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注水泵电机过热原因分析及对策

2016-12-20李宁会

设备管理与维修 2016年11期
关键词:注水泵排量温升

李宁会

(长庆油田公司设备管理处,西安710021)

注水泵电机过热原因分析及对策

李宁会

(长庆油田公司设备管理处,西安710021)

解决往复式注水泵电机过热问题,根据电机温度的标准、注水泵电机功率配备的标准,测试了注水泵的实际工况和电机实际功率,分析了可能过热的原因,认为泵电机实际功率达不到额定功率、使用变频器、供电质量差是电机过热的原因。

电机;过热;对策

0 前言

长庆油田公司现有1513台注水泵,均为往复柱塞泵,皮带传动。近年,注水泵电机过热、烧毁现象比较严重。2014年夏天有200多台电机过热,有55台电机另设独立风扇。采油十厂的庆三注、庆四注、庆三联3个注水站,共有12台注水泵,2014年共烧毁10台电机。注水泵电机过热问题对注水影响很大。

1 过热标准

长庆油田注水泵所配电机多是F级绝缘,IP54防护等级的三相异步电机。根据GB/T 20113-2006《电气绝缘结构热分级[S]》,F级绝缘的最高工作温度为155℃,即绕组工作温度不能超过155℃。根据经验,从绕组到机壳表面的温差,F级为30℃,B级为10℃。那么F级绝缘的电机表面温度在125℃以下都是可以使用。但实际上,许多电机若表面温度长期超过85℃,就很容易损坏,原因是很多F级绝缘的电机都是依据《GB/T 28575-2012 YE3系列超高效率三相异步电动机技术》等各种GB/T、JB/T的电机技术条件,按B级绝缘考核。因为GB/T 20113-2006《电气绝缘结构热分级[S]》“最高工作温度允许不同于EIS的耐热等级”。

根据《GB 1032-2012三相异步电动机试验方法[S]》表3规定,在冷却介质为25℃时,绕组基准温度F级为115℃,B级为95℃。在冷却介质为25℃时,按“基准温度-绕组至电机外表的传导温差=表面温度”计算,从电机表面测量,F级和B级温度超过85℃为过热。

根据《GB 755-2008旋转电动机定额和性能[S]》表7的规定,200~5000 kW的电机交流绕组温升极限,用埋置检温计法测量F级绝缘为115℃、B级绝缘为90℃。假设环境温度25℃,按“环境温度+温升极限-绕组至电机外表的传导温差=表面温度”计算,标称F级绝缘按B级绝缘考核的电机表面温度极限是85℃。以下所说电机过热指环境温度25℃时,电机表面温度在85℃以上。

2 过热原因分析

电机过热原因很多,长庆油田注水泵电机基本没有室温高、散热不良、超载、轴承缺油、转子扫膛、风扇坏或进出风口堵、星三角接线错误、维修后的电机性能下降、缺相、电机受潮、频繁起动等因素造成的过热。从以下4个方面进行分析。

2.1 核查泵厂家选配电机的额定功率

《GB/T 9234-2008机动往复泵[S]》规定:原动机的功率应比运行状态的最大功率高5%以上,包括为超过安全泄压装置设定压力的余量。这个表述比较含糊,不便检查。需要明确计算水功率时,用额定压力还是用安全阀起跳压力,用理论排量还是用额定(实际)排量。《GB/T 7784-2006机动往复泵试验方法[S]》规定的泵效是泵的输出功率与泵的输入功率之比,而6.5.1条规定泵的输入功率为原动机的输出功率。也就是说泵效中包含了皮带效率。

以《GB/T 9234-2008机动往复泵[S]》表1中的>20~31.5 MPa泵为例,取泵效率为0.84,容积系数为0.9,安全阀起跳压力为1.05倍额定压力,按实际排量=理论排量×容积系数,水功率N水=压力×排量,额定水功率N额=额定压力×额定(实际)排量,电机功率≥水功率÷泵效,可有以下几种情况(表1)。根据GB,电机的额定功率至少要分别大于额定水功率的1.31倍以上。按这个标准核查在用的几种泵,注水泵厂家都按标准配备了电机。不存在电机功率配小问题。

