶段增油1.27万吨;油汽比由0.21上升到0.24,提高0.03。根据辽河油田经济效益计算公式,创经济效益602.93×104元。
7 结论及建议
(1)停注后试验井组因受效井的影响,导致油井含水下降,温度上升,一定程度上提高区块油井的产量,达到弥补区块产量递减的目的。通过停注,降本增效取得一定的成果。(2)调整试验井组汽驱停注后的研究方向,通过堵补等技术,解决蒸汽驱停注开发出现的矛盾和问题。
[1]刘玉章,郑俊德.采油工程技术进展[J].石油工业出版社,2006.
[2]赵奇峰.油水井分析入门与提高[J].石油工业出版社,2010.