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宁夏某煤化工园区污水处理工艺设计

2016-11-16马羽飞梅慧瑞张新国许建民肖盼赵正达饶启陶刘青

工业用水与废水 2016年5期
关键词:煤化工臭氧填料

马羽飞,梅慧瑞,张新国,许建民,肖盼,赵正达,饶启陶,刘青

(哈尔滨工业大学环保技术有限公司,哈尔滨 150006)

工程实例

宁夏某煤化工园区污水处理工艺设计

马羽飞,梅慧瑞,张新国,许建民,肖盼,赵正达,饶启陶,刘青

(哈尔滨工业大学环保技术有限公司,哈尔滨 150006)

以宁夏某煤化工园区内各企业排放的经处理达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》三级排放标准的污水为研究对象,根据煤化工污水的特点,在进行深入调查、研究的基础上,确定以生物强化稳定床-两相MSBR池-臭氧氧化塔-SBAF反应器为主体工艺的设计方案。最终达到污水全部回收利用的目的。详细介绍了该工程工艺流程及工艺特点。

煤化工;难降解污水;两相MSBR工艺;臭氧氧化;SBAF工艺

1 工程概况

宁夏某煤化工园区建有水煤浆气化制合成氨、尿素联产甲醇、二甲醚和甲醇、抗氧剂、硬脂酸钙、混合助剂、煤基多联产、乙炔、醋酸、醋酸乙烯、聚乙烯醇、1,4-丁二醇和聚四氢呋喃等煤化工装置。为解决该煤化工园区的工业污水和生活污水,需建设1座煤化工园区污水处理厂,将园区内各公司、企业排出的经处理达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》三级排放标准的工业污水和生活污水进一步处理,达到景观、绿化用水水质标准后,再利用。

2 污水来源及进、出水水质

本工程污水来源为:①水煤浆气化技术制合成氨、甲醇、二甲醚等煤化工生产装置;②抗氧剂、硬脂酸钙等化工助剂装置;③煤基多联产、煤制乙炔、煤制醋酸、醋酸乙烯、聚乙烯醇、1,4-丁二醇、聚四氢呋喃等煤化工生产装置。上述装置产生的污水首先经过各企业内部的预处理,达到GB 8978—1996三级排放标准后,一并进入本工程污水处理厂再做进一步处理,最终出水水质达到GB/ T 18921—2002《城市污水再生利用景观环境用水水质》中水景类水质标准后,出水做景观、绿化用水。

本工程污水设计规模为5 000 m3/d。主要进、出水水质指标如表1所示。

表1 设计进、出水水质Tab.1 Design influent and effluent water quality

3 污水处理工艺

3.1 处理工艺选择

煤化工污水以煤气洗涤污水为主,是一种典型的有毒有害且含有难降解有机化合物的工业污水。目前对于煤化工污水,国内一般采用预处理-生化处理-深度处理的工艺路线[1-2]。预处理工艺主要有:隔油、气浮等;生化处理工艺主要有:AO工艺、PACT法、载体流动床生物膜法(CBR)、厌氧生物法、厌氧-好氧生物法等;深度处理工艺主要有:混凝沉淀技术、固定化生物技术、吸附法、催化氧化法及膜处理技术等。

根据本工程进水水质及出水要求,煤化工污水中残留一定浓度的氰化物、氟化物、苯胺类及总砷、总锰等一些重金属元素。此类有毒有害物质,首先要考虑在预处理阶段去除,降低其对生化处理的冲击。在预处理段采用水解酸化工艺,提高了污水的可生化性,减轻了好氧系统的有机负荷。煤化工污水中化工助剂、醋酸乙烯、聚乙烯醇、1,4-丁二醇、聚四氢呋喃等装置排放的污水,需要采用高级氧化技术进行深度处理,以提高污水的可生化性,保证有机污染物的彻底去除。原水的污染物浓度较低,ρ(CODCr)≤500 mg/L,ρ(BOD5)≤300 mg/L,出水要求ρ(BOD5)≤6 mg/L,因此应选择适合工业污水深度处理的生化处理工艺。煤化工污水二级生化出水残余CODCr浓度较高,而CODCr构成成分主要是疏水性有机酸(HoA,约占45%)和亲水性有机酸(HiA,约占26%),其来源主要为微生物残体经酶分解、氧化、微生物合成等过程生成的代谢产物,具体物质包括水溶性的腐殖酸(HA)和富里酸(FA)以及不溶于水的胡敏酸。这些物质不能够直接进行进一步的生化降解或降解时间非常漫长,故形成生化出水残余物。对于化工污水生化出水残余物的去除,目前比较有效的手段是采用·OH进行氧化[3],既去除污染物又可解决色度的问题。

