APP下载

浅谈600MW超临界机组低低温电除尘启动中的问题

2016-12-28申磊

中国科技纵横 2016年20期
关键词:解决办法

申磊

【摘 要】 我厂2015年进行2号机组综合改造,为充分利用锅炉排烟热量,增加低低温电除尘系统,在锅炉烟道处,空预器和电除尘器中间,增加换热器,加热凝结水降低锅炉排烟温度,提高锅炉效率。同时改善电除尘器的除尘效果,在保证环保的同时,实现节能的目的。在实际使用中,发现系统上寻找一些问题,针对存在的问题进行分析,寻找解决办法,实现低低温电除尘系统的稳定、高效运行。

【关键词】 机组改造 改善除尘效率 降低排烟损失 系统问题 解决办法

1 概述

华润电力(常熟)有限公司2015年对2号机组进行余热回收改造,余热回收装置(即低低温电除尘)安装在电除尘器入口喇叭口之前的水平烟道上,利用烟气余热加热凝结水。同时降低电除尘入口烟气温度,提升除尘效果。

2 系统介绍

该项目锅炉尾部烟道分四个烟道,余热回收装置为H型翅片管式低低低温电除尘,共4台,每组台六个模块,低低低温电除尘现场组装放置于原脱销框架16.5m层上,并对原框架进行加固处理,由空预器出来的145℃烟气经低低低温电除尘后降温至90℃左右后进入电除尘。

来自8号低压加热器进口的凝结水与7号低压加热器出口的凝结水汇合成80℃的凝结水,通过室外管线分四路送入四台低低温电除尘加热至99.5℃后汇合成一路,再经由室外管线回到汽机房6.9米层的6号低压加热器进口处,与主凝结水汇合后进入6号低加。烟气系统、水汽系统设有温度、压力、压差测点,给、回水设有流量计,调节回路主要有排烟温度调节和取水温度调节。

排烟温度的控制:主要通过调节凝结水进出口旁通管道上的调节阀,来控制进水量,保证系统排烟温度不低于90℃(且不高于110℃)。

取水温度的控制:主要通过调节8号低加入口取水点的调节阀及7号低加出口取水点开关阀(正常情况下7号低加出口的开关阀全开),来控制进水温度在80℃左右。

系统切除控制:当低低温电除尘进口温度低于100℃时,7号低加出口电动开关阀全开,低低温电除尘切除。

系统设计大部分的凝结水流至低低温电除尘,正常投运情况下,7号低加出口的电动开关阀关闭,剩余的凝结水通过低低温电除尘进口至出口的旁通管道阀进行控制。

3 遇到的问题

低低温电除尘系统酸洗后进行钝化,未进行系统充水,机组启动阶段进行低低温电除尘系统水冲洗,在凝结水水质合格后,低低温电除尘系统开始进水,系统进水管路通水,系统回水至6号低加进口总手动阀关闭,系统与凝结水系统隔离,防止回水进入凝结水系统影响系统水质,并随机进行冲洗。冲洗时凝结水保持正常状态,开启低低温电除尘入口管道阀门进行系统充水,部分凝结水进入系统,使用汽机侧回水管道总排放阀进行系统排放。在锅炉点火后,低低温电除尘系统中处于充水状态,有效防止了低低温电除尘系统干烧。但机组启动过程中,在机组未建立较大蒸汽流量时,需要的凝结水流量较小,使用除氧器上水调阀控制除氧器水位,在关小除氧器上水调阀时,7号低加和8号低加处的凝结水压力较低,导致低低温电除尘系统中水流量较小,不能实现很好的系统冲洗。当除氧器本体加热投入,除氧器带压运行后,7/8号低加处的凝结水压力有所提高,为满足上水要求,除氧器上水调阀相应开大,此时低低温电除尘冲洗流量增加。

随着锅炉负荷的增加,排烟温度升高,低低温电除尘系统回水温度升高,系统中的Fe离子和Si离子析出,导致低低温电除尘系统回水的水质有恶化过程,机组启动正常后,低低温电除尘回水排放点温度较高,排水至凝汽器泵坑后厂房内大量蒸汽冒出,以后的系统设计时应考虑设置更佳的系统排放点,可考虑接至机侧有压放水母管进行排放。另外,低低温电除尘系统炉侧的放水汇集至放水母管后接入锅炉疏扩,但接口处于疏扩混温箱底部,在开始排水时,由于系统水温高,与内部的低温水汇合后易出现振动情况,今后的系统设计时可考虑放水管接至疏扩扩容箱处,解决排水时振动情况。

机组启动后,低低温电除尘水质合格后,开启低低温电除尘回水总阀,低低温电除尘系统处于与主机凝结水系统并列运行状态,机组满负荷工况下,经过低低温电除尘系统的凝结水量约200T/H,此时凝结水系统温升约3℃,锅炉排烟温度约下降12℃。由于系统设计方式为凝结水全流量投入方式,机组启动后由于靠近两侧的低低温电除尘模块烟气温度相对较低,出口烟气温度接近95℃,考虑电除尘系统的运行安全,保证合适的烟温,在试投低低温电除尘的阶段,考虑部分投入方式,即手动关小7号低加出口电动阀,以增加进入低低温电除尘系统的凝结水量,直至全部投入。按照原设计逻辑,控制低低温电除尘入口水温80℃,则发现8号低加入口的冷凝结水用量较大,同时为控制排烟温度不低于95℃,低低温电除尘旁路调节阀逐步全开,即使用了过多的冷水,未能充分利用7/8段低品质蒸汽加热凝结水,汇合后的80℃的凝水又大量回到6号低加入口,导致低低温电除尘系统回水至6号低加处凝结水温度相比7号低加出口处水温降低4℃。在此种方式下运行约1.5小时后,锅炉省煤器入口水质情况出现恶化,考虑为低低温电除尘为凝结水全方式运行,系统中流速增加,出现水质恶化情况,后及时开启7号低加出口电动阀,低低温电除尘系统转部分投入方式。

