臭氧-水解酸化-BAF深度处理燃料乙醇废水
2016-11-18宋宗武席力蒙刘东方南开大学环境科学与工程学院天津300457
宋宗武,黄 建,王 浩,席力蒙,刘东方,张 丽(南开大学环境科学与工程学院,天津300457)
臭氧-水解酸化-BAF深度处理燃料乙醇废水
宋宗武,黄建,王浩,席力蒙,刘东方,张丽
(南开大学环境科学与工程学院,天津300457)
采用臭氧-水解酸化-内循环BAF组合工艺深度处理燃料乙醇企业二级生化出水,考察了臭氧氧化时间、臭氧投加速率、生化处理单元HRT对废水COD、NH3-N、色度去除率的影响。结果表明:当进水COD为230~270 mg/L,NH3-N为9.7~10.9mg/L,色度为80~124倍时,在臭氧氧化时间为30min,臭氧投加速率为1.40 g/h,水解酸化池和内循环BAF反应器HRT均为4 h的条件下,出水COD、NH3-N分别为45.9、3.13mg/L,色度<4倍,达到了《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级排放标准的要求。
燃料乙醇废水;臭氧氧化;水解酸化;内循环BAF;深度处理
随着我国工业的快速发展,常规的非再生能源消耗量越来越大,如煤、石油,同时也带来巨大的环境污染。燃料乙醇作为一种可再生的替代能源,获得越来越多的关注〔1〕。然而,在燃料乙醇的生产过程中会产生大量的废水,该废水成分复杂,是一种高浓度有机废水,采用常规的厌氧-好氧法处理此类废水,很难保证其达标排放〔2〕。臭氧是一种极强的氧化剂,其氧化还原电位达到-2.07 eV〔3〕,对废水中的难降解有机物、色度等具有特殊的处理效果,因此有学者将臭氧氧化作为难降解废水的预处理工艺,并常与生化技术相结合。例如,汪晓军等〔4〕采用臭氧-曝气生物滤池处理酸性玫瑰红染料废水,结果表明,废水经过臭氧氧化后可生化性得到较大提高,组合工艺出水水质良好。
天津某燃料乙醇企业采用二级A/O工艺处理生产废水,目前处理出水达不到国家排放标准的要求。笔者将臭氧氧化与水解酸化、内循环曝气生物滤池相结合,构建高级氧化-生化耦合工艺对该废水生化出水进行深度处理,以保证该企业废水达标排放。该项研究可为此类废水的深度处理提供参考和设计依据。
1 试验部分
1.1废水来源及水质
试验废水来源于天津市某燃料乙醇企业生化处理出水,废水呈红褐色,相关水质指标如表1所示。
表1 废水水质
1.2试验仪器
XL-401型臭氧发生器,天津市兴路水科技有限公司;OXI-3210型溶氧仪,德国WTW;HI-8424型酸度计,意大利哈纳。
1.3分析方法
COD的测定采用重铬酸钾法(GB/T 11914—1989);MLSS的测定采用重量法;SS的测定采用重量法(SYT 5329—2012);BOD5的测定采用稀释与接种法(HJ 505—2009);pH采用酸度计测定;色度的测定采用稀释倍数法;NH3-N的测定采用纳氏试剂分光光度法(HJ 503—2009);气体中臭氧浓度采用碘量法(CJ/T 3028.2—1994)测定。
1.4试验装置与流程
试验装置如图1所示,主要由臭氧氧化装置、氧化出水稳定池、水解酸化池、内循环BAF反应器组成。臭氧氧化装置由高纯氧气、臭氧发生器、接触反应器、尾气处理4部分组成。通过臭氧发生器制备臭氧,气路连接采用硅胶管(聚氟乙烯硬质管)。臭氧氧化接触反应器为有机玻璃材质的圆柱体,有效容积1.4 L,高径比为5.7∶1,底部装有石英砂微孔曝气头。通过控制氧气流量来控制臭氧的产生量,未反应的臭氧用质量分数为10%的碘化钾溶液吸收。臭氧氧化出水进入氧化出水稳定池,停留2 h以释放废水中残余臭氧〔5〕。稳定池出水进入水解酸化池。内循环BAF反应器由有机玻璃制成,分为曝气区和填料区。利用曝气产生的提升作用使污水沿曝气器管道上升,再回流经过反应器生物床,在填料区形成循环水流。BAF反应器底部设有承托板,填料选用粒径为8~10mm的火山岩,安装高度为1m,填料区体积为9 L。空气自滤池底部进入与进水充分混合,气水比为10∶1。
1.5试验方法
1.5.1臭氧氧化试验
取一定量的试验废水于臭氧反应器中,通过调节氧气流量来控制臭氧投加量。主要考察臭氧氧化时间和投加速率对废水处理效果的影响。
1.5.2水解酸化试验