污水处理厂出水对NH3-N和TN有较严格的要求,需要采用具有生物脱氮功能的生化处理工艺。

污水处理厂出水要求SS质量浓度低于10 mg/ L,因此设置过滤单元。

3.2 处理工艺流程

污水处理工艺流程如图1所示。

图1 污水处理工艺流程Fig.1 Process flow of sewage treatment

混合污水首先进入调节池,池内设搅拌机搅拌以防止悬浮物沉淀,并使水质均匀。当来水pH值异常或CODCr浓度较高时,来水切换流入事故水缓冲池暂时储存,甚至切断进水。事故池内污水按小流量用泵送至调节池。

调节池出水提升到水解酸化池,优化水质结构。去除部分有机物,分解大分子有机物,改善污水可生化性,促进有机氮转化为NH3-N。

水解酸化池出水自流进入生物强化稳定床。进一步吸附、拦截生物抑制性污染物,消除其对后续生化处理的不良影响。

生物强化稳定床出水自流进入两相MSBR池,完成大部分有机物降解和NH3-N的去除。MSBR池出水经提升输送到臭氧氧化塔进行有机污染物的高级氧化分解,氧化塔出水自流到中间水池,再经泵提升至SBAF池,污水中剩下的有机污染物大部分为可生化性较低的有机污染物,在SBAF池中被进一步降解去除,以降低化学氧化的处理成本。

SBAF池出水进入转盘过滤器过滤,拦截污水中SS并降低浊度,确保出水达标。滤池出水自流到接触消毒池,经消毒后达标回用。

3.3 设计特点

(1)污水预处理阶段采用水解酸化工艺,既提高了污水可生化性,又能减少污泥产量,增强整个系统对有机物和悬浮物的去除效果。而生物强化稳定床则以微生物控制进程技术及微生物絮凝技术[4]为理论基础,通过特殊的结构设计,集解毒(去除有毒有害物质)、反硝化、稀释、消泡等功能于一体,减轻了污水中有毒物质对生物处理的冲击。

(2)根据本文对出水水质的要求,污水需经二级处理并需脱氮,因此采用具有脱氮能力两相MSBR[5]完成去除有机物及NH3-N的目的。整个系统连续进水,连续出水,大大提高了容积利用率。其中一相MSBR池主要完成脱碳(去除有机物),二相MSBR池通过形成同步硝化-反硝化环境,实现NH3-N的高效去除。内部填料采用卍字形嵌套填料[6],这种填料在曝气气泡的搅动情况下,呈现出高速旋转的状态,使得填料在形成自转的同时,能够上下翻腾,提高了传质效果、不会形成堆积结块,并且填料的高速自转会使死膜及时脱落,加速生物的新陈代谢。

(3)深度处理采用臭氧氧化-SBAF[7]工艺。对生化处理出水中残余CODCr采用臭氧氧化进行处理,降低污水CODCr浓度,去除色度。之后污水进入SBAF池截留SS和利用表层生物膜吸附、降解去除绝大部分有机污染物。SBAF与传统BAF的不同之处是采用软性滤料,两组切换运行的方式可同时实现过滤与吸附的功能,大大提高有机物和SS去除率。

4 主要构筑物及设计参数

(1)水解酸化池。1座,钢筋砼结构,尺寸为13.5 m×12.5 m×11.0 m,有效水深为9.5 m,水力停留时间为6 h,CODCr容积负荷为2.0 kg/(m3·d)。

