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复杂条件下的浅层气井固井技术

2016-12-09胡晋军史为纪孟庆祥郭秋实瞿志浩董政真赵凌霄

西部探矿工程 2016年11期
关键词:泥浆泵环空排量

胡晋军,史为纪,孟庆祥,郭秋实,瞿志浩,董政真,殷 波,赵凌霄

(天津中油渤星工程科技有限公司,天津300451)

复杂条件下的浅层气井固井技术

胡晋军*,史为纪,孟庆祥,郭秋实,瞿志浩,董政真,殷波,赵凌霄

(天津中油渤星工程科技有限公司,天津300451)

QHD4井是处于渤海湾盆地辽东湾的一口海上预探井。该井表层钻进过程中钻遇浅层气;钻完井深倒划眼过程中发生漏失,多次堵漏未成功;下完套管开泵循环,环空被流砂层堵塞,无法建立正常循环。针对井下复杂的状况,现场形成并使用无间断无胶塞综合浅层气固井技术,顺利完成了该井表层固井作业。

固井;浅层气;流砂层;漏失

浅层气埋藏深度浅,短时释放能量大,对钻井作业的危害极大;浅层气埋藏地层极为松散,地层承压能力弱,极易发生漏失。对于固井作业,在压稳浅层气,防止气窜的同时要防止固井漏失发生,保证水泥返高,固井存在两难局面。下完套管开泵循环,保证井眼通畅、井壁稳定是固井施工的前提条件,流砂层将环空埋塞,开泵即出现憋压,小排量顶通,循环压力高且不稳定,对固井施工造成极大的风险。现场形成并使用了无间断无胶塞综合浅层气固井技术,希望对浅层气井固井作业有参考价值。

1 QHD4井概况

(1)该井所在海域平均水深24m,海调资料显示,测区40m以内的地层中未见浅层气存。但钻井平台就位后压载,桩腿入泥17m,压载期间海面见少量浅层气泡。邻井在钻井取芯钻进过程中,800~1280m井段返出有H2S气体。

(2)该井在明化镇组1360m附近有断层,且该断层断至地表。

(3)平原组厚400m,地层主要为厚层粘土、散砂及含砾散砂层;明上段上部为厚层状泥岩与含砾砂岩互层,以浅灰色细砂岩为主。

2 钻井设计

2.1井身结构

QHD4井身结构如表1所示。

表1 QHD4井身结构

2.2一开井口安装

开孔领眼钻进至90~92m井口周围有微量气泡,邻井提示存在有毒有害气体风险,根据甲方要求一开井口安装了双闸板防喷器,如图1所示。

2.3一开复杂情况

2.3.1钻遇浅层气

一开钻进113~156m,气全量由基值0.2529%升高至9.4773%,全烃含量0.04%~0.95%,主要成分为甲烷。停钻循环,待气全量降低后继续钻进,钻进中严格控制机械钻速。

2.3.2地层漏失

一开钻进至504m,中完。倒划眼接立柱时发现漏失,后做了堵漏处理。

一开中完倒划眼发现井漏,处理井漏总计历时37h,打入桥塞堵漏钻井液233m3,堵漏期间液面基本维持在21m左右,停泵静止观察,液面无明显下降。划眼期间井口无返出,液面无明显变化,综合判断前期堵漏工作无效。现场钻井液储备量无法满足充分循环携砂的要求,为防沉砂卡钻,决定起钻。受船只限制,堵漏材料到现场时间延后。根据井下情况,现场决定下钻用海水循环划眼通井到底,扫稠塞,井眼顺畅后,垫稠塞起钻,进行下套管作业。

图1 一开井口安装示意图

2.3.3流砂层憋堵

下套管前下钻通井,下钻至430m遇阻,开泵划眼到底。扫稠塞15m3,泵速200spm,泵压9MPa,起钻前垫稠塞70m3,整个过程井口无返出。起钻后,下套管。下套管结束,小排量开泵顶通即憋压8MPa,经过多次憋压泄压,逐渐建立循环。

QHD4井下套管结束,以10spm小排量顶通即憋压8MPa,现场经过反复泄压、循环,建立循环排量100spm,泵压5MPa。但是重新开泵,泵压就上升较快。现场处理17h仍无法建立正常循环。根据通井探沉砂60m情况判断,分析为流砂堆积憋堵环空。由于整个环空为海水,携砂能力差,且井下存在浅层气和井漏等复杂情况,根据井下情况现场决定采用无间断无胶塞综合浅层气固井方案。

3 现场施工

3.1无胶塞固井技术

一开钻进过程中钻遇浅层气,为防止固井候凝期间浅层气窜出井口,决定环空关井候凝。一开井口安装有双闸板防喷器,现场没有与表层套管相匹配的闸板芯子,现场决定使用大小头固井。井口套管连接大小头后,再连接钻柱,钻柱下放至防喷器适当位置,使防喷器可以抱住钻柱,实现环空关井候凝,无胶塞固井井口如图2所示。