4 系统设计中存在的问题

不能实现部分投入时的流量调节,不能根据锅炉排烟温度控制进入低低温电除尘系统 的凝结水流量,虽然可以使用7号低加出口电动阀进行节流,以改变低低温电除尘系统的凝结水量,但此阀门长时间节流势必造成阀门冲刷严重。另外7号低加出口电动阀节流后,每次调整均需就地操作,阀门显示在中间状态,不能实现低加水系统阀门的联锁。

低低温电除尘旁路阀可实现部分凝水投入,但管径为150mm,限制了凝结水的流量,即使此阀门全开后,大部分的凝结水还是进入了低低温电除尘,且无有效的调整手段,当出现机组负荷低,排烟温度不满足条件时,不能实现低低温电除尘系统的灵活调整,导致低低温电除尘系统投入、退出操作频繁。

低低温电除尘投入时降低入口水温的控制思路存在问题,降低入口水温后,可增加低低温电除尘系统水和烟气的温差,提升低低温电除尘系统本省的运行效率,但部分凝结水未经过7/8号低加进行换热,相当于排挤了汽轮机抽汽,运行方式不经济。

考虑改变控制策略:在锅炉排烟温度较高,低低温电除尘出口烟气温度大大高于95℃时,进行降低低低温电除尘入口水温,即使用一部分冷水;当低低温电除尘出口烟气温度接近95℃时,则不使用冷水进行汇合,使用7号低加的热水直接进入低低温电除尘进行换热,同时可使用低低温电除尘水侧旁路配合调整,可有效保证6号低加入口的水位不降低。

与厂家进行协商,考虑增加低低温电除尘系统旁路调节阀管道的直径,由150mm调整至350mm,这样改造后,正常运行中,7号低加出口电动阀处于关闭状态,所用凝结水进入低低温电除尘入口管道,使用旁路调阀的开关来控制进入低低温电除尘系统的凝结水流量,系统运行方式较为灵活,可操作性强。另外一种思路为,在7号低加出口管道处增加调阀组,运行中7号调阀全开,通过调节7号低加出口调阀的开度,实现系统凝结水量的分配。

5 后续改进方案

考虑改变控制策略:在锅炉排烟温度较高,低低温电除尘出口烟气温度大大高于95℃时,进行降低低低温电除尘入口水温,即使用一部分冷水;当低低温电除尘出口烟气温度接近95℃时,则不使用冷水进行汇合,使用7号低加的热水直接进入低低温电除尘进行换热,同时可使用低低温电除尘水侧旁路配合调整,可有效保证6号低加入口的水位不降低。

与厂家进行协商,考虑增加低低温电除尘系统旁路调节阀管道的直径,由150mm调整至350mm,这样改造后,正常运行中,7号低加出口电动阀处于关闭状态,所用凝结水进入低低温电除尘入口管道,使用旁路调阀的开关来控制进入低低温电除尘系统的凝结水流量,系统运行方式较为灵活,可操作性强。另外一种思路为,在7号低加出口管道处增加调阀组,运行中7号调阀全开,通过调节7号低加出口调阀的开度,实现系统凝结水量的分配。

本次系统冲洗及投入耗时较长,主要为系统酸洗后未能进行升温冲洗,水质合格时间长,为满足机组启动节点的需要,低低温电除尘冲洗时的水量较小,下次机组启动时,凝结水系统启动冲洗合格后,即将凝结水系统切至流经低低温电除尘系统,随凝结水系统同步冲洗,在5号低加出口统一排放。

6 结语

低低温电除尘系统改造后,使用中暴露出了一定问题,但是通过不断摸索与改进,提高本身的可靠性,在考虑除尘排放的基础上兼顾节能效果,对电厂提高热量利用,降低能耗水平是有利的。

参考文献:

[1]龙远生.余热利用低低温电除尘技术在燃煤电厂的应用[J] .中国环保产业,2013, 11.

[2]郭士义,丁承刚.低低温电除尘器的应用及前景[J].装备机械,2011,01.

[3]王金旺,张燕,张建中.火电厂锅炉排烟温度升高对静电除尘器效率影响的探讨[J].节能,2013,12.

[4]包震宇.烟气湿度对高比电阻粉尘的比电阻影响[J].河南科技,2014,03.

猜你喜欢

解决办法
建筑工程抹灰开裂原因及解决办法
鸡出现料便的原因、危害及解决办法
水电安装工程中造价超预算的原因及解决办法
缺素症的症状及解决办法
缺素症的症状及解决办法
大棚种植死棵逐年加重的原因与解决办法
浅谈建筑电气安装中的常见问题及解决办法
辐射记录审核中常见问题及解决办法
电力系统继电保护不稳定原因及解决办法简述
婚外情的解决办法