(2)生物强化稳定床。2套,EBS2500型,单套处理量为105 m3/h,配搅拌器,单套电机功率为18.5 kW。

(3)MSBR池。2座,钢筋砼结构,尺寸为31.8 m×17.2 m×6.0 m,有效水深为5.0 m,水力停留时间为24 h,污泥负荷为0.075 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d),容积负荷为0.261 kg[CODCr]/(m3·d),反硝化负荷为0.055 kg[NO3--N]/(kg[MLVSS]·d),污泥龄为52 d,平均污泥质量浓度为3 500 mg/L,需氧量为3 720 kg[O2]/d,需供空气量为76 m3/min,干污泥量为311.2 kg/d,湿污泥量为39 m3/d(含水率99.2%)。设潜水搅拌机16台,功率为2.2 kW,旋流曝气器96台(进口设备),鼓风机3台,风量为37.97 m3/min,风压为70 kPa,功率为75 kW;气提回流装置4台,流量为105 m3/(h·台);污泥泵5台,流量为30 m3/h,扬程为15 m,功率为3.7 kW;恒水位滗水器8套,流量为210 m3/(h·套);卍字形镶嵌生物填料350m3;高级氧化提升泵3台,流量为110 m3/h,扬程为20 m,功率为15 kW。

(4)臭氧氧化工艺。臭氧氧化塔1台,钢制内衬防腐,尺寸为φ3.8 m×6.5 m;臭氧发生器2套,臭氧投加量为2.5 kg/(h·台)。

(5)SBAF池。SBAF反应器6套,尺寸为φ4.5 m×6.5 m,停留时间为2 h,容积负荷为0.42 kg[BOD5]/(m3·d),需供空气量为10.5 m3/min。

5 工程设计效果预测

本工程主要污水处理单元预测效果如表2所示。

表2 主要污水处理单元的处理效果Tab.2 Effect of main sewage treatment unit

6 结语

(1)采用生物强化稳定床-两相MSBR-臭氧氧化-SBAF处理煤化工污水,出水水质达到GB/T 18921—2002中水景类水质标准,出水可作为做景观、绿化用水。

(2)本工程建成投运后,预测每年可去除CODCr约821.3 t,SS约711.8 t,NH3-N约75.7 t,TN约100.4 t,不仅能改善当地自然环境,而且提高了水资源综合利用率,减轻水体污染,实现有限水资源的可持续利用。本工程能够提供回用水175万t/a,中水水价按2.5元/t计,每年可节约437.5万元的绿化供水费用。本工程不仅可以产生巨大的环境效益,同时也可产生可观的经济效益。

[1]于海,孙继涛,唐峰.新型煤化工废水处理技术研究进展[J].工业用水与废水,2014,45(3):1-5.

[2]黄开东,李强,汪炎.煤化工废水“零排放”技术及工程应用现状分析[J].工业用水与废水,2012,43(5):1-6.

[3]朱秋实,陈进富,姜海洋,等.臭氧催化氧化机理及其技术研究进展[J].化工进展,2014,33(4):1010-1014.

[4]常青.水处理絮凝学:第二版[M].北京:化学工业出版社,2011.

[5]许建民.一种两相恒水位连续流 SBR反应池及工艺:CN 104085989A[P].2014-10-08.

[6]许建民.一种用于污水处理的卍字形嵌套填料及其制作方法:ZL201210129496[P].2012-08-08.

[7]许建民.一种曝气生物滤池及工艺:CN 104058499A[P].2014-09-24.

Design of sewage treatment process of a coal chemical industrial park in Ningxia province

MA Yu-fei,MEI Hui-rui,ZHANG Xin-guo,XU Jian-min,XIAO Pan,ZHAO Zheng-da,RAO Qi-tao,LIU Qing
(HIT Environmental Protection Technology Co.,Ltd.,Harbin 150006,China)

Take sewage discharged from enterprises in a coal chemical industrial park of Ningxia province which had achieved the requirement of grade 3 in GB 8978—1996 Integrated Wastewater Discharge Standard as the research object,based on the characteristics of coal chemical industrial sewage,the design scheme that adopting biochemical enhancement stabilization bed-two phase MSBR tank-ozone oxidation tower-SBAF reactor as the main process was determined based on the in-depth investigation and research.The purpose of sewage total recycling was finally achieved.The process flow and characteristics of the said engineering were introduced in detail.

coal chemical industry;hard-degradable sewage;two-phase MSBR process;ozone oxidation;SBAF process

X784.031

B

%1009-2455(2016)05-0064-03

马羽飞(1984-),男,北京人,工程师,本科,主要从事污水处理工艺设计,(电子信箱)hagongmyf@126.com。

2016-06-12(修回稿)

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