料塑模及塑压膜排气问题探讨
2016-12-01曹红云贵州电子信息职业技术学院贵州凯里556000
曹红云(贵州电子信息职业技术学院,贵州 凯里 556000)
料塑模及塑压膜排气问题探讨
曹红云
(贵州电子信息职业技术学院,贵州凯里556000)
摘 要:随着社会经济的快速发展,我国社会各领域建设事业的不断进步,近年来我国在机械模具制造行业方面,也取得了长足的进步,其中尤以料塑模及塑压膜等模具产品的生产制造领域最为活跃,其不仅在模具材料的生产力及生产效率方面,取得了极大的提高,在模具产品的质量方面,也取得了质的飞跃,这在为社会供应大量的模具材料产品的同时,也为社会创造了巨大的经济效益。然而随着料塑模及塑压膜生产加工领域的不断发展,其存在的问题也不断显露出来,其中尤以料塑模及塑压膜的排气问题最为严峻,其极大的阻碍着塑件产品质量的提高。本文将就料塑模及塑压膜的排气问题进行详细的探讨。
关键词:料塑模;塑压膜;排气问题;探讨
0 引言
随着社会经济的迅猛发展,作为我国重要经济支撑的工业机械制造领域,近年来也获得了蓬勃的发展,其不仅在机械生产力及生产效率方面,得到了极大的提升,随着机械新技术及新设备的研发应用,其机械产品的生产制造质量及安全性等方面,也取得了显著的提升。在机械制造领域,塑件模具的制造加工是其中最为主要的生产领域,随着塑件模具生产工艺技术水平的不断提升,塑件产品的种类及质量也得了极大的提升,同时在其应用领域方面,也得到了极大的拓展,料塑模及塑压膜就是当前塑件模具生产领域最为常见的两种产品。当前在料塑模及塑压膜的成型加工过程中,由于其都需要在高温及高压的条件下进行,加之料塑模及塑压膜在加工中,其加工模具中存在一定的空腔,同时材料在加工过程中,也会产生气体,因而其容易产生排气问题,如果在料塑模及塑压膜加工过程中,其气体不能得到及时的排出,将极大的影响塑件产品的质量,因此加大对料塑模及塑压膜排气问题的相关研究,有着积极意义。下文将就料塑模及塑压膜的排气问题进行详细的探讨。
1 料塑模及塑压膜排气问题探讨
1.1塑压膜的排气问题探讨
在塑压膜的成型加工过程中,其最为关键的一个加工部件就是模具,一般来说,在模具的分型面上,都会根据实际生产的需要,设置若干排气槽,有的模具只有一条排气槽,有的则多达5条。设置这种排气槽的模具,其在部分塑件的生产中,其效果还不错,但在某些塑件的生产中,其就难以符合要求了,如在BAF-1—4.2 旋把塑压模的加工中,采用以上类型的模具,其效果就不十分理想,其会存在较大的排气问题。究其原因主要是因为,该种塑件,其在壁厚度方面,最薄处只有3.5毫米,而其最厚处则高达二十多毫米,而由于压制工艺的实际情况,其在成型加工过程中,其最薄处只能放置在料流的终端,致使其圆筒部存在较大的空隙,从而使得塑压膜在高温高压的条件下加工时,其产生的气体便会充斥在这个空隙中,引发排气问题,进而影响塑压膜的成型,及导致其产品质量下降。而此种情况下,仅仅依靠在模具上多开设几条排气槽,是难以达到良好的排气效果的,这是由于模具的型腔,与其分型面没有相通,气体难以借助这个通道顺利排出。当前在应对塑压膜排气问题时,其主要采用的手段是日本的贮气槽,及气隙带手段,具体来说其主要原理是,在塑件壁的周围,其型芯部位,设置一个深度为0.15毫米,宽度为1.8毫米的气隙带,接着在沿着气隙带,在其镶块拼合面上,设置一个深度为0.45毫米,宽度为1.8毫米的贮气槽,且该贮气槽,要与模板相通,使其同时具备通气及贮气的功能,从而实现有效排气的功能。
1.2料塑模的排气问题探讨
料塑模的排气问题,与塑压膜的排气问题,存在一定的差异,后者是由于模具分型面与型腔不能相通及其他因素导致的排气不畅,而前者则主要是由于塑件自身的问题,因为此类塑件出于实际用途情况,其在外观及外形方面,都有特定的要求,其在浇口进料方面,不能选择由罩顶部点进料,因为这会是塑件留下浇口印迹,因而其只能在表罩下方位置,选用侧浇口的手段,予以进料。在排气槽的设置方面,其也只能选用脱料版结构,而不能借助顶杆增加排气槽,加之此塑件没有空隙,不能使用小型芯排气,导致其型腔较深,在熔融的塑料灌注进去后,其气体出口会发生封闭,从而引发排气问题。应对此种情况,可采取压铸模排气排渣方法,在模具的型腔外侧,以及模具的分型面上等部位,设置集渣包,使其和型腔之间能够得以畅通,由此料塑模的排气问题,也得以有效解决。该方法的实质是通过开设集渣包,使得塑件的外形发生变化,同时其熔料流动的终点,也发生了改变,从而实现其排气问题的解决[3]。
2 结语
由以上可以看出,料塑模及塑压膜排气问题,会极大的影响塑件的成型,降低塑件的成品质量,不利于塑件加工领域的健康可持续发展,因此加大对料塑模及塑压膜排气问题的相关研究,有着深远意义。
参考文献:
[1]宿永起.200L物料桶中空吹塑模具CAD/CAE/CAM关键技术研究[D].辽宁工业大学,2013:12-15.
[2]李焱.基于Moldflow软件的MP4壳体注塑分析与优化设计[D].天津大学,2011:20-22.
[3]徐明.冰箱内胆吸塑成型工艺优化方法研究[D].江苏大学,2010:15-18.
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.03.200