采用等离子点火器的锅炉启动温升控制方法
2016-11-18陈俊彬
陈俊彬
(福建省鸿山热电有限责任公司福建泉州362712)
采用等离子点火器的锅炉启动温升控制方法
陈俊彬
(福建省鸿山热电有限责任公司福建泉州362712)
分析了采用等离子点火器的锅炉点火初期温升速率过快的原因,并从各个要素出发分别制定了详细的解决对策,大幅度降低了锅炉启动初期水冷壁的温升速率,大大提高了水冷壁运行的安全性。
等离子点火器;锅炉启动;温升控制
等离子点火器以其经济、环保、高效、简单等优势,近几年得到了越来越广泛的应用,逐渐成为我国大型火电机组锅炉燃烧器点火器的主流配置。但是采用等离子点火器要求锅炉在冷态点火时就立即投煤,并且输入煤量较高,由于输入热功率很大,很多电厂在启动初期都存在水冷壁温升速率超标的现象。
H电厂2台600MW机组锅炉采用等离子点火器,启动时锅炉水冷壁温升速率峰值达到5℃/min以上,远远超过了1.5℃/min的控制标准,超速的时间区间长达1h。投产以来锅炉水冷壁多次发生拉裂,其中一次拉裂发生在锅炉点火过程中,可见水冷壁温升速率过快的危害性。
1 影响水冷壁升温速率的因素
1.1燃料量
等离子点火器采用的是点火器直接点燃煤粉的方式,为了稳定燃烧,一次风必须保持一定的煤粉浓度,浓度过低会发生燃烧不稳定甚至灭火的情况。但是燃料量过大,则会导致炉膛输入热功率过高,从而导致水冷壁升温过快。
1.2给水流量
增加给水流量会强化水冷壁的冷却效果,降低水冷壁的升温速率。
1.3给水温度
由于给水在蒸发过程中会吸收大量热量,而在锅炉点火初期,给水温度较低,煤量较小,给水在水冷壁中来不及汽化或者汽化量很小,导致水冷壁升温较快。
2 启动温升控制策略
2.1降低投煤量
表1 H电厂煤种参数
H电厂设计煤种为神华烟煤,校核煤种为晋北烟煤,其工业分析数据如表1所示。其磨煤机原设计初始投煤量20 t/h~22t/h,着火后逐步降到15t/h。为确保燃烧稳定,电厂先用20t/h的煤量进行点火,着火后煤量逐步降低到12t/h,由于粉量减少,为优化燃烧效果,将一次风速控制在15 m/s~20m/s,以确保足够的煤粉浓度,同时适当增加二次风量,二次风挡板开度控制在30%左右,调整后燃烧器在12t/h的低煤量下仍可稳定燃烧,火焰颜色和形状都比较理想。
由于水冷壁温升速率最快的时点是在锅炉投磨点火时,因此必须大幅降低初始投煤量,才能有效降低水冷壁的峰值升温速率,达到提高水冷壁升温安全性的目的。该厂磨煤机采用MPS中速磨,磨辊磨盘间隙依靠煤层厚度进行调节,磨煤机运行时必须有足够的煤量,确保磨辊磨盘可靠分离,以避免磨煤机剧烈震动。为了降低初始投煤量,在磨辊液压拉杆处加装垫片,使磨辊磨盘最小间隙保持在3mm~5mm,确保二者不发生碰磨。
在进行上述改造后,利用机组启动再次进行锅炉最小煤量试验。磨煤机启动时直接采用12t/h的最低稳燃煤量进行投入,各角等离子点火一次成功,火焰燃烧稳定,试验成功。
2.2提高给水流量
H电厂2台锅炉各配置一个炉水循环泵,循环泵最大流量为587t/h。因此锅炉总给水由炉水泵循环水和汽机侧给水组成。在启动初期,由于除氧器的加热,而水冷壁在吸热的同时自身热量也在不断地被低温烟气带走,因此汽机侧给水温度高于水冷壁出口温度,因此对水冷壁的冷却效果比较不明显。而炉水泵给水温度比水冷壁出口温度低为了加强水冷壁冷却效果,H电厂在启动初期将炉水泵给水流量提高到最大值,给水总流量达到800t/h。
2.3提高初始水温
H电厂利用除氧器提前加热给水,延长加热时间,在锅炉点火前将给水温度加热到150℃,水冷壁出口温度达到80℃,分别比之前提高了70℃和30℃。
3 调整效果
表1为锅炉煤、水等启动参数调整前后水冷壁升温状况对比,从表中可以看出,在调整之后,水冷壁的升温速率得到了非常明显的抑制,锅炉升压前水冷壁温升速率从5℃/min大幅下降至2.5℃/min以内,在升压阶段内,水冷壁的升温速率都稳定控制在1℃/min以内,达到了启动控制标准的要求。调整后可以大大提高锅炉启动期间水冷壁的安全性。
表2 参数调整前后水冷壁升温状况对比
4 结语
水冷壁的升温速度,本质上取决于锅炉的煤水比,在这次调整试验中,H电厂在安全运行的前提下最大限度地降低投煤量、提高给水流量,同时提高初始水温,有效缩短了水冷壁高速升温的时间区间。在调整后,锅炉水冷壁整体的升温速度得到了有效控制,达到了启动控制标准,为国内大量采用等离子点火器的机组提供了很好的借鉴。
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陈俊彬(1983—),男,福建南安人,大学本科,热能动力专业高级工程师,主要研究火力发电厂设备运行与维修。