铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺在污水厂尾水提标中的应用试验
2016-10-11镇祥华李树苑陈才高
镇祥华,李树苑,陈才高
(中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北 武汉 430015)
铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺在污水厂尾水提标中的应用试验
镇祥华,李树苑,陈才高
(中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北 武汉 430015)
采用铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺对印染废水为主的工业污水进行处理,反应条件控制在pH值为3,Fe/C质量比为2∶1,水力停留时间(HRT)为 1 h 时,H2O2(30%)投加量为0.1~0.3 mL/L。试验结果表明:进水CODcr在85.7~152.5 mg/L之间变化,平均值为113.3 mg/L,经过铁碳微电解处理后,出水CODcr在52.5~107.0 mg/L之间变化,平均值为75.6 mg/L,CODcr平均去除率为33.41%,铁碳微电解出水后续投加H2O2处理,在H2O2投加量分别是0.1 mL/L、0.2 mL/L、0.3 mL/L的情况下,出水CODcr平均值和去除率分别为63.6 mg/L,43.17% ;53.5 mg/L,52.33% ;50.4 mg/L,55.14%。在H2O2投加量为0.2 mL/L的情况下,出水CODcr低于60 mg/L的排放限值。
印染废水;铁碳微电解;双氧水
1 引言
绍兴某污水处理厂进水以工业园区污水为主,该工业园区的工业企业有印染、医药、农药等化工企业,水的污染成分复杂多变,其中印染废水占较大比例,可生化性较差,常规的生化处理工艺很难达到满意效果。为了满足不断提高的排放标准,必须进行尾水的提标试验研究,以便为实际生产提供指导。
参考其他类似污水的深度处理工艺[1~3],同时考虑到靠近工业园区,化工原料容易获得,可见铁碳微电解工艺是一种切实可行的方法。铁碳微电解,又称内电解、零价铁法[4],是以铁屑和碳构成原电池,同时涉及到氧化还原、电富集、物理吸附和絮凝沉降等多种作用[5]。有研究者在Fenton工艺[6,7]的基础上,开发了铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺,是在酸性条件下,利用微电解反应后水中存在的大量Fe2+作为Fenton反应催化剂,促使H2O2生成强氧化性的·OH基团,从而氧化去除污染物。
本文以二级生化处理后的气浮出水为原水,采用铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺流程,试验的出水目标控制在CODcr≤60 mg/L。
2 试验方法
(1)铁碳微电解工艺:铁碳床进水流量20L/h,铁碳采用现成成品,其中Fe/C质量比为2∶1,运行中采用硫酸调整pH值为3,同时进行曝气,曝气量按照3∶1标准,水力停留时间(HRT)为 1 h ,出水采用NaOH 溶液调节pH值至7,同时加入0.1‰PAM搅拌混合均匀后,静置沉淀30min,取上清液测定CODcr。
(2)铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺:铁碳床出水置于1 L 烧杯中,加入0.1~0.3 mL/L不同量的H2O2(30%),搅拌反应30 min后采用NaOH溶液调节pH值至7,同时加入0.1‰PAM搅拌混合均匀后,静置沉淀30min,取上清液测定CODcr。
3 试验结果与讨论
3.1铁碳微电解工艺试验结果
试验起止日期为2015年12月11~12月22日,试验结果如图1所示。
图1 铁碳微电解进出水水质
从图1可以看出,气浮池出水水质波动较大,CODcr在84.8~128.0 mg/L之间变化,平均值为98.0mg/L,经过铁碳微电解工艺处理后,出水CODcr在55.9~80.6 mg/L之间变化,平均值为66.5 mg/L,CODcr平均去除率为32.20%。整个试验期间出水CODcr超过排放标准60mg/L的有7次,出水CODcr达标率只有41.67%,即大部分时间不能达到排放标准,可见该性质污水仅仅依靠铁碳微电解工艺的处理效果有限。
3.2铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺试验结果
在后续的试验中,进行了铁碳微电解工艺与H2O2联用工艺的研究。以考察联用工艺对该类型水质的处理效果。试验结果如图2所示。
图2 铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺进出水水质