水解酸化池中的污泥取自天津市某污水处理厂水解酸化池,污泥质量浓度10 890mg/L,驯化阶段反应时间12 h,静置2 h后进行泥水分离,溶解氧保持在0.2mg/L以下。采用葡萄糖、尿素、磷酸二氢钾配制成m(C)∶m(N)∶m(P)=200∶5∶1的营养液,将营养液与废水按一定比例混合作为反应器进水驯化污泥,直至废水比例为100%。待驯化完成、系统稳定运行后,考察HRT对水解酸化效果的影响。
1.5.3内循环BAF处理试验
内循环BAF启动阶段采用天津市某污水处理厂曝气池活性污泥接种微生物,污泥质量浓度4 500 mg/L。首先将活性污泥闷曝8 h,沉淀,并撇去上清液,然后将污泥投加到反应器中,随即从反应器顶部通入适量废水,并开启曝气装置继续曝气〔6〕。挂膜期间测定出水COD、NH3-N,直至挂膜成功。系统稳定运行后,主要考察HRT对废水COD、NH3-N去除率的影响。
2 结果和讨论
2.1臭氧氧化试验结果
2.1.1臭氧氧化时间对处理效果的影响
在废水初始pH为8.6,臭氧投加速率为1.40 g/h的条件下,考察了臭氧氧化时间对废水处理效果的影响,结果见图2。
图2 臭氧氧化时间对废水COD和色度去除率的影响
由图2可知,随着臭氧氧化时间的延长,废水的COD和色度去除率都不断增加。对于色度而言,在反应前30min,色度去除率已达到93.8%,30min后色度去除率不再明显升高。实验表明,臭氧可以很好地去除废水的色度,原因是臭氧可以破坏废水中的显色不饱和键,同时将部分大分子环芳烃结构氧化为小分子物质〔7〕。
在反应前30min,COD的去除速率较快,去除率达到48%,这主要是因为臭氧具有极强的氧化性,能够快速氧化废水中易于氧化分解的有机物;另外,废水偏碱性,能够促进臭氧分解产生·OH,因此COD去除率呈现较快的上升趋势〔8〕。当反应超过30min后,COD去除率的增加幅度变缓,其原因一方面可能是由于臭氧氧化有机物的过程中产生了中间产物CO32-和HCO3-,相关研究表明CO32-和HCO3-是·OH的消除剂〔9〕;另一方面随着废水中容易氧化分解的有机物的去除,剩余难氧化的有机物使得臭氧的氧化效率降低。当反应进行到60min时,COD去除率为53.9%,说明臭氧氧化去除有机物的能力有限。综合考虑废水的处理效果和处理成本,确定最佳臭氧氧化时间为30min,此时色度和COD的去除率分别约为94%和48%。
2.1.2臭氧投加速率对处理效果的影响
在废水初始pH为8.6,臭氧氧化时间为30min的条件下,考察了臭氧投加速率对废水处理效果的影响,结果见图3。其中臭氧投加速率分别为0.51、1.04、1.40、1.63、2.00、2.50 g/h。
图3 臭氧投加速率对废水COD和色度去除率的影响
由图3可以看出,随着臭氧投加速率的增加,色度去除率基本不变,且均超过90%。这是因为废水中显色有机物的含量是一定的,本试验条件下可以很好地去除掉废水中的显色物质。当臭氧投加速率从0.51 g/h增加到1.40 g/h时,COD去除率由26.4%提高至48.0%,这主要是因为随着臭氧投加速率的增大,废水中溶解的臭氧迅速增加,因此废水COD去除率逐渐提高。当臭氧投加速率超过1.63 g/h后,COD去除率不再明显上升,这是因为一方面溶解于废水中的臭氧趋于饱和;另一方面当臭氧投加速率过大时,大量未参与反应和未溶解的臭氧直接作为尾气排放,造成臭氧的使用效率降低。由此确定,适宜的臭氧投加速率为1.40 g/h。
2.1.3处理效果分析
臭氧具有强氧化性,可以降低废水色度,去除部分有机物,同时还可以增加可生物降解物质的量。当臭氧投加速率为1.40 g/h,臭氧氧化时间为30min时,氧化后废水的色度为8倍左右,COD基本稳定在120~140 mg/L,BOD5由进水的1~3 mg/L增加到约10mg/L,出水可生化性有所提高。
2.2水解酸化试验结果
在水解酸化段驯化完成、稳定运行后,考察了HRT对水解酸化效果的影响,结果如图4所示。
图4 HRT对水解酸化效果的影响
由图4可以看出,随着HRT的增加,废水COD呈现先下降后上升的趋势。在水解酸化初期0~4 h内,系统对COD的去除较快,这主要是因为水解酸化污泥与废水充分接触,较快地吸附了废水中的有机物。由于水解酸化段污泥浓度较高,进水有机物浓度低,缺乏细菌生长所需营养物质,所以当HRT>4 h时,密闭条件下的厌氧搅拌促进了污泥衰减和能量解偶联〔10〕,使得水解酸化菌细胞壁破裂,导致废水COD逐渐升高。