表1 不同压力、排量定义组合

2.2 核查电机的实际功率

发现有的电机能力达不到额定值。有的泵在远低于额定压力时,电机远低于额定功率时,电机过热。如西259站的5DSB-33.6/25注水泵,排量、压力均未达到额定值,温度却超限。同样是280 kW,IP23防护等级,B级绝缘的Y355L1-6电机,1个厂家的重2057 kg,而另一个厂家的则仅有1710 kg;同样是560 kW,IP23防护等级,F级绝缘的Y500-8电机,1个厂家的重5800 kg,而另一个厂家的则仅有4670 kg。表明后两个厂家可能定子、转子的长度不够,实际功率可能达不到额定功率,两个厂家的电机确实存在温度高的问题。这种同型号、不同厂家的电机,重量相差较大的问题,在多种型号电机上发现。

2.3 在普通电机上使用变频器

长庆油田近十年大量推广变频器,基本都是在普通电机上使用。注水泵用变频器已有835台,占55%。使用情况如下。

(1)降频运行。电机风扇输出的风量减小,易导致电机过热。现场发现了许多这种情况。离心泵降频降速时,泵的输出功率以转速的3次方下降,所以电机不会过热。但在泵负荷较小时,也可能不过热。如额定20 MPa的泵,在10 MPa工作,电机30 Hz运行时并不过热。

(2)不降频运行。实测靖三联合站4号注水泵电机,型号YB2-355M2-4,工频运行温升36.7℃,变频器下50 Hz运行温升38.8℃。在变频器驱动下50 Hz运行的电机比没有变频器时工频下的电机温升高20%[1,4]。

由于变频器产生的脉冲电压峰值大大高于额定电压的许可波动范围,对绝缘层有伤害,长期使用变频器,会导致电机温度升高[2]。不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电机额外发热,效率降低,输出功率减小[3]。

2.4 供电质量

根据《GB/T 1232电能质量供电电压偏差[S]》,正常电压的波动范围应是±7%。根据《GB/T14549电能质量公用电网谐波[S]》,正常的电压总谐波畸变率应是小于5%。测试中发现某些注水站电压、电压总谐波畸变率超出范围。

当电压过高时,导致电机的定子磁通接近饱和状态,出现电流急剧增大,电机效率下降,发热严重;当电压过低时,运行中的电机,负载一定时,为维持输出功率,电流必然增大,电流增大绕组的电阻损耗大,从而电机温升增高;三相电压不平衡时,也会导致电机温度升高。谐波电流会对电机引起附加铁损和铜损,使设备温升过高,降低绝缘强度,其次是产生振动并发出噪声。抽测了21台温度高的电机。电压超标有3台,谐波超标有10台,使用变频器的12台。

综上所述,各个站的注水泵电机过热原因不尽相同,是由多方面造成的,有电机厂家在电机实际功率方面的问题,有用户使用变频器的问题,有供电质量问题。

3 对策

(1)对电机厂提出保证电机实际功率达标的具体要求,电机出厂应带型式试验报告,测试电机的冷态绕组电阻是否与型式试验报告一致,三相绕组电阻是否一致。

(2)在往复式注水泵上使用变频器时,应同步使用变频电机,变频器的谐波应在规定之内。

(3)在现场进行负荷测试,验证电机实际功率能否达到额定功率。在现场,当注水泵在额定压力、额定排量下长期工作时,电机表面温度不应超过85℃。

(4)改善供电质量。调整电网,减少电压波动范围;减少三相不平衡;治理谐波污染。

[1]满永奎,韩安荣.通用变频器及其应用[M].北京:机械工业出版社,2012.

[2]Roger c Dugan,etc.电力系统电能质量[M].中国电力出版社,2012.

[3]刘晋平.电网谐波对电动机运行的影响分析[J].科研情报开发与经济,2006,16(23):193-194.

[4]王耀荣,何志伟,胡少强.用变频器供电时高次谐波对普通型电动机温升的影响浅析[J].电机电器技术,2004,(4):14.

〔编辑 凌瑞〕

TE974

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10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.11.19

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