直击要害 化危为安
——中煤集团大屯公司孔庄煤矿强化重大隐患防治小记
2016-12-23邹士旭
□邹士旭
直击要害 化危为安
——中煤集团大屯公司孔庄煤矿强化重大隐患防治小记
□邹士旭
检查液压管路连接
随着矿井开采深度超过千米,孔庄煤矿井下生产现场危机四伏,地压、高温、瓦斯等多风险并害,大断层、大倾角等多地质构造并存……面对复杂的安全生产环境,该矿严格按照国家、省、市、中煤集团及公司的要求,进一步强化矿井灾害风险管控和重大灾害防治工作,切实采取有效手段,直击要害,化危为安,有效防范和遏制矿井重特大事故发生。
强化瓦斯治理 严防浓度超限
从2015年11月至今,在该矿最深的7435综采工作面,瓦斯频频“搅局”,煤层瓦斯涌出异常,生产组织一度处于被动局面,严重影响了安全生产。为了及时治理瓦斯隐患,该矿通风部门一边不断调整IV1采区通风系统,加大排放瓦斯力度,一边在材料道钻场硐室对煤层里的瓦斯进行打钻孔抽采。由于7435工作面煤层分布不规律,除了夹杂断层之外,7#煤和8#煤之间还存在尖灭区。为了找准瓦斯聚集地,提高瓦斯抽采率,该矿通风科技术人员坚持每天对抽采的数据进行认真分析,围绕瓦斯抽采钻孔布置、钻孔施工等进行分析研讨,并采取一钻场一设计的方案,根据分析的数据,不断优化瓦斯抽采钻场和钻孔设计,缩短钻场间距,调整钻孔参数,最终达到高位钻孔抽放效果最优化。
该矿信息科加大了对工作面瓦斯传感系统的维护管理力度,安排监测维修员轮流蹲守在7435工作面现场,并在7435上隅角安装了照明灯和摄像头,监控上隅角风幛和监测探头,科学调整甲烷浓度报警值和断电值,确保工作面瓦斯数据精准。同时,安排专人对监控系统断电试验一周一次,确保断电功能可靠,发现问题及时汇报矿调度室,时刻严防瓦斯超限。
综采一队坚持以风定产、以瓦斯定产、均衡生产,调整工作面日产量,做到均衡割煤、均衡放煤,并根据工作面瓦斯涌出量变化情况及时对日产量进行动态调控,合理调整工作面伪斜开采长度,同时按要求吊挂上、下隅角风幛,打好隔离墙,及时调整工作面材料道、溜子道的超前距离,为上隅角安全管理提供有利条件。
强化热害治理 降低现场温度
进入夏季以来,地面气温逐渐升高,井下工作面高温高湿现象加剧,千米深井工作面如同桑拿房般闷热,让现场的职工备受煎熬。
在该矿7435工作面现场,一趟走下来,浑身湿透。就是在这种环境下,工人们依旧要完成维护设备、清扫浮煤、运材料、移支架等规定动作。“现在每班职工下井都要带两身工作服,灌满两壶水。一个班下来,浑身上下像被水浇透了一般,靴子也会被汗水浸透。”技术员王力说。
为了尽快给工作面“退烧”,该矿加强与以色列IED公司的技术合作,安装了全国煤炭系统首套真空制冰、输冰系统。该系统由集中控制系统、补水系统、制冰系统、输冰系统及井下供冷系统构成。该矿在溜子道内铺设HPSCC-50型空冷器,并配置了2×11千瓦局部通风机,空冷器循环水量为106立方米/小时,通过管道加压输送,将冷气输送到采区,有效缓解了工作面高温高湿的现象。同时,该矿通风科科学设计加大巷道的通风量,把风量从原来的1200立方米/分钟增调至1900立方米/分钟,封堵工作面上下隅角,避免采空区热量随风带出,并加强老塘侧气体的监测监控,保证逐步增加风量后工作面的防灭火工作。
强化矿压治理 减缓压力破坏
该矿专业技术人员从7435工作面测得的数据显示,采深在900米至1000米时,平均实测地应力明显上升。同等条件下,深部开采巷道变形量比浅部开采巷道变形量平均增加20%左右。因此,7435工作面也出现了顶板周期来压、底板鼓起、巷道变形等现象。尤其从今年3月初至今,受7435工作面采深大、采动来压顶板活动剧烈及7433采空区遗留煤柱影响,材料道压力显著增大,顶板出现明显离层、下沉,巷道下帮夹角处锚杆出现断裂,而且底鼓严重,造成材料道发生变形,上出口及超前20米范围最窄处只有1.8米高、2.8米宽,严重影响通风,不仅有瓦斯集聚和冒顶的危险,而且极大地增加了施工难度。
为了减缓矿压对巷道的破坏,该矿生产技术科定期在材料道、溜子道的规定位置打钻孔,对工作面进行区域危险分析,在超前工作面200米的煤壁提前打卸压孔,并在深部开采区域安装了矿压微震监测系统,利用检波器随时监测煤岩体破断产生的应力,进行专业分析和研究,加强预防灾害的可靠性。
与此同时,综采一队定期对材料道两侧和底板进行刷帮、卧底,并把支护方式由以往的“一梁一柱”改为现在的“一梁两柱”;在推采过程中,用方木、半圆木接顶防止顶板冒落,逐步跟煤层顶板回采;工作面过断层期间,及时注马丽散加固前方煤体,防止煤壁出现片帮,同时加强支架工初撑力管理,确保支架前梁贴紧支承顶板、抵实抵紧煤壁,防止顶板发生垮塌、冒落。
(作者单位:中煤集团大屯公司孔庄煤矿)
调试瓦斯监控装置