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高效低NOx燃烧器改造在扬电公司的应用、出现的问题及对策

2016-11-24熊晨阳

工程技术研究 2016年9期
关键词:喷口煤种风门

熊晨阳

(江苏华电扬州发电有限公司,江苏 扬州 225000)

高效低NOx燃烧器改造在扬电公司的应用、出现的问题及对策

熊晨阳

(江苏华电扬州发电有限公司,江苏 扬州 225000)

为满足环保NOx排放量的要求,我厂330MW机组锅炉采用双尺度防结渣、低NOx燃烧技术对燃烧器进行了改造。改造后锅炉在机组负荷220~330MW、保证锅炉效率的前提下,NOx排放量能够稳定控制在50mg/m3以内,但也给锅炉安全、稳定和经济运行带来了一定的影响。实践证明,对应负荷控制氧量,结合锅炉的配煤掺烧,合理配风,优化热工自动控制等方法,既降低NOx排放,又能使锅炉安全、稳定、经济运行。

低NOx燃烧器;改造;应用;问题;对策

锅炉燃煤燃烧过程中排放的NOx气体危害大,且较难处理,它刺激人的呼吸系统、损害动植物、破坏臭氧层,也是引起温室效应、酸雨和光化学反应的主要物质之一。为响应国家环保政策,江苏华电扬州发电有限公司对330MW机组锅炉进行低氮燃烧改造,以实现氮氧化物排放浓度降低的目标。

1 锅炉概况、原燃烧器

江苏华电扬州发电有限公司#6炉为东方锅炉股份有限公司生产,型号DG1036/18.2-∏4,锅炉为亚临界参数、四角切圆燃烧方式、自然循环汽包炉。单炉膛∏型露天布置,一次再热,平衡通风、固态排渣,全钢架、全悬吊结构,炉顶带金属防雨罩。

每角燃烧器共有13层喷口,其中一次风喷口5层,二次风喷口7层(其中3层二次风喷口内设有油枪)、用于降低NOx生成量的顶二次风喷口1层。一次风喷口四周有周界风,每角燃烧器分上下两组。上组燃烧器有6层喷口,下组燃烧器有7层喷口。

燃烧器为水平浓淡燃烧器,在一次风风管中采用“百叶窗”式的煤粉浓缩器。采用均等配风方式,不利于降低NOx的生成。

2 改造方案

双尺度防结渣、低NOx燃烧技术以炉膛空间尺度和煤粉燃烧过程尺度为重点关注对象,全面实施系统优化。将炉内大空间整体作为对象,通过炉内射流合理组合及喷口合理布置,炉膛内中心区形成具有较高温度、较高煤粉浓度和较高氧气区域,同时炉膛近壁区形成较低温度、较低CO和较低颗粒浓度的区域,使在空间尺度上中心区和近壁区三场(温度场、速度场及颗粒浓度场)特性差异化。在燃烧过程尺度上通过对一次风射流特殊组合,采用低NOx喷口,节点功能区技术、多角度非等速燃尽风等技术,强化煤粉燃烧、燃尽及NOx火焰内还原,并使火焰走向可控,最终形成防渣、防腐、低NOx及高效稳燃多种功能的一体化。

2.1燃烧器低NOx改造措施

纵向三区布置:如图1所示,改造后燃烧器从下至上分为三个区,依次为主燃烧器区、主还原区及燃尽区。主燃烧器区为集中氧化还原区,风量约占总风量的70%~80%,保证煤粉初期燃烧;在主燃烧器上方合适位置引入适量的燃尽风,约占总风量的20%~30%,燃尽风采用多喷口多角度射入;在主燃烧器区与燃尽区之间形成了主还原区。

由于部分助燃风从燃尽区引燃,主燃烧器区内氧化与还原交替相存,氧化有助于煤粉初期燃烧,升高炉温,促进煤粉燃尽,但会产生较多的NOx,局部还原区可以初步还原产生的NOx,使NOx在初始燃烧时就得到抑制;在主还原区内,来自主燃区的NOx得到充分还原;燃尽区内将作为燃尽风的二次风及时补充进来,促进焦碳最后燃尽。通过纵向三区布置,形成纵向空气分级,NOx将得到极大抑制,飞灰可燃物也会得到控制。