废水的可生化性可根据BOD5/COD判断,BOD5/ COD越大,则废水的可生化性越好。由图4可知,当水解酸化HRT为4 h时,水解酸化工艺具有最佳的运行效果,出水BOD5/COD达到0.33,废水的可生化性得到明显改善。另外,水解酸化工艺对COD的去除率为22.38%,符合王国华等〔11〕所述水解酸化过程中进出水COD变化之第1种情况,即:降低,但不超过20%~30%,说明在本工艺中水解酸化段可以有效提高废水的可生化性,并具有去除部分COD的能力。
2.3内循环BAF反应器的启动与运行
2.3.1装置的启动
在内循环BAF反应器挂膜期间,重点研究了反应器对进水COD、NH3-N的去除效果。参考相关文献,当反应器对进水COD的去除率稳定在30%以上时即认为挂膜成功〔12〕。由于挂膜前3天无明显生物膜形成,因此本试验从第4天开始考察反应器对废水的处理效果。挂膜阶段反应器对废水COD、NH3-N的去除效果如图5所示。
图5 挂膜过程中反应器对废水COD、NH3-N的去除效果
内循环曝气生物滤池中COD的去除主要依靠滤料表面生物膜的净化作用和滤池的过滤功能,而NH3-N的去除主要通过滤料表面生物膜的生物硝化作用完成。由图5可以看出,在挂膜第4天,COD、NH3-N的去除率分别达到20.7%、24.5%,此时火山岩表面有一层黏状物体,说明已经有微生物附着在火山岩上,并对废水起到了一定的净化作用。随着培养时间的延长,COD、NH3-N去除率逐渐提高,说明反应器中微生物量逐渐增加,生物活性明显提高。挂膜11 d后,COD去除率稳定在36%以上,NH3-N去除率稳定在63%以上,此时HRT为4 h,出水COD< 65mg/L,NH3-N<3.4mg/L,说明反应器中的微生物已经培养成熟,火山岩上已经形成稳定的生物膜,且生物活性趋于稳定。
2.3.2稳定运行阶段HRT对处理效果的影响
内循环BAF反应器稳定运行后,HRT对废水处理效果的影响见图6。
HRT是生化处理中的一个重要因素,决定了污水与生物膜接触时间的长短以及生化反应的程度,是影响BAF工艺运行的关键因素。HRT过短,废水中有机物与微生物接触时间短,增大了有机物负荷,造成生物处理不彻底;若HRT过长,所需反应器的体积和投资成本增大。从实际工程应用考虑,在保证生物处理效果的前提下,应尽量缩短停留时间,以节约投资成本。
由图6可以看出,随着HRT的增加,出水COD、NH3-N逐渐降低。这说明在内循环曝气生物滤池内部可以实现不同污染物的渐次去除,而且HRT对微生物降解有机物以及反应器的硝化性能有着很大的影响。在反应前4 h,COD去除速率较快,主要是因为废水经过臭氧氧化、水解酸化处理后可生化性得到显著提高,火山岩上已经培育成熟的生物膜对该废水具有较好的降解能力。当HRT>4 h时,COD去除速率逐渐趋于平缓,出水COD均低于50mg/L,说明废水中的有机物在HRT为4 h时已基本降解完毕。综合考虑COD、NH3-N去除效果,确定内循环BAF反应器的HRT为4 h,此时出水COD、NH3-N分别为45.9、3.13mg/L,色度﹤4倍。
图6 HRT对废水COD、NH3-N去除的影响
3 结论
试验结果表明:
(1)臭氧氧化可以很好地降低废水色度和去除部分有机物,当臭氧投加速率为1.40 g/h,臭氧氧化时间为30min时,色度和COD去除率分别稳定在约94%和48%。
(2)水解酸化阶段,当HRT为4 h时,出水COD、BOD5分别为106.8、32.6mg/L,COD去除率为22.38%,出水BOD5/COD达到0.33。
(3)内循环BAF反应器经过11 d挂膜成功,稳定运行后,当HRT为4 h时,处理效果较好,出水COD、NH3-N分别为45.9、3.13mg/L,色度﹤4倍,达到了《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级排放标准的要求。
[1]王璀璨,王义强,陈介南,等.木质纤维生产燃料乙醇工艺的研究进展[J].生物技术通报,2010(2):51-58.
