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基于CAT—180数控热旋压机床的改造

2017-02-18沈立秋沈湘宁

科技创新与应用 2017年3期
关键词:数控系统主轴西门子

沈立秋 沈湘宁

摘 要:文章以CAT-180热旋压数控机床为研究目的,采用西门子840D数控系统,同时,对机床的外围部件进行改造。机床通过改造后,不仅可以提高稳定性,而且还能降低设备的故障率,这样提高了企业的生产效益。

关键词:CAT-180数控热旋压机床;西门子840D数控系统;改造

1 概述

该机床是19世纪末期从西班牙DENN公司引进的数控热旋压机床,主要用于金属筒形部件(Φ140mm-Φ180mm)的热旋压,由于该机床使用时间过长,部分配件老化,使其加工精确度降低,而且存在设备部件复杂、维修成本高等问题。因此为了保证生产,降低维修成本,我们通过对进出料系统、温度补偿等装置,以及部分电气系统和机械系统的改造,机床的进出料系统采用气动式装置,机床的驱动轴采用SIMODRIVE 611D伺服驱动,从而使设备恢复原貌。

2 机床结构的构成

机床主要包括主轴驱动、液压系统、进给轴驱动、上下料装置、润滑装置、刀具管理等,由直流电机作为主轴(SP轴),其作为旋转轴,可分为高速和低速旋转,并带电动换挡结构,主轴电机采用原来机床的直流电机,由ABB公司生产的M3AA 250 SMA-4型电机;横向轴为X轴、纵向轴为Z轴(对着主轴),其中Y轴为虚拟轴,需要适配第三几何轴。X轴和Z轴的位移检测元件采用的是绝对值编码器,通过液压驱动控制X轴和Z轴的位移量。这样通过三轴联动,可以对金属圆筒部件进行热旋压。

3 西门子840D数控系统简介

西门子840D、SIMODRIVE611D数字驱动和S7-300PLC,用MTS位移传感器作为位置和速度检测元件,通过伺服阀控制油缸活塞的位移量,经各信号的相互传递,构成全数字闭环控制系统。该系统适于机床各式各样复杂部件的加工任务,并有其精度高的特点。它由NCU(数控单元)、MMC、PLC等部件构成该数控系统,并用总线相连各部件来完成信号的传输任务。

3.1 NCU控制模块

NCU单元是西门子840D数控系统中的中央控制单元,它为系统的核心,负责处理CNC的一切功能及机床的控制,它与611D伺服驱动的总线连接,用来接收数控指令并向系统提供信号反馈;NC和S7-300PLC内的CPU都一起集成在NCU模块中,与MMC、主轴驱动、伺服驱动等连接。

3.2 人机界面

它是MMC和OP建立的西门子840D与操作者互相交互的界面,是执行NC数据的输入以及数据的显示,其中OP单元,带有10.4寸的TFT显示屏、NC键盘;MMC是一台小型计算机,并带独立的CPU、硬盘和软驱,其中PCU是为操作面板匹配而设计的MMC模块,该机床为PCU50,并配有高级HMI,同时带有WINDOWS NT4.0,用于人机可视化交互,如编程、诊断等功能;其中MCP是数控操作台上有用户自定义功能按键的操作面板,通过MP总线连接各模块,主要控制机床的相关动作、主轴以及进给轴。

3.3 PLC控制模块

PLC模块是NCU的子模块,由电源模块(PS)和接口模块(IM)以及信号模块(SM)等组成,用于机床的控制与监控。其中电源模块(PS)是PLC和NC的供应电源;接口模块(IM)是用在不同等级的互连;信号模块(SM)有DI型(SM321)、DI/DO型(SM323)、DO型(SM322)等。其中西门子公司提供的840dtoolbox包含有机床的部分程序,安装下载后可实现主轴的旋转以及X轴和Z轴的控制,还可以增加用户自定义的程序来实现液压、气动、润滑、冷却等辅助控制,这些功能需要在SIMATIC Manager軟件上编程才能实现。

4 机床设计

4.1 进给驱动控制原理

该机床系统是全闭环控制系统,采用MTS磁制伸缩式位移传感器,为其提供位置反馈和速度反馈,其输出为绝对数值SSI数字输出,有着控制精度高,信号不漂移及变值的特点;在伺服油缸中装有浮动永磁磁环,当磁环移动时上下感测到的位移即为活塞的位移。当CNC发出指令时,信号通过NCU各总线传递给伺服驱动系统,当位移传感器检测的位置不在指令发出的位置时,它通过位置控制电路输出±10V的电压信号,传送到伺服编码器使能端(D和E端),控制液压缸活塞的位移量,同时,位移传感器输出0-10V的速度信号,反馈给机床,位移传感器发出的位置和速度反馈信号传输到系统后,对伺服阀作出相应的位置和速度调整,从而对进给轴的位移和速度实现精确控制,并在人机界面中显示出来;当位置传感器检测到CNC给出的指令一致时,位置控制电路系统停止发出±10V电压信号,从而进给轴停止。如图1。