由于实现纵向空气分级,燃烧器区域有所扩大,燃烧器区域热负荷降低,炉内温度峰值降低,可以减少或消除热力型NOx产生,并有效防止燃烧器区域附所壁面结渣。横向双区布置(见图2):对炉内射流进行重新调整,将原有的一、二次风同向大角度偏置射流改为一、二次风反向小角度偏置射流。两层一次风之间还布置的贴壁风喷口,形成横向空气分级。这种横向布置,可使一次风初始燃烧时,二次风不能过早混合进来,形成缺氧燃烧,在火焰内就进行NOx还原,抑制NOx产生;在火焰末端,二次风再及时掺混合进来,使缺氧燃烧时产生的焦炭再燃烧;二次风反向切入,可以延长火焰行程,强化煤粉后期着火燃烧。同时,这部分二次风在近壁区域形成了较低的温度、较低的颗粒浓度和较高的氧化性气氛,提高灰熔点,在防治炉膛结渣的同时,可抑制水冷壁的高温腐蚀。

图1 纵向三区分布示意图

2.2低NOx燃烧器

一次风设计喷口为上下浓淡分离形式,中间加装稳燃钝体形式,浓淡燃烧除可降低NOx外[1],还可对煤粉稳燃、提前着火有积极作用。浓相由于煤粉浓度较高,析出挥发份较多,更易实现早着火,同时钝体能优先增加卷吸的高温烟气量,进一步强化稳燃。

图2 燃烧器横向双区布置示意图

节点功能区的建立。将下层一次风设计为上浓下淡燃烧器喷口,上层一次风布置为下浓上淡一次风喷口,两层一次风喷口中间的二次风小角度与一次风射流偏置,同时布置贴壁风喷口。这样的喷口组合,具有稳燃、降低NOx的作用,将中间二次风和贴壁风风门开大,可实现NOx和飞灰可燃物同时降低(见图3)。

图3 节点功能区示意图

多喷口多角度燃尽风喷口,考虑到改造后将解决结焦问题,炉膛出口烟温会出现下降,加装适量燃尽风后,将SOFA喷口设计为可上下左右摆动的喷口,通过燃尽风喷口上下摆动可控制炉膛出口烟温水平。同时燃尽风喷口还可水平摆动,向炉膛内不同区域内按需供风,保证降低NOx同时取得较高的锅炉经济性。

3 改造效果

改造后,能在保证锅炉效率的前提下,经脱硝系统后,有效控制NOx排放量在环保要求的50mg/m3范围内,节约了液氨费用及脱硝运行费用(见表1)。

4 低氮燃烧技术应用改造后出现的问题及原因分析

4.1灰、炉渣可燃物增加

改造后,虽然NOx降幅很大,但即使在燃用同一煤种时,飞灰可燃物升幅也较大。主要是低氮燃烧技术采用低温、低氧燃烧,控制和推迟煤粉的着火,使煤粉燃烬能力下降,飞灰和炉渣可燃物增大[2],如表1所示。

4.2蒸汽参数偏离设计值,过、再热减温水量增加,屏过或再热器超温

改造后,火焰中心上移,炉膛出口烟温上升,炉膛温度下降,炉膛水冷壁辐射吸热量减少,对流受热面的吸热量增加,存在过热汽温、再热汽温超设计值、再热器管壁超温的问题,过、再热减温水量大幅增加。另外四层SOFA风门调整不合理,无法形成有效消旋流场,烟气流场偏向,造成两侧烟温偏差[3],使再热器壁温偏差大,单侧超温增加减温水。

表1 改造前、后NOx测试结果对比

4.3炉内燃烧工况变差,配煤、配风、稳燃性能下降

因采用低温、低氧燃烧,炉膛温度下降,煤粉在低温缺氧情况下着火推迟,同时燃烬能力下降,炉内燃烧工况较改造前变差,改造前原采用的配煤、配风方式很大程度上不适用,对锅炉的蒸汽参数、飞灰炉渣、排烟温度、热工品质等指标产生新的影响,同时锅炉低负荷稳燃能力下降。

