1A煤气鼓风机出口阀门更换方案优化与实施
2017-02-25陈国超唐山首钢京唐西山焦化有限公司河北唐山063200
陈国超(唐山首钢京唐西山焦化有限公司,河北 唐山 063200)
1A煤气鼓风机出口阀门更换方案优化与实施
陈国超(唐山首钢京唐西山焦化有限公司,河北 唐山 063200)
介绍了首钢京唐西山焦化有限责任公司1A煤气鼓风机因出口阀门卡顿,无法正常使用,造成一步煤气系统无备用风机,为确保1A煤气鼓风机尽快投入使用,保证生产稳定运行,对1A煤气鼓风机出口阀门方案进行制定优化,并组织实施。
煤气鼓风机;更换;方案;阀门
首钢京唐西山焦化有限责任公司现有煤气鼓风机6台,分二步各3台,因煤气夹带焦油较多,运行一段时间后,1A煤气鼓风机出口阀门闸板卡顿,多次蒸汽吹扫无效,造成1A煤气鼓风机出口阀门无法正常开启,达不到备用状态,存在很大隐患,影响作业区生产稳定运行。
1 生产工艺简介
来自焦炉的荒煤气进入横管初冷器,分别用余热水、循环水、低温水将煤气冷却至20-23℃进入电捕焦油器,除掉煤气中夹带的焦油,再由煤气鼓风机加压送至硫铵作业区。
其中,在一、二初冷器前主煤气管道设有联通阀门,饱和器前后各有联通阀门,供一、二步煤气联通使用。
2 存在问题
因岗位日常操作中发现1B煤气鼓风机翻板卡顿,无法正常自动调节,作业区安排倒用1A煤气鼓风机,1A煤气鼓风机做准备工作时,发现出口煤气阀门闸板卡顿,无法正常开启,多次蒸汽吹扫、手动开关无效,达不到备用状态,存在很大隐患,影响作业区生产稳定运行,急需组织更换。为不影响公司整体生产运行大局,考虑将一、二步煤气全部并入二步系统,一步系统计划停工检修6小时,现单步系统设计能力为12.5万m3∕h,两步系统煤气合计14.5m3∕h,需将各工序阻力降至最低实验可行性。
3 阀门更换方案实施
3.1 停工前准备
3.1.1 组织二步初冷器、电捕焦油器轮流倒用氨水冲洗,将阻力降至最低,各放散阀门、检测阀门、吹扫阀门上油维护,开关正常。
3.1.2 准备好DN1200煤气水封闸阀及垫片、螺栓,运至现场。
3.1.3 新阀门手动、电动开关正常,重新校正限位,阀门压兰重新填充;阀门水压试验合格。
3.1.4 提前将待换阀门所有螺栓逐个松紧、润滑一遍,可剩下少部分。
3.1.5 拆除阀门控制线和仪表线管、阀门底座,吊装孔清理,确认阀门周围有足够的吊装空间。
3.1.6 为防止阀门拆除后管道胀缩和下沉,在管道合适位置提前预焊接牛腿和管道支架。
3.1.7 风机侧管道在直角弯处进行支撑固定,防止管道翘曲。
3.1.8 鼓风机房2台天车提前检修,走行正常。
3.1.9 为方便阀门拆装,需搭脚手架操作平台。
3.1.10 施工用工器具提前准备好,在现场指定位置摆放整齐。
3.1.11 办理动火,并提前与气体防护站联系,及时到现场检测。
3.2 停工方案优化与实施
3.2.1 开B、C饱和器前后联通阀门;开一、二步初冷器前联通阀门;开二步电捕焦油器旁通阀门
3.2.2 停1B煤气鼓风机,关1B煤气鼓风机入口阀门。
3.2.3 关一步初冷器前2#焦炉来的煤气主管道阀门至40度,视煤气量大小决定是否放散。
3.2.4 组织开2C煤气鼓风机,将一步煤气缓慢匀至二步系统,机后从饱和器处再分开均匀进入一、二步终冷洗苯、脱硫系统,组织停1C煤气鼓风机,二步系统各工段阻力随煤气负荷变化情况如表1:
煤气量(万m3/h)初冷器阻力Pa电捕阻力pa风机前吸力Pa 7 8 9 300 450 -2300 380 550 -2700 520 680 -2900 10 680 800 -3560 11 890 1030 -4080 12 1050 1250 -4530 13 1180 1560 -4850 14 1330 1750 -5000 14.5 1550 1980 -5200
其中因二步煤气鼓风机后煤气通过饱和器联通均匀分布至一二步系统,机后压力15~16KPa,无较大波动;风机前吸力量程最大为-6000Pa,可以保证一、二步系统最大煤气14.5万m3∕h全部回收。
3.2.5 一步电捕焦油器下电,关一步电捕焦油器出口阀门。
3.2.6 将一步煤气风机前煤气水封阀3个注水至满流,下电。
3.2.7 关B饱和器前联通西侧煤气阀门,开A饱和器入口煤气阀门前煤气管道放散截门,A饱和器前煤气阀门及B饱和器前联通西侧煤气阀门注水满流,开1A、1B、1C煤气鼓风机本体氮气,稍开1A风机出口阀门后泄液管蒸汽,吹扫至A饱和器入口阀门前煤气管道放散检测合格,开一步大循环管阀门前放散吹扫至合格。
3.2.8 开一步初冷器至电捕煤气管道上氨水冲洗截门冲洗管道2小时。
3.2.9 关一步初冷器低温水、循环水上水阀门,喷洒液打循环洗涤3小时。
3.3 制定安全措施
3.3.1 现场工作人员穿好劳动防护用品,随身携带CO报警器和四合一报警器。
3.3.2 一步煤气风机入口水封阀下电,挂“禁止操作”牌。
3.3.3 提前联系煤气防护站,煤气管道吹扫至检测合格后方可更换截门。
3.3.4 现场拆装截门系好安全带。
3.3.5 拆装截门使用铜质工具或工具提前抹好黄油,严禁铁器敲打。
3.3.6 现场备好空气呼吸器及长管呼吸器。
3.3.7 阀门拆装时,1A风机本体及1B风机出口泄液管稍开蒸汽,避免管道内硫化亚铁自燃。
3.4 现场组织阀门更换方案实施
3.4.1 与生产及点检人员联系,停机挂牌,拉闸下电,确认后开始施工。
3.4.2 将天车就位,现有阀门做好吊装准备,人员、工具准备到位。牛腿处用千斤顶轻微撑上力,管道底部做好支撑,防止管道下沉。
3.4.3 将现有阀门氨水管、放散管拆除。
3.4.4 拆卸阀门螺栓,吊卸阀门。
3.4.5 法兰水线处残存的垫片清理干净。
3.4.6 吊装阀门,紧固螺栓,要求对角紧固。
3.4.7 安排阀门电机接线,并进行限位调整。
3.4.8 阀门氨水管、放散管配管。
3.4.9 用氮气进行气密性试验检漏,重点检查阀门处法兰连接部位,试验压力不超30kPa。
3.5 开工方案实施
3.5.1 1A煤气鼓风机出口阀门更换完毕后打开,开1A、1B、 1C风机本体氮气吹扫阀门将一步风机至A饱和器前煤气管道氮气吹扫至检测合格。
3.5.2 A饱和器前煤气阀门及B饱和器前联通西侧煤气阀门泄水;一步煤气风机入口阀门泄水,送电。
3.5.3 停氮气吹扫,关A饱和器前煤气管道上放散,开一步煤气鼓风机出口阀门前放散,开B饱和器前联通西侧煤气阀门反压煤气将煤气管道内氮气赶出后关放散阀门。
3.5.4 开1C煤气鼓风机,停2A煤气鼓风机,二步电捕焦油器旁通阀门关闭。
3.5.5 开1A煤气鼓风机,联通阀门断开,饱和器前后联通阀门断开。
3.5.6 开一步电捕焦油器送电开启。
4 方案优化实施效果
通过1A煤气鼓风机出口阀门更换方案优化与实施,确保了阀门更换期间,一、二步系统煤气全部回收,未发生煤气放散,保证了公司正常生产,确保了生产稳定运行,同时对单步系统煤气处理最大能力进行有效检验,对今后检修工作的顺利开展具有很大的参考意义。
陈国超(1981-),男,汉族,山东招远人,大学本科学历,唐山首钢京唐西山焦化有限公司,中级工程师,主要从事煤化工工作。