[2]沈连峰,田立江,陈荣平,等.酒精废水的处理和综合利用技术[J].水处理技术,2007,33(8):68-70.
[3]王树涛,马军,田海,等.臭氧预氧化/曝气生物滤池污水深度处理特性研究[J].现代化工,2006,26(11):32-36.
[4]汪晓军,林德贤,顾晓扬,等.臭氧-曝气生物滤池处理酸性玫瑰红染料废水[J].环境污染治理技术与设备,2006,7(7):43-46.
[5]代欣欣,李汴生.水中臭氧溶解特性的研究[J].食品科技,2008,33(8):84-87.
[6]唐文锋,孙丰英,何晓文.曝气生物滤池不同挂膜方式预处理微污染水源水研究[J].水处理技术,2011,37(11):80-83.
[7]郝甜利.麦草制浆造纸废水二级生化出水臭氧氧化试验研究[D].郑州:郑州大学,2013.
[8]王娟,范迪.臭氧氧化法深度处理造纸废水试验研究[J].工业水处理,2009,29(1):33-35.
[9]潘松青,张召基,陈少华.臭氧氧化法深度处理养猪废水研究[J].安全与环境学报,2014,14(6):153-157.
[10]王建芳,赵庆良,刘志刚,等.好氧-沉淀-厌氧工艺剩余污泥减量化的影响因素[J].中国环境科学,2008,28(5):427-432.
[11]王国华,任鹤云.工业废水处理工程设计与实例[M].北京:化学工业出版社,2004:56-62.
[12]李思敏,宿程远,张建昆.生物砂滤池不同挂膜方法的试验研究[J].中国给水排水,2007,23(11):60-63.
Advanced treatmentof fuelethanolwastewaterby the combined process ozonation-hydrolysis acidification-BAF
Song Zongwu,Huang Jian,Wang Hao,Xi Limeng,Liu Dongfang,Zhang Li
(CollegeofEnvironmentalScienceand Engineering,NankaiUniversity,Tianjin 300457,China)
The combined process,ozonation-hydrolysis acidification-IRBAF,has been used for the advanced treatmentofsecondary biochemicaleffluent in a fuelethanolplant.The influencesofozonation time,ozoneadding speed,and biochemical treatment unit HRT on the removing rates of COD,NH3-N and chroma of the wastewater are investigated.The resultsshow thatwhen the influentCOD is230-270mg/L,NH3-N 9.7-10.9mg/L,and chroma80-124 times,under the following conditions:ozonation time is 30 min,ozone adding speed 1.40 g/h,HRT in both hydrolysisacidification pooland IRBAF reactorare4 h,theeffluentCOD and NH3-N are45.9mg/Land 3.13mg/L,respectively,and chroma less than 4 times,meeting the requirements for the first level discharge standard specified in the Integrated Wastewater Discharge Standard(GB 8978—1996).
fuelethanolwastewater;ozonation;hydrolysisacidification;IRBAF;advanced treatment
X703.1
A
1005-829X(2016)10-0024-065
宋宗武(1989—),硕士研究生。E-mail:15722023615@ 163.com。通讯作者:刘东方,E-mail:dongfangl@nankai. edu.cn。
2016-07-12(修改稿)