4.4热工自动控制性能下降,蒸汽参数波动大,机组AGC响应速率慢

改造后,在同一煤种同负荷下,由于燃料在炉内燃烧反应减缓,各级受热面的烟温分布和吸热量发生变化,热工自动控制迟缓和过调现象明显增加,导致蒸汽参数波动大;机组出现AGC响应速率迟缓,不能满足电网要求。主要原因是热工的控制系统定值、控制曲线没有进行相应的优化调整。

4.5过热器产生结焦

因炉膛火焰中心上移,相应炉膛出口烟温升高,未能燃烬的成分随气流上升到上部区域与燃尽风等强烈混合,在此区域开始剧烈燃烧,造成此区域温度高,容易引起过热器超温、结焦和积灰。

4.6锅炉煤种适应性变差

改造后,锅炉燃用煤种发生变化后,原先锅炉经济指标和环保指标的平衡关系被打破,如:高热值、高挥发分煤种时,NOx的排放浓度虽略有增加但较易调整控制,出现燃烧器喷口易结焦、过热器易超温、过热减温水量增加等现象;当燃用劣质煤或水分偏大的煤种时,NOx的排放浓度虽略有降低但调整控制较困难,特别是上层燃烧器煤质较差时,再热器超温情况明显增加等。

5 对策

5.1炉内分层配煤混烧

结合锅炉的配煤掺烧,在兼顾排放浓度、稳燃等条件下最大程度消化经济煤种,建议烟煤配置在下层燃烧器保锅炉稳燃;褐煤挥发分高配置在中间层燃烧器低氧燃烧可控制NOx的产生;贫煤配置在上层燃烧器有利于着火和二次分级燃烧。

5.2根据煤种、负荷配风

额定负荷工况下,烟煤宜配中等风,如配大风量不利于控制NOx的产生;褐煤若配以大风量则NOx的生成量较大,宜少配风;贫煤、无烟煤挥发分低,为确保燃烬宜多配风。考虑稳燃、低氧、分级,配风方式宜采用缩腰倒宝塔型,即:下层风门开度40%~50%,中间风门开度不宜小于20%,上层风门开度50%~70%。本厂开大上两层SOFA风门能形成有效消旋流场,减小烟温偏差,蒸汽两侧偏差,但不建议SOFA风门开度长期在100%。

5.3优化控制锅炉运行氧量

锅炉燃烧中氧量的大小的控制,影响飞灰可燃物、锅炉运行的经济性,尤其对NOx产生的控制起着决定性作用;改造后,额定负荷工况下,燃用贫煤、无烟煤炉膛氧量宜控制在3%~3.5%,燃用烟煤炉膛氧量宜控制在2.5%~3%,燃用褐煤炉膛氧量宜控制在2.3%;负荷280~330MW炉膛氧量宜控制在2%~2.3%,负荷220~280MW炉膛氧量宜控制在2.5%~3%,负荷180~220MW炉膛氧量宜控制在3%~3.5%,保持SOFA风门较小开度,不再进行低氮燃烧,有利燃烧稳定。

5.4优化热工自动控制

改造后,燃料在炉内燃烧过程相对延缓和延长,热工的控制系统定值、控制曲线应做相应的优化调整。在机组增加负荷时,风量调节滞后于煤量的变化,汽温快速升高;减负荷时,煤量调节滞后于风量的变化,汽温快速下降;存在主汽压力和主再热汽温大幅波动的现象,氧量自动明显不协调。因此,应优化原静态、动态负荷—煤量控制曲线,优化制粉系统冷、热风门控制,优化减温水自动控制系统,增加一次调频锅炉主控前馈,优化负荷响应能力。

6 结束语

为缓解燃本厂的环保压力,降NOx的减排技术需进一步研究和发展,更为重要的是在新的减排技术和环保设施应用后产生的问题处理能力要进一步提升,为本厂的可持续发展争取更大的环保效益。

[1]李衍平.300M机组燃煤锅炉空气分级低NOx燃烧系统改造技术[J].黑龙江电力,2013,(3):272-274.

[2]刘志江.低氮燃烧器改造及其存在问题处理[J].热力发电厂,2013,(3):77-81.

[3]董全文.锅炉低氮燃烧器改造后存在问题及对策[J].黑龙江电力,2015,(3):278-282.

TK229.6

A

1671-3818(2016)09-0015-03

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