其中1#~3#分别为H2O2投加量0.1 mL/L、0.2 mL/L、0.3 mL/L时的出水水质,从图2可以看出,进水CODcr在85.7~152.5 mg/L之间变化,平均值为113.3 mg/L,经过铁碳床处理后,出水CODcr在52.5~107.0 mg/L之间变化,平均值为75.6 mg/L,COD平均去除率为33.41%,略好于前期的32.20%,原因在于后期的进水CODcr偏高,易于被氧化分解的有机物含量稍高。而铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺在H2O2投加量分别是0.1 mL/L、0.2 mL/L、0.3 mL/L时,出水CODcr平均值和去除率分别为63.6 mg/L,43.17% ;53.5 mg/L,52.33% ;50.4 mg/L,55.14%。在H2O2投加量为1 mL/L时,出水CODcr还不能达到排放标准,而在0.2 mL/L、0.3 mL/L的投加量时,出水均达到了排放标准,两者对CODcr总的去除率相差不大,可见0.2 mL/L的投加量较为合适。
总的来看,铁碳微电解法对印染废水为主的工业污水CODcr有一定的去除效果,CODcr去除率在32.20%~33.41%之间。当加入0.1 mL/L~0.3 mL/L不等量H2O2后,CODcr去除率得到了大幅度的提升,在43.17%~55.14%之间。原因在于铁碳微电解作用已经去除了部分有机物,而随着H2O2的加入,在微电解阶段生成的大量Fe2+催化促使 H2O2产生大量强氧化性的·OH,进一步氧化剩余的有机物,此外,在调整pH值为中性阶段生成的Fe(OH)3对有机物的吸附絮凝沉淀作用,也进一步增加了CODcr的去除率。可见铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺对该类印染废水为主的工业污水有很好的处理效果。
4 结论
采用铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺对印染废水为主的工业污水进行处理,反应条件控制在pH值为3,Fe/C质量比为2∶1,水力停留时间(HRT)为 1 h 时,H2O2投加量为0.1~0.3 mL/L。试验结果表明,进水CODcr在85.7~152.5 mg/L之间变化,平均值为113.3 mg/L,经过铁碳微电解处理后,出水CODcr在52.5~107.0 mg/L之间变化,平均值为75.6 mg/L,CODcr平均去除率为33.41%。而铁碳微电解/H2O2耦合联用工艺在H2O2投加量分别是0.1 mL/L、0.2 mL/L、0.3 mL/L的情况下,出水CODcr平均值和去除率分别为63.6 mg/L,43.17% ;53.5 mg/L,52.33% ;50.4 mg/L,55.14%,在H2O2投加量为0.2 mL/L的情况下,出水CODcr低于60 mg/L的排放限值。
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Practical Experiment on the Improvement of Discharge Standard for Wastewater Treatment Plant by Iron-carbon Micro-electrolysis Combined with H2O2
Zhen Xianghua,Li Shuyuan,Chen Caigao
(CentralandSouthernChinaMunicipalEngineeringDesign&ResearchInstituteCo.Ltd,Wuhan,Hubei430015,China)
In this experiment, the dyeing wastewater was treated by iron-carbon micro-electrolysis combined with H2O2. The reaction conditions were controlled at a pH of 3, Fe/C mass ratio of 2:1, hydraulic retention time (HRT) of 1 h, H2O2(30%) dosage of 0.1~0.3 ml/L. The results showed that the influent CODcr was 85.7~152.5 mg/L, with an average amount of 113.3 mg/L, after the iron-carbon micro-electrolysis treatment, the effluent CODcr was 52.5~107.0 mg/L, with an average amount of 75.6 mg/L, and the CODcr average removal rate was 33.41%. The effluent subsequently treated by H2O2, and the dosage were 0.1,0.2,0.3 ml/L. The average value and removal rate of effluent CODcr were 63.6mg/L, 43.17%; 53.5mg/L, 52.33%; 50.4 mg/L, 55.14%. The results showed that the effluent CODcr was less than 60 mg/L of emission limits in H2O2dosage of 0.2ml/L.
dyeing wastewater; iron-carbon micro-electrolysis; H2O2; CODcr
2016-06-26
镇祥华(1977—),男,高级工程师,主要从事水污染控制工作。
TU992.3
A
1674-9944(2016)16-0139-02