4.2 主轴控制原理

主轴采用是原来的主轴驱动直流电机。CNC中发出的速度S指令,由指定的速度值决定,其速度还可以通过主轴倍率开关进行转换。当信号经过PLC时,对S码进行译码出来,再经模拟输出转换为十六位数的整数,然后送给数模转换模块,转换为需要的数字信号,并输出±10V的电压信号传递给主轴驱动系统,控制其转速,如图2所示。

4.3 上下料装置的改进

为了安全,降低成本,操作简单,我们采用气缸作为上下料装置,首先把金属圆筒经过中频加热到一定的温度后,把加热好的料进入旋压机加工时,用小车把料推向旋轮底部,再用顶料气缸把料推向旋压机卡爪内,通过卡爪夹紧、加热补偿,主轴旋转,进行热旋压;完成后,出料时,首先出料气缸把小车推向出料口,卡爪松开后,顶料杆把金属成形圆筒推出到小车上,推出来后,小车再慢慢退回到出料的初始位置,进行自动下料,从而实现上料和下料的全部过程。图3为上下料装置。

5 机床调试

5.1 PLC程序设计

机床的外部动作由MCP操作面板的用户自定义区域在PLC中设定地址,其主轴和X轴、Z轴也在MCP控制面板上。通过线路检查合理后方可试车,调试时,首先对系统的PLC程序及NCK数据总清,PLC程序才能调试。通过安装840dtoolbox后,打开s7-300软件就能打开gp8x0d65这个文件夹的程序,下载到CPU中,然后对FC功能块进行调试,下载成功后,MCP上的灯不再闪烁,同时对机床的各轴参数进行修改后,各轴就可以正常工作,同时还需对机床数据以及PLC数据备份。通过PLC的编程,能够对系统的各种信号进行处理,与对轴的定位控制以及外围的控制。

5.2 报警文本制作

当机床发生故障时,显示屏上会提示故障信息及故障代码,同时,机床可能停止工作,以提醒操作者采取适当的措施去处理该机床,为机床的维护提供了便利。报警由系统报警、用户报警组成,其中系统报警是机床在出厂前已经编辑好的报警文本,这些报警的代码可以通过《西门子840D诊断手册》查阅该报警的具体问题及解决措施。

用户报警文本制作:

在制作用户报警时,首先要在MBDDE.INI文本中进行相关设置,同时还需要具备三个条件才能实现:

(1)PLC程序处理相应报警信号

用户自定义报警共有25组号码,每一组有64个号码与之对应,如DB2.DBX184.3对应的报警号为700035,如图4。在编写PLC程序时,要对该机床的报警编写合适的报警号,以便出现故障时查验。为实现报警,还需触发相应的报警信号在NC设置的激活动作。

(2)在程序OB1中需调用FC10

该机床发出的报警帮助信息則由NC自动处理,但出厂时设置的机床报警及操作信息经接口信号传送到DB2进行处理,这些信号再通过功能块FC10经PLC传递给MMC和NC,并且在MMC上显示报警信息和故障代码。当机床报警信号由0变为1时,报警信息在MMC上立刻显示,由1变到0时,只要操作者按下复位键,系统及时复位,报警代码消失,如图5所示。

(3)编好报警文本并传入系统

当我们需要编写英文报警文本时,需在MMC中的Microsoft的Dos环境中的ASCⅡ编辑器中编写,但编写中文报警文本时,必须通过个人电脑安装的winpcin软件编写中文报警信息并把MYPLC-CH.COM文件传输到mb.dir文件中才能实现该报警。

6 结束语

该机床通过改造后运行比较稳定,功能强大,程序设计简单,维护方便,加工精确度得到提高,降低了设备维修成本,提高了设备利用率。

参考文献

[1]杨斌.西门子840D数控系统的介绍[J].CAD/CAM与制造业信息化,2004(6):87-89.

[2]徐斌.西门子840D数控系统在龙门铣上的开发应用[D].浙江工业大学,2015:13-15.

[3]刘佳佳.大型强力数控旋压机液压伺服系统研究[D].北京工业大学,2014:22-26.

[4]杨永.SIEMENS 840D用户报警文本的制作[J].机床与液压,2009(2):213-215.

[5]SINUMERIK 840D sl 简明调试手册[M].2013.

作者简介:沈立秋(1987-),男,学士,助理工程师,主要从事机械设备电气方面的安装、调试、改造和维护工作。

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