图2 无胶塞固井示意图

3.2无间断固井技术

下套管后开泵循环,流砂堆积堵塞环空,通过小排量开泵然后逐步提高排量能够实现循环,一旦重新开泵环空则憋堵。因此固井前循环加上整个固井作业要无缝衔接。要始终保证环空有流体在流动[1]。所以要泥浆泵与固井泵配合实现无间断固井。

(1)钻柱连接固井水龙带,固井撬试压20MPa,稳压10min。

(2)固井泵用海水小排量0.1m3/min顶通,然后逐步提高排量至1m3/min建立循环,固井泵压力稳定在4.5MPa。然后固井泵排量降低至0.4m3/min循环,这时倒通泥浆泵至固井水龙带闸门,泥浆泵开泵20spm,形成固井泵与泥浆泵同时向井内注海水的工况。然后停固井泵,迅速关闭固井泵至固井水龙带闸门。泥浆泵逐步提高排量至1m3/min,泵压4MPa,接着泥浆泵扫稠塞10m3,接着泥浆泵替海水40m3,将稠塞替入环空,替海水最后2m3时泥浆泵逐步降低排量至20spm,这时倒通固井泵至固井水龙带闸门,固井泵逐步提排量至0.4m3/min,实现泥浆泵向井内注海水同时固井泵向井内注淡水的工况。然后停泥浆泵,迅速关闭泥浆泵至固井水龙带闸门,固井泵逐步提排量至1m3/min,注入前置液淡水6.46m3。

(3)接着固井泵注水泥87m3。注水泥排量0.9m3/min,整个注水泥过程压力在4.5MPa左右。接着固井泵替尾水淡水2m3,尾水最后的0.5m3排量稳定在0.4m3/min,这时倒通泥浆泵至固井水龙带闸门,泥浆泵以20spm的排量替海水。然后停固井泵,并迅速关闭固井泵至固井水龙带闸门。接着逐步提高泥浆泵排量,保持泵压不超过5MPa,替至17.6m3时,井口有返出,累计替33.98m3,套管内预留3m3水泥浆,防止替空套管鞋。整个替浆过程采用变排量顶替技术,最大排量达到100spm,替浆压力未超过5MPa。整个循环注替过程密切注意固井泵及泥浆泵压力,施工压力未超过5MPa,保证了套管串完好。

(4)由于井下循环时间长,井下回压凡尔失灵,为减少套管内水泥塞长度,直接关井口旋塞阀,憋压候凝。

(5)关闸板防喷器候凝,环空关井候凝。防止浅层气气窜风险,井口随时处于可控状态。

(6)固井注水泥过程中井口无返出,替浆后期有少量返出。为保证井控安全,达到水泥返高设计要求,关井候凝8h后,向环空挤水泥。

3.3防漏固井技术

甲方设计一开固井水泥浆体系使用常规密度水泥浆[2],全部为尾浆,以保证压稳浅层气。根据井下漏失情况,先期注入一定量的稀水泥浆,并在注稀水泥浆过程加入纤维,对井下漏失层实现预堵漏。同时在海水与常规密度水泥浆之间起缓冲作用,防止常规密度水泥浆返出套管鞋后携带大量沉砂造成环空憋堵。

4 固井质量

结合固井声幅图,对比钻进过程中的气测数据,可以判断出漏失层在浅层气(144~217m)所在地层位置,如图3所示。

图3 固井声幅图

5 几点建议

(1)QHD4井一开钻遇浅层气且发生漏失,对固井作业造成困难,查阅浅层气相关资料,钻遇浅层气时常伴随漏失的情况,而浅层气压力释放后井口气测值明显减弱,因此建议压力释放后固井作业考虑以防漏为主,防气窜为辅。

(2)一开井深一般较浅,建议使用内插法固井,同时配套使用低温早强水泥浆体系。可以缩短固井作业时间,水泥浆快速凝固,防止气窜发生,控制水泥返高也较直观。

(3)为防止固井过程中发生漏失,水泥浆体系建议全井使用低密度防气窜水泥浆体系。

(4)对于浅层气井,建议注水泥浆前注入足量的防漏隔离液,对薄弱地层预堵漏,防止固井作业过程中发生漏失。

[1]丁保刚.固井技术基础[M].石油工业出版社,2006:76-77.

[2]张明昌.固井工艺技术[M].中国石化出版社,2006:130-131.

TE256

B

1004-5716(2016)11-0117-03

2016-01-02

2016-01-06

胡晋军(1985-),男(汉族),山西吕梁人,工程师,现从事海洋石油固井技术及科